周湖川,毛文才,耿建宏

多驅動帶式輸送機在運行過程中,傳動滾筒不可避免會產生磨損,并且每個驅動部位的傳動滾筒磨損情況不同,將會影響各驅動的功率平衡,一旦傳動滾筒磨損程度差距較大后,設備將無法正常運轉。現結合四川峨勝水泥集團石灰石礦山1A膠帶輸送機因滾筒磨損后周長不匹配導致的異常情況進行分析,提出處理辦法及預防措施。
1A帶式輸送機的技術參數見表1。該帶式輸送機尾部布置1臺傳動滾筒,中部布置2臺傳動滾筒,如圖1所示。
該膠帶輸送機建成時間較早,驅動方式采用高壓電機+液體粘性軟啟動裝置,每臺傳動滾筒另一側配置液壓盤式制動器,驅動布置見圖2。
1A帶式輸送機長期運行后,中部1號驅動傳動滾筒膠面磨損嚴重,通過現場測量,滾筒尺寸數據見表2、3。

表1 1A膠帶輸送機技術參數

圖1 1A膠帶輸送機示意圖
從表2數據來看,磨損后,1號滾筒直徑最小,尾部滾筒直徑略小于2號滾筒,2號滾筒直徑最大。
從表3數據來看,當膠帶運行到全帶速時,整個膠帶的運轉主要由尾部驅動和2號驅動做功。由于1號和2號驅動距離較近(如圖1所示),且2號傳動滾筒直徑大于1號傳動滾筒,加上驅動類型是通過液粘裝置來進行“軟啟”以及運轉過程中的功率平衡調節,各驅動功率平衡精度不夠高(誤差在30%~40%左右)。在膠帶全帶速運行時,雖然1號控制油壓僅為0.58MPa,但是1號驅動仍然被2號驅動“拖動”運行,此時1號驅動電機轉速超過其本身同步轉速,反饋發電并產生制動力,所以1號驅動電機呈發電狀態,2號驅動電機功率大幅上升,導致該帶式輸送機無法正常運行。

圖2 驅動示意圖
分析異常情況,認為本次問題主要是1號驅動滾筒磨損后直徑變小所引起的,為此,要解決該問題,需恢復1號滾筒磨損的膠面,減小1號滾筒直徑與其他驅動滾筒的直徑差距,保證功率平衡度在可控范圍。
目前,滾筒膠面修復工藝分為熱硫化和冷包膠兩種,由于熱硫化需要將滾筒拆卸后返廠進行修復,該方式花費的人力、物力大,時間長,所以本次修復采用冷包膠工藝對1號滾筒膠面進行處理。

表2 滾筒尺寸數據

表3 滾筒磨損后的運行數據

表4 滾筒處理后的尺寸數據

表5 1號滾筒處理后的運行數據
本次修復采用LCREAT耐磨復合膠,由LCRE?AT耐磨復合膠A、LCREAT耐磨復合膠B面膠,Su?pA橡膠底漆A、SupA橡膠底漆B底膠,UREAT專用清洗劑組成。
(1)用吊車或葫蘆使膠帶脫離傳動滾筒,保證傳動滾筒能夠自由轉動。
(2)用角磨機對待修復滾筒膠面磨損部位進行清理、打磨,要求膠面粗糙,不摻加其他雜質。
(3)用UREAT專用清洗劑對滾筒表面進行清洗。
(4)涂刷底膠:將橡膠底漆A、橡膠底漆B經電子秤嚴格按1:1比例配置后均勻攪拌,用油漆刷涂刷在磨損位置。涂刷應均勻,不應有遺漏。
(5)刮涂面膠:耐磨復合膠A、耐磨復合膠B也按1:1比例配置后均勻攪拌,用刮膠板均勻刮涂在磨損部位,可用直尺以原基準面做參考刮平,快速填補到所需要的尺寸。
通過冷包膠處理后的滾筒數據及開機運行數據見表4、5。
通過對1號滾筒膠面進行處理后,1號滾筒直徑增加4.5mm,周長增加14.13mm。從運行數據來看,在制動油壓達到額定值8MPa,帶速在1.85m/s和2.11m/s時,三個驅動的功率均為正功。當控制油壓加載到額定值時,尾部驅動和2號驅動共同做功,由于2號傳動滾筒直徑仍然略大于1號傳動滾筒,1號驅動仍被2號驅動“拖動”運行,反饋發電并產生制動力,2號驅動電機功率雖有小幅上漲但在可控范圍,恢復正常運轉。
該滾筒至2019年1月采用冷包膠處理以來,運行情況良好,功率平衡度基本在可控范圍內。■
