劉偉,李春穎
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“唐山三友氯堿”)燒堿裝置生產(chǎn)能力50萬(wàn)t/a,與其配套的氯化氫合成工序產(chǎn)能1 600 t/d,均采用江蘇南通某公司生產(chǎn)的氯化氫石墨合成爐,共22臺(tái)。為保證每臺(tái)合成爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,操作人員定期分析氯化氫純度(6次/d),冬季定期對(duì)合成爐前氫氣管線排水(9次/d),定時(shí)沖洗合成爐視鏡(3次/周),日常操作繁瑣,人工勞動(dòng)強(qiáng)度大,自動(dòng)化水平較低。合成爐長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于各種原因氯氣/氫氣燃燒不充分,出現(xiàn)燈頭頻繁損壞,石墨底座及筒體燒裂等生產(chǎn)事故,合成爐檢修及更換石墨件時(shí),在氯氣、氫氣、氯化氫危險(xiǎn)氣體的生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),頻繁動(dòng)火,安全風(fēng)險(xiǎn)大。因此,唐山三友氯堿積極優(yōu)化工藝流程,改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu),配套完善DCS自控程序,提升合成崗位自動(dòng)化水平,保證合成爐安全穩(wěn)定運(yùn)行與檢修。本文中主要介紹實(shí)現(xiàn)自動(dòng)精準(zhǔn)分析氯化氫純度、合成爐自動(dòng)沖洗視鏡、降低合成爐檢修時(shí)生產(chǎn)區(qū)域動(dòng)火等各項(xiàng)改造措施及實(shí)施后措施。
由氯氣分配臺(tái)送來(lái)的氯氣經(jīng)氯氣緩沖罐后,進(jìn)入合成爐石英燈頭側(cè)面,由氫氣分配臺(tái)送來(lái)的氫氣進(jìn)入合成爐石英燈頭底部和側(cè)面,按照1∶(1.05~1.10)的摩爾比,氯氣與氫氣在合成爐內(nèi)燃燒化合產(chǎn)生氯化氫氣體;反應(yīng)放出的熱量由合成爐夾套內(nèi)的循環(huán)熱水及塊孔換熱器的循環(huán)水移出。合成的氯化氫氣體純度控制在94%~96.5%(體積分?jǐn)?shù)),經(jīng)圓塊孔HCl冷卻器冷卻干燥后,送至氯乙烯車間,或外送至用戶;還有部分氯化氫氣體用于制備高純鹽酸(如圖1所示)。
氯化氫純度關(guān)系到氯乙烯生產(chǎn)的安全,唐山三友氯堿采用激光光譜分析法及人工滴定法測(cè)試氯化氫純度。激光光譜分析測(cè)量法主要依據(jù)不同組分氣體對(duì)紫外線吸收強(qiáng)度差異,對(duì)吸收后光譜采用全光譜分析技術(shù),通過(guò)對(duì)連續(xù)光譜的分析得到組分純度[1]。該儀器雖能實(shí)現(xiàn)氯化氫純度的連續(xù)性測(cè)試,但結(jié)果偏差較大,測(cè)量樣品滯后,定期更換光纖和氣室,維護(hù)費(fèi)用高。

圖1 合成工序工藝流程圖
為保證測(cè)試結(jié)果的精準(zhǔn),唐山三友氯堿人工定期(6次/d)采用滴定法分析氯化氫純度。利用氯化氫極易溶于水的性質(zhì),采用100 mL不均勻集氣瓶收集氯化氫氣體,然后向集氣瓶中加純水,測(cè)試氯化氫純度。每天重復(fù)做樣130次左右,操作繁瑣,勞動(dòng)強(qiáng)度大,且長(zhǎng)期接觸氯化氫氣體及鹽酸,有損人身健康。
唐山三友氯堿自主開(kāi)發(fā)了一種新型氯化氫純度自動(dòng)在線檢測(cè)的方法。該檢測(cè)裝置主要由定量容器、計(jì)量泵、壓力傳感器、液位傳感器及若干切換閥等組成(如圖2所示),氯化氫氣體在定量容器內(nèi)被定量的水吸收,通過(guò)監(jiān)測(cè)容器內(nèi)壓力變化及計(jì)量泵計(jì)量水量換算氯化氫純度值。該方法可實(shí)現(xiàn)氯化氫氣體純度的自控和遠(yuǎn)程檢測(cè),操作簡(jiǎn)便,安全系數(shù)高,測(cè)量準(zhǔn)確性高,完全實(shí)現(xiàn)氯化氫純度自動(dòng)化檢測(cè)。

圖2 氯化氫純度測(cè)試工藝流程圖
Fig.2 Process flow diagram of determining hydrogen chloride purity
在合成爐石墨筒體上安裝視鏡,便于監(jiān)測(cè)火焰運(yùn)行情況,但合成爐運(yùn)行過(guò)程中,視鏡經(jīng)常出現(xiàn)模糊,表面附著白色粉末(原料氣中雜質(zhì))等。為此,唐山三友氯堿在視鏡和石墨短節(jié)之間增加聚四氟乙烯短節(jié),利用合成爐夾套熱水接臨時(shí)PFA軟管至聚四氟乙烯短節(jié)處沖洗視鏡,從準(zhǔn)備到完成操作需2 h,過(guò)程繁瑣,勞動(dòng)強(qiáng)度大,且沖洗視鏡只能沖到視鏡中心部分,沖洗效果不佳。
為提高設(shè)備自動(dòng)化水平,降低人員勞動(dòng)強(qiáng)度,研制了新型視鏡短節(jié)。鋪設(shè)DN15管道將純水引入聚四氟乙烯短節(jié)溝槽內(nèi),經(jīng)分流器分流至噴嘴,噴嘴呈三角分布,保證純水均勻分布視鏡各個(gè)角度;同時(shí),該沖洗視鏡過(guò)程由PLC控制柜自動(dòng)控制。改造后,沖洗時(shí)間由2 h縮短至15 min,且沖洗效果較好,視鏡透亮清晰,主控及現(xiàn)場(chǎng)人員能清晰觀察合成爐火焰顏色,及時(shí)發(fā)現(xiàn)合成爐火焰偏黃、偏燒,斷火等異常運(yùn)行狀況,保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。
合成爐進(jìn)爐氫氣水含量控制在0.2%左右,管道輸送過(guò)程中易產(chǎn)生氫氣冷凝液;入冬后,這些冷凝液在管道內(nèi)結(jié)冰,造成進(jìn)爐氫氣流量波動(dòng),影響合成爐配比,致使合成爐聯(lián)鎖滅爐。目前,在氫氣總管及進(jìn)爐氫氣支管均設(shè)置排水導(dǎo)淋,及時(shí)排放管道內(nèi)的氫氣冷凝液。此方法雖然一定程度上降低氫氣管線的冷凝液含量,但人工勞動(dòng)強(qiáng)度大,氫氣導(dǎo)淋閥反復(fù)開(kāi)關(guān),安全風(fēng)險(xiǎn)大,特別是氣溫大幅度變化時(shí),氫氣導(dǎo)淋易出現(xiàn)結(jié)冰,排水困難,合成爐氯氫比值波動(dòng)明顯。
為解決上述問(wèn)題,對(duì)合成爐進(jìn)爐氫氣管線進(jìn)行熱水伴熱保溫,提高氫氣管線溫度。該方法投入使用后,各合成爐進(jìn)爐氫氣支管排水次數(shù)由每天9次減少到1次,且氫氣冷凝液量非常少,有效降低氫氣管線冷凝酸含量的同時(shí),大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。2018年冬季,未發(fā)生因氫氣管線結(jié)冰造成合成爐氯氫比值波動(dòng)的事故。
氯化氫合成爐燈頭為3層式石英燈頭。氯氣由燈頭側(cè)面進(jìn)入燈頭中間層,氫氣有兩個(gè)進(jìn)口,一個(gè)由燈頭底部進(jìn)入燈頭內(nèi)層,另一個(gè)由燈頭側(cè)面進(jìn)入燈頭外層,最終形成“氫包氯包氫”結(jié)構(gòu)。合成爐點(diǎn)爐初期或緊急滅爐時(shí),由于氫氯混合不均勻,燃燒不充分,火焰偏燒,火焰顏色偏黃、偏紅,造成合成爐燈頭多次破損,甚至發(fā)生石墨人孔底座燒裂等生產(chǎn)異常情況。同時(shí),氫氣進(jìn)入3層式石英燈頭時(shí),管道彎頭較多,充氮?dú)鉄o(wú)法將彎頭處空氣置換完全,點(diǎn)爐時(shí),打開(kāi)氫氣調(diào)節(jié)閥后,氫氣與管道內(nèi)的空氣混合達(dá)到爆炸極限,出現(xiàn)爆鳴聲,管道易發(fā)生回火,造成燈頭破損。
氫氣和氯氣在燈頭內(nèi)充分混合,減少氫氣管道彎頭數(shù)量,能夠有效降低石英燈頭的破損率。為此,采用梅花型兩層式石英燈頭替代三層式燈頭,氯氣由燈頭底部進(jìn)入燈頭內(nèi)層,氫氣由燈頭側(cè)面進(jìn)入燈頭外層,形成“氫包氯”結(jié)構(gòu)。氯氣燈管設(shè)計(jì)為梅花型噴嘴,該結(jié)構(gòu)便于氣流多方向噴射至外層,氫氣燈管仍采用直噴型,氫氣氣流豎直向上噴射,與氯氣氣流相互碰撞,形成“橫噴式”均勻混合[1]。梅花型燈頭只有一個(gè)氫氣側(cè)面進(jìn)口,管道彎頭數(shù)目由5個(gè)減少為3個(gè),有效減少置換盲區(qū)的數(shù)目。改造完成后,點(diǎn)爐過(guò)程中未出現(xiàn)爆鳴聲,燈頭的更換頻率由15套/a減少到7套/a。
石墨合成爐長(zhǎng)期運(yùn)行后,檢修頻次較高,由于平臺(tái)、管口、底座互換性差,每次檢修均需對(duì)管口、平臺(tái)、不銹鋼底座現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火,動(dòng)火點(diǎn)多、位置高、時(shí)間長(zhǎng),合成爐單體大修時(shí),一般檢修時(shí)間20天左右,動(dòng)火約為7天。合成現(xiàn)場(chǎng)氫氣、氯氣、氯化氫氣體管線較多,環(huán)境腐蝕性較強(qiáng)。合成爐動(dòng)火檢修存在巨大的安全風(fēng)險(xiǎn),一旦動(dòng)火時(shí)發(fā)生氫氣管線泄漏,后果非常嚴(yán)重。
為實(shí)現(xiàn)合成爐不動(dòng)火檢修,采取如下措施:首先,將合成爐組合式筒體部分改造為一體式爐體,檢修時(shí)整體吊出,異地組裝;其次,優(yōu)化合成爐平臺(tái),將每層爐體周邊樓板改型為可拆卸式,不影響吊裝,樓板通過(guò)螺栓與周邊梁固定并在上側(cè)焊接把手,方便檢修;最后,改造合成爐附屬管線,各熱水循環(huán)水管線處增加軟連接,在各管口碰口安裝時(shí)避免動(dòng)火改口。對(duì)合成爐和平臺(tái)進(jìn)行綜合改造后,提高了設(shè)備互換性,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備整體吊裝,在固定動(dòng)火區(qū)檢修,提高了檢修效率,實(shí)現(xiàn)了合成爐檢修現(xiàn)場(chǎng)不動(dòng)火,保障了設(shè)備檢修安全。
唐山三友氯堿經(jīng)過(guò)以上技術(shù)改造后,有效降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了裝置自動(dòng)化水平,實(shí)現(xiàn)氯化氫合成工序安全、可靠、高效運(yùn)行。