唐 峰,寧玉開,韓 江,黃康照
(山東中實易通集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 250002)
某電廠660 MW 超臨界抽汽機組汽輪機是一次中間再熱、單軸、反動式汽輪機。發(fā)電機型號為60WT23E-138,采用水-氫-氫冷卻方式、額定轉(zhuǎn)速為3 600 r/min、頻率60 Hz 的發(fā)電機。機組抽汽主要為海水淡化提供所需的蒸汽。在機組啟動的過程中,發(fā)電機非驅(qū)動端可傾瓦軸承出現(xiàn)溫度異常的現(xiàn)象。
汽輪發(fā)電機組采用單支點軸承布置方式的設(shè)計[1]如圖1 所示。其中,汽輪機高壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子設(shè)計為兩個軸承支撐,汽輪機低壓轉(zhuǎn)子和勵磁機轉(zhuǎn)子設(shè)計為只有一端有軸承支撐、汽輪機中壓轉(zhuǎn)子未設(shè)計軸承支撐,機組共有5 根轉(zhuǎn)子6 個軸承組成。采用單支點軸承布置可準(zhǔn)確定義軸承負(fù)載,較高的負(fù)載可防止油膜震蕩、不穩(wěn)定的風(fēng)險低,在相同的軸承負(fù)載下,軸承的直徑較大對扭應(yīng)力有較大的安全系數(shù),對中容易。

圖1 單軸承支承軸示意
1 號、2 號、3 號、4 號軸承采用袋式軸承[2],軸瓦采用密閉設(shè)計由軸瓦上下半組成,內(nèi)部有烏金內(nèi)襯,柱形定位銷固定上下塊,并由螺栓緊固。軸瓦位于軸承箱之中。軸瓦由調(diào)節(jié)塊卡住定位。如軸瓦高度上下可通過增加或減少墊片的方式調(diào)節(jié)。上部的調(diào)節(jié)塊裝備有圓柱銷,用來保護(hù)軸瓦,防止軸瓦轉(zhuǎn)動。潤滑油從軸承座橫向通過進(jìn)油孔以楔緊式進(jìn)入軸承箱,此進(jìn)油孔位于結(jié)合面處。從進(jìn)油孔進(jìn)入后以繞行軸系方式從兩端進(jìn)入軸瓦下軸瓦,還設(shè)置了頂軸油囊,進(jìn)油量可通過閥門控制調(diào)節(jié),來控制大軸頂起高度。雙支熱電偶用來測量軸瓦下半部分溫度。這種軸承軸瓦自調(diào)性較好,承載能力大,加工方便。
5 號和6 號軸承采用五瓦可傾瓦軸承,該軸承減輕了發(fā)電機上的螺旋振動,螺旋振動也叫Newkirk效應(yīng),這種現(xiàn)象出現(xiàn)在各種類型的渦輪機械上,是由摩擦產(chǎn)生的軸表面上的振動誘發(fā)熱點導(dǎo)致的。經(jīng)測量,發(fā)電機非驅(qū)動端軸承上的相對軸振動接近跳閘水平。發(fā)電機依靠球窩樞軸可傾瓦軸承,成功地消除了振動,并將臨界速度調(diào)整到額定速度以上,這種軸承可嵌入現(xiàn)有的徑向空間,從而成為一種嵌入式替代產(chǎn)品,不必改動底座。在性能方面,新型軸承被要求具有最大剛度系數(shù),特別是在直接耦合的水平面。在原來的固定尺寸軸承的空間限制內(nèi),新的設(shè)計需要產(chǎn)生可接受的負(fù)載支撐力和進(jìn)油口流速,提供雙重絕緣能力,以防止軸電流通過軸承接地。球窩樞軸可傾瓦設(shè)計對于由大型旋轉(zhuǎn)設(shè)備中機械負(fù)載或熱效應(yīng)所導(dǎo)致的軸錯位具有高度的適應(yīng)能力。球窩樞軸設(shè)計可消除通常與傳統(tǒng)樞軸有關(guān)的樞軸磨損,因此不必對軸承進(jìn)行保養(yǎng)。潤滑油從軸承座橫向通過潤滑油噴嘴方式進(jìn)入軸承,兩塊下軸瓦還設(shè)置了頂軸油囊,如圖2 所示。
汽輪發(fā)電機組正式啟動前,需要對氫氣冷卻系統(tǒng)進(jìn)行吹掃清洗[3],在氫氣冷卻器入口加裝臨時清洗濾網(wǎng),系統(tǒng)充入潔凈的空氣,機組從盤車轉(zhuǎn)速升至額定轉(zhuǎn)速的80%左右維持轉(zhuǎn)速10~15 min,然后打閘,轉(zhuǎn)速降至500 r/min 左右再次掛閘沖轉(zhuǎn),連續(xù)進(jìn)行吹掃5 次,吹掃清洗完成后拆除臨時濾網(wǎng),如圖3所示。
在發(fā)電機首次進(jìn)行吹掃的過程中,根據(jù)設(shè)計當(dāng)機組轉(zhuǎn)速升至3 240 r/min 時,交流潤滑油泵和交流頂軸油泵聯(lián)鎖停止,油泵聯(lián)停后機組各軸承溫度均有上升,五號瓦溫度最高升至118 ℃(軸承溫度高報警值115 ℃,跳閘值120 ℃),第1 次吹掃完成后調(diào)整系統(tǒng)潤滑油系統(tǒng)壓力,機組采用ISO VG 46 潤滑油,將潤滑油系統(tǒng)壓力由0.17 MPa 調(diào)整為0.21 MPa,繼續(xù)進(jìn)行發(fā)電機空氣吹掃。五號軸承溫度仍然過高維持在報警值附近。

圖2 5 號軸承外型

圖3 發(fā)電機空氣吹掃流程
發(fā)電機吹掃恢復(fù)、氣體置換完成并將5 號軸承進(jìn)口節(jié)流孔板拆除后,機組首次沖轉(zhuǎn),機組轉(zhuǎn)速升至3 300 r/min 時,機組由于5 號軸承金屬溫度高保護(hù)跳閘,轉(zhuǎn)速降至500 r/min 以下,再次掛閘沖轉(zhuǎn)機組轉(zhuǎn)速升至3 100 r/min 時,機組再次由于5 號軸承金屬溫度高保護(hù)跳閘。
1)軸承溫度測點測量不正確,熱電阻的阻值和絕緣不合格[4]。
2)軸承的潤滑油流量達(dá)不到設(shè)計要求,潤滑油管路在軸承箱內(nèi)出現(xiàn)泄露,導(dǎo)致潤滑油進(jìn)入軸瓦實際流量偏少,進(jìn)而觀察到軸承的回油溫度在正常范圍以內(nèi),而出現(xiàn)軸瓦的溫度高的情況。
3)軸承底部兩塊軸瓦烏金面脫胎、損傷,進(jìn)而破壞了軸瓦油膜的穩(wěn)定性,導(dǎo)致了軸瓦溫度的異常升高。
4)油質(zhì)中存在顆粒造成軸瓦表面受損[5]。在進(jìn)行機組啟動沖轉(zhuǎn)前,按照要求已對潤滑油油質(zhì)進(jìn)行了化驗,油質(zhì)化驗等級為NAS 6 級,在機組跳閘后對機組潤滑油進(jìn)行了再次取樣并化驗,油質(zhì)滿足廠家和規(guī)范要求,因此油質(zhì)中存在顆粒對軸瓦表面造成受損的可能性被排除。
5)機組潤滑油運行油溫升高,機組在運行過程中潤滑油不僅在各軸承中形成潤滑油膜,同時還起到對機組各軸承的冷卻作用,即機組潤滑油在運行過程中通過循環(huán)帶走各軸承由于摩擦所產(chǎn)生的熱量,從而保證各軸承的運行溫度在設(shè)計要求范圍以內(nèi),所以潤滑油運行溫度的升高會影響潤滑油對軸承的冷卻作用,進(jìn)而造成機組各軸承溫度的上升。通過查詢潤滑油系統(tǒng)運行歷史記錄,潤滑油溫度穩(wěn)定在45℃,排除了潤滑油溫度對軸承溫度高的影響。
6)軸承箱內(nèi)頂軸油管路出現(xiàn)泄漏,在轉(zhuǎn)速升高的過程中,無法形成有效地壓力油楔,造成軸承金屬溫度高。
7)軸承不能形成潤滑油膜,使轉(zhuǎn)子與軸承之間的摩擦系數(shù)增大,導(dǎo)致軸承溫度過高。
當(dāng)汽輪機高壓轉(zhuǎn)子平均溫度低于150 ℃,具備停運盤車條件,隨即停運盤車、頂軸油及潤滑油系統(tǒng),對5 號軸承進(jìn)行解體檢查。
軸徑和各軸瓦表面均正常,無磨損及刮痕等。
對軸承箱內(nèi)的頂軸油管路和潤滑油管路進(jìn)行檢查,頂軸油和潤滑油管路完整無泄漏,排除了頂軸油和潤滑油管路泄漏對五號軸承溫度高的影響。
對軸承各安裝參數(shù)進(jìn)行復(fù)測均在設(shè)計要求范圍內(nèi)。
針對測點進(jìn)行檢查,驗證了熱電偶的電纜類型符合設(shè)計要求,檢查了接線盒的電纜接線正確,通過熱水和涼水對熱電偶進(jìn)行了驗證并確認(rèn)熱電偶工作正常,熱電偶的阻值和絕緣符合設(shè)計要求。
通過分析機組的運行參數(shù)并對軸承進(jìn)行研究后確定5 號軸承的軸承潤滑油膜不夠,使轉(zhuǎn)子與軸承之間的摩擦系數(shù)增大,導(dǎo)致軸承溫度過高。
對設(shè)置了頂軸油囊兩下瓦塊的進(jìn)油油楔的進(jìn)行打磨加工,增加油楔的進(jìn)油面積,五號軸承結(jié)構(gòu)如圖4 所示。

圖4 5 號軸承結(jié)構(gòu)及油楔加工尺寸
將底部兩個軸瓦進(jìn)油的潤滑油噴嘴軸向表面兩側(cè)各加工1 mm。將底部3 個潤滑油噴嘴中間孔直徑從3.6 mm 增加到4.5 mm,如圖5 所示。對底部兩個軸瓦的頂軸油囊邊緣的半徑增加1 mm,如圖6所示。

圖5 潤滑油噴嘴中間孔直徑增大

圖6 頂軸油囊邊緣的半徑增加1 mm
調(diào)整5 號軸承的頂軸油進(jìn)油量由6 L/min 至12 L/min,在軸承恢復(fù)完成后,啟動潤滑油和頂軸油系統(tǒng),檢查確認(rèn)各軸承的頂起高度都在設(shè)計范圍以內(nèi)(最小0.3 mm)。
對底部兩個軸瓦進(jìn)行滲透檢測,通過滲透檢測主要是檢測底部兩軸瓦是否存在烏金復(fù)合層邊緣開口性脫層缺陷,通過檢測排除了這一可能對軸瓦造成的影響。
在各項處理措施完成并系統(tǒng)恢復(fù)后,機組再次啟動后5 號軸承的溫度維持在97 ℃左右,滿足廠家要求的低于報警值10 ℃的正常運行要求(報警值115 ℃,跳閘值120 ℃),潤滑油進(jìn)回油溫度、振動均在正常運行范圍以內(nèi),保證了機組的正常運行要求。
通過對發(fā)電機組非驅(qū)動端軸承溫度高的原因進(jìn)行分析,得出5 號軸承不能形成足夠潤滑油膜,使轉(zhuǎn)子與軸承之間的摩擦系數(shù)增大,導(dǎo)致軸承溫度偏高,通過增加軸承油楔的進(jìn)油面積、增大潤滑油噴嘴中間孔直徑、擴(kuò)大軸瓦的頂軸油囊面積等改進(jìn)措施對軸承進(jìn)行改造增加軸承的潤滑油膜,5 號軸承溫度偏高問題得到解決。對同類型機組的調(diào)試和檢修工作具有一定的參考價值。