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涔天河水電站1 號機組動平衡試驗

2020-03-14 09:57:06郭曉寧
水電站機電技術(shù) 2020年2期
關(guān)鍵詞:振動水平

郭曉寧

(湖南涔天河工程建設(shè)投資有限責任公司,湖南 永州425500)

1 引言

涔天河水庫擴建工程位于湖南省永州市江華瑤族自治縣境內(nèi)的湘江支流瀟水上游峽谷出口處,系瀟水流域開發(fā)的第一個梯級。是一座以灌溉、防洪、下游補水和發(fā)電為主,兼顧航運等綜合利用效益的大型水利水電工程。涔天河水電站總共裝有4 臺50 MW 混流式水輪機組,2017 年9 月23 日首臺機組并網(wǎng)發(fā)電,2018 年6 月底4 臺機組全部實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。其水輪發(fā)電機組為立式混流機組,額定功率50 MW,設(shè)計水頭77.5 m,,額定轉(zhuǎn)速230.8 r/min,葉片數(shù)13,活動導葉數(shù)24,固定導葉數(shù)23,轉(zhuǎn)子重量177.3 t,轉(zhuǎn)動方向為俯視順時針。

涔天河水電站1 號機組自2018 年6 月4 日開始頻繁報出匝間保護啟動動作,經(jīng)現(xiàn)場查看,1 號機組二次側(cè)橫差電流達0.19 A,從機組振擺系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)來看,機組上、下導擺度以及上機架水平振動較大,嚴重超過國標,初步分析是由于機組轉(zhuǎn)子動不平衡引起的。因此2019 年1 月在現(xiàn)場對機組進行了動平衡試驗。

2 試驗方法及步驟

2.1 試驗方法

根據(jù)規(guī)程規(guī)范要求,在試驗機組上布置相應(yīng)傳感器,用振動測試分析儀記錄試驗工況下各測點的輸出變化情況,分析機組的運行特性。

2.2 測點布置

擺度測點有:上導X、Y 向擺度,下導X、Y 向擺度,水導X、Y 向擺度,上機架X、Y 水平振動,下機架X、Y 水平振動,上機架垂直振動,頂蓋水平振動,頂蓋垂直振動,定子機架水平振動。

2.3 標準

根據(jù)標準要求,該機組各部位擺度及振動值應(yīng)滿足表1 要求。

表1 機組振擺標準限值 單位:μm

2.4 試驗步驟

2.4.1 變轉(zhuǎn)速、變勵磁試驗

(1)變轉(zhuǎn)速試驗

機組開機后分別將機組穩(wěn)定在50%nr,75%nr,100%nr 工況點,進行各測點數(shù)據(jù)采集,每個工況點采集2~3 min。

(2)變勵磁試驗

機組加勵磁后分別將機組穩(wěn)定在25%Ur,50%Ur,75%Ur,100%Ur 工況點,進行各測點數(shù)據(jù)采集,每個工況點采集2~3 min。

2.4.2 動平衡試重

(1)試重方位的確定

根據(jù)100%額定轉(zhuǎn)速(或100%額定勵磁電壓)工況下測量機組振動、擺度數(shù)據(jù),綜合分析確定機組配重塊的重量及方位。

(2)試加重量

按試加配重所產(chǎn)生的離心力為轉(zhuǎn)子重量的0.5%~2.5%適當選擇試加重量。

(3)試重塊的安裝

機組停機,蝶閥關(guān)閉,根據(jù)原始振動數(shù)據(jù)確定試加重塊的位置。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,轉(zhuǎn)子中心體上副板表面可以進行試重塊的安裝。

(4)試重

將應(yīng)加的配重塊安裝后開機,緩慢增加機組的轉(zhuǎn)速并對機組各部位的振動進行監(jiān)測,在判斷振動對機組無危害后再增加機組的轉(zhuǎn)速至100%額定轉(zhuǎn)速。將機組工況分別穩(wěn)定在100%額定轉(zhuǎn)速、100%額定勵磁電壓工況,測量機組各部位的振動情況。

2.4.3 最終配重量及配重方位

根據(jù)試重結(jié)果,在兼顧到各導擺度及振動的情況下,綜合分析確定最終配重量及安裝角度;將應(yīng)加重量Mp 安裝在方位角ФP,開機測試各部位的振動和擺度。在100%nr、100%Ur 工況下,振動和擺度值如達到要求,將配重塊焊牢。2.4.4 動平衡試驗后工況驗證

將機組分別穩(wěn)定在100%nr、100%nr、10 MW、20 MW、30 MW 負荷工況點,每個工況穩(wěn)定3~5 min,用測試儀記錄機組各部位的振動情況。

3 試驗結(jié)果及數(shù)據(jù)分析

3.1 機組原始狀態(tài)測試結(jié)果

機組在變轉(zhuǎn)速、變勵磁及30 MW 工況下原始振動見表2;機組擺度隨轉(zhuǎn)速平方相對值變化趨勢見圖1;機組振動隨轉(zhuǎn)速平方相對值變化趨勢見圖2;機組擺度隨勵磁相對值變化趨勢見圖3;機組振動隨勵磁相對值變化趨勢見圖4。

表2 原始狀態(tài)試驗數(shù)據(jù) 單位:μm

圖1 機組擺度-轉(zhuǎn)速平方相對值

圖2 機組振動-轉(zhuǎn)速平方相對值

圖3 機組擺度-勵磁百分比相對值

圖4 機組振動-勵磁百分比相對值

變轉(zhuǎn)速試驗結(jié)果表明,隨著轉(zhuǎn)速上升,振動、擺度大幅增加,空轉(zhuǎn)狀態(tài)下,機組上機架水平振動達到356 μm,下機架水平振動達到53 μm,上導擺度達到1 550 μm,下導擺度達到1 763 μm,轉(zhuǎn)子存在嚴重的機械不平衡。

變勵磁試驗結(jié)果表明,隨著勵磁電壓的增加,機組振動、擺度大幅增加,空載狀態(tài)下,機組上機架水平振動達到1 098 μm,下機架水平振動達到259 μm,上導擺度達到1 731 μm,下導擺度達到2 797 μm,轉(zhuǎn)子存在嚴重的磁拉力不平衡。

機組帶30 MW 負荷情況下,上機架水平振動達到1 033 μm,下機架水平振動達到234 μm,上導擺度達到1 677 μm,下導擺度達到2 784 μm,各測點測值嚴重超標。

3.2 動平衡試驗結(jié)果

1 號機組振擺超標情況較3 號、4 號機組嚴重,現(xiàn)場進行了2 次配重。試驗結(jié)果見表3。

表3 動平衡試驗結(jié)果對比 單位:μm

根據(jù)原始振動數(shù)據(jù),第1 次配重50 kg 安裝角度157°,結(jié)果表明空轉(zhuǎn)狀態(tài)下機組上機架水平振動降至69 μm,上導擺度降至751 μm,下導擺度降至356 μm,說明機組機械不平衡已經(jīng)明顯改善,但機組空載狀態(tài)下振擺即增大至原始振動水平,沒有較大改善,機組磁拉力不平衡較嚴重。

第2 次試重83 kg 安裝角度177°,測試結(jié)果表明,機組上/下機架水平振動、定子機座水平振動及上下導擺度較原始狀態(tài)有所較低,但相對第1 次試重第2 次測試結(jié)果振擺均有所增加。

2 次試重計算出的最終配重重量及方位存在較大差別,綜合試驗結(jié)果不建議繼續(xù)對該機組進行配重,現(xiàn)場拆除全部配重塊。

4 對本次動平衡試驗的結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

(1)1 號機組振動擺度嚴重超過國標,機組帶30 MW 負荷情況下,上機架水平振動達到1 033 μm,下機架水平振動達到234 μm,上導擺度達到1 677 μm,下導擺度達到2 784 μm。

(2)現(xiàn)場開展了2 次試重,2 次試重計算出的最終配重重量及方位存在較大差別,綜合試驗結(jié)果不建議繼續(xù)對該機組進行配重,現(xiàn)場拆除全部配重塊。

4.2 建議

(1)建議對1 號機組進行檢修。機組上、下導原始狀態(tài)的擺度以及上機架水平振動較大,嚴重超過國標,導瓦雙邊間隙實際上已經(jīng)大大超過了設(shè)計值。建議對軸瓦間隙、轉(zhuǎn)動部件中心進行檢查調(diào)整,同時檢查軸瓦磨損情況,對機組關(guān)鍵部件進行探傷。

(2)機組上機架整體結(jié)構(gòu)安裝在定子機架上,徑向承壓能力可能不足,建議盡早安裝上機架千斤頂以增強上機架徑向水平方向承壓能力,并重新進行機組動平衡試驗。

(3)建議將機械過速保護裝置安裝間隙調(diào)整為3 mm,防止出現(xiàn)誤動。

(4)機組振動測點位置安裝不正確,建議按照規(guī)范對測點位置進行調(diào)整;在線監(jiān)測系統(tǒng)顯示擺度數(shù)據(jù)與試驗實測值存在較大偏差,建議進行檢查。

5 結(jié)束語

一般來說,由于機組在制造、安裝等機械方面的原因,在運轉(zhuǎn)中都不可避免地存在著不同程度的振動,這是不可能完全避免和消除的現(xiàn)象。只要將振動限制在允許的范圍之內(nèi),它對機組本身及其運行并不會造成危害,也就是說可以保證機組穩(wěn)定運行。然而,當機組的振動超過允許的范圍,或振動的頻率同機組的某固有頻率產(chǎn)生共振時,就會嚴重地影響到機組的安全運行。

涔天河水電站機組通過動平衡試驗,判斷并消除可能存在的轉(zhuǎn)子動不平衡,優(yōu)化機組的運行狀態(tài),保證了電力系統(tǒng)的安全運行。

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