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萊鋼1 880 m3高爐爐況波動(dòng)導(dǎo)致爐墻結(jié)厚的分析與處理

2020-03-10 15:37:16聞一帆
山東冶金 2020年1期

劉 曉,聞一帆

(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司,山東 萊蕪271104)

1 前言

萊鋼2#1 880 m3高爐第二代爐役于2018年7月12日開爐并迅速達(dá)產(chǎn),12月11—15日因焦炭供應(yīng)緊張,外購焦加入2/3左右的某質(zhì)量不合格焦炭(M40最低79.7%,平均84.6%;<25 mm最高15.1%,平均9.0%),造成高爐指標(biāo)大幅下滑,爐況開始出現(xiàn)波動(dòng)。配加質(zhì)量不合格焦炭后,高爐透氣性指數(shù)由23.5逐步降低至22.5,燃料比升高20~30 kg,焦比從370 kg/t逐步調(diào)整到430 kg/t,最嚴(yán)重時(shí)焦比達(dá)到500 kg/t。具體表現(xiàn)為:

1)壓量關(guān)系緊張,風(fēng)量維持困難。2)探尺工作差,下料不順發(fā)生懸料。3)煤氣流分布失常,小管道氣流頻發(fā)。4)鐵口工作差,開口之后先見渣后見鐵。5)爐缸不活躍,風(fēng)口小套頻繁燒壞。6)冷卻壁溫度、水溫差降低。

2 爐墻結(jié)厚的形成原因

爐況波動(dòng)嚴(yán)重影響了爐缸工作狀態(tài)和煤氣流的合理分布,頻繁出現(xiàn)小管道氣流,最終造成一定程度的爐缸堆積和爐墻掛結(jié)[1],最直接的表現(xiàn)為結(jié)厚部位冷卻壁溫度降低、冷卻水水溫差降低。

在爐墻結(jié)厚和爐缸堆積的初期,對(duì)信息掌握不夠準(zhǔn)確,重視程度不夠,沒有采取及時(shí)有效的手段進(jìn)行處理,延誤了處理爐況的最佳時(shí)期,恢復(fù)過程中未認(rèn)識(shí)到掛結(jié)物處理的困難性,加負(fù)荷過急、過快,料制頻繁調(diào)整且缺乏明確方向,使?fàn)t況不斷反復(fù),延長了恢復(fù)周期。爐況恢復(fù)期間原燃料條件惡化,入爐粉末增加。焦化限產(chǎn)和干熄焦頻繁檢修,導(dǎo)致高爐長期配加水熄焦,再加生礦、球團(tuán)潮濕難以篩分干凈帶來大量粉末,并因稱量斗下料速度慢而大量分布在料面邊緣部位。爐墻結(jié)厚后小管道氣流頻繁,連續(xù)懸料,尤其1月2日懸料、坐料達(dá)到5次。爐況反復(fù)波動(dòng)造成軟熔帶位置不斷上下移動(dòng),渣皮反復(fù)熔化重建,坐料時(shí)突然下降的生料粉末大量粘附在渣皮上。如此的反復(fù),再加上無計(jì)劃停煤休風(fēng),長時(shí)間低爐溫、低熱量、爐缸虧熱等不利因素的影響,使?fàn)t墻越結(jié)越厚。

3 爐況恢復(fù)過程

3.1 風(fēng)口布局調(diào)整

2019年1月8日將風(fēng)口布局由7×Φ130 mm+21×Φ120 mm調(diào)整為28×Φ120 mm,風(fēng)口面積由0.33 m2縮小為0.317 m2。調(diào)整后風(fēng)速、動(dòng)能有所提升,但因風(fēng)壓上升過多而提升幅度有限。在現(xiàn)有生產(chǎn)條件下,僅靠提高鼓風(fēng)動(dòng)能吹透中心對(duì)處理爐墻結(jié)厚無直接效果。

3.2 料制調(diào)整

料制調(diào)整主要方向是發(fā)展中心和穩(wěn)定邊緣,但是多次調(diào)整效果并不明顯,布料制度調(diào)整過程見表1。2月9日休風(fēng)校核探尺,通過爐頂成像觀察料面,中心焦高且大,料面凹凸不平,整體向西方向傾斜,爐內(nèi)礦—焦料層結(jié)構(gòu)受到嚴(yán)重破壞。

3.3 錳礦螢石洗爐

2月13日開始配加錳礦洗爐,16日開始配加螢石,具體過程見表2。洗爐期間燃料比最高上升到580 kg/t,21日停配螢石,25日停配錳礦。洗爐完成后焦比從450 kg/t逐步調(diào)整到395 kg/t,燃料比下降到535 kg/t左右,但壓量關(guān)系仍然沒有改善,爐況抗波動(dòng)能力差。因掛結(jié)物位置較高,遠(yuǎn)離高溫區(qū),洗爐操作并未完全將掛結(jié)物融化,爐墻結(jié)厚的影響依舊存在。

表1 1―2月份布料矩陣

表2 洗爐參數(shù)

4 掛結(jié)物脫落

4.1 掛結(jié)物的脫落過程

3月6日19:10開始配加螢石500 kg/批再次進(jìn)行洗爐,提高燃料比到585 kg/t。7日4:00上料系統(tǒng)故障被迫休風(fēng),料線深東6.78 m,西5.17 m,發(fā)現(xiàn)爐墻有掛結(jié)物脫落,7:50復(fù)風(fēng)后附加凈焦2批,10:00附加凈焦1批,10:30料線正常;10:50發(fā)現(xiàn)風(fēng)口渣皮大面積脫落,冷卻壁溫度和水溫差急劇上升;12:00附加凈焦1批,11:53開口,鐵水[Si]為0.178%,[S]為0.18%,熱量僅有1 411℃,按爐涼處理,控風(fēng)最低到1 800 m3/h;13:00開始集中附加凈焦(2J+3Z+6J+6Z+2J),13:42[Si]為 0.308%,[S]為 0.133%,14:00負(fù)荷由460 kg/t退至515 kg/t,15:00之后下渣皮量明顯減少,16:00繼續(xù)退負(fù)荷至560 kg/t,19:00加負(fù)荷至500 kg/t,16:50開口[Si]為0.758%,[S]為0.06%,熱量1 400 ℃;18:18—18:30[Si]為1.0%以上,迎凈焦停煤一段,8日夜班[Si]為1.2%~1.8%,4:00焦比加至480 kg/t,熱量逐步上行至1 515℃,風(fēng)量加全。

本次虧料線使?fàn)t墻掛結(jié)物脫落,邊緣氣流暢通,此后爐況逐步好轉(zhuǎn),高爐各項(xiàng)指標(biāo)逐步提升。透氣性指數(shù)24.5~25,燃料比520 kg/t,產(chǎn)量5 000 t,爐況基本正常。

4.2 掛結(jié)物的脫落機(jī)理[2]

1)螢石、錳礦的加入使掛結(jié)物強(qiáng)度大幅削弱。洗爐劑降低了掛結(jié)物內(nèi)多種組分的熔點(diǎn),使碳性粉末失去了黏結(jié)相,呈現(xiàn)出一種較為疏松的狀態(tài)。

2)多次集中加入凈焦,使高溫區(qū)上移,進(jìn)一步促進(jìn)了掛結(jié)物的融化。

3)掛結(jié)物受熱脹冷縮影響,局部產(chǎn)生破裂。降料線期間,掛結(jié)物暴露出來直接受到爐頂打水影響,溫度急劇降低。打水期間的爆震也削弱了掛結(jié)物和爐墻之間的聯(lián)系。

4)掛結(jié)物失去料柱支撐。前期受到多重因素的綜合作用,掛結(jié)物強(qiáng)度降低,最終在重力的作用下脫落。

5 結(jié)論

5.1 原燃料條件是高爐操作的基礎(chǔ)。原燃料的波動(dòng)容易造成氣流的波動(dòng)和軟熔帶位置的變化,是爐墻結(jié)厚的重要誘因。對(duì)外購焦倒運(yùn)、加料情況應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控,保證焦炭的供應(yīng)和質(zhì)量得到有效管控。

5.2 持續(xù)關(guān)注冷卻壁溫度與熱負(fù)荷參數(shù),完善操作爐型跟蹤,有爐墻掛結(jié)物形成趨勢(shì)果斷采取相應(yīng)措施處理。

5.3 高爐操作應(yīng)逐步去除對(duì)中心附加焦的依賴。處理爐況需要一定的風(fēng)量支撐,但在低產(chǎn)量狀態(tài)下,不宜過度依賴中心焦來發(fā)展中心氣流。為活躍爐缸,可以減少中心焦比例縮小死焦堆,縮短置換死焦堆周期,擴(kuò)大爐缸有效工作區(qū)域。

5.4 爐況處理期間忌過度強(qiáng)化冶煉??山淀攭翰⒖刂骑L(fēng)量,保證爐內(nèi)壓差處于相對(duì)寬松狀態(tài),引導(dǎo)中心氣流提高透氣性。

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