展宗旺,陳維誠,王尚文
(甘肅北方三泰化工有限公司,甘肅 白銀 730900)
甘肅北方三泰化工有限公司(以下簡稱“北方三泰”)氯堿生產線主要為銀光集團重點民用產品TDI(甲苯二異氰酸酯)提供原料,滿足18萬t/a TDI產品對氯的需求。為優化燒堿產品結構,北方三泰于2019年底新建成一套5萬t/a片堿裝置,片堿包裝采用了全自動化包裝系統。
兩條包裝線運行半年以來,達到了設計預期效果,相比半自動化包裝線,大幅降低了勞動強度,正常生產期間每班只需1名巡檢人員;片堿屬強堿化學品,智能制造減少人員直接接觸,提升了裝置本質化安全水平。每條包裝線產量3.7 t/h,最高可達4.7 t/h。
整套片堿包裝線由五大部分組成:鏈排供袋開口,稱重進料裝袋,振動排氣輸送,熱封折邊縫袋,機器人碼垛輸送。
包裝過程每一個動作均依靠光電感應觸發、氣動操作機械執行完成,主要步驟如圖1所示。

圖1 片堿全自動包裝過程示意圖
99%片堿生產過程中物料顯著特點是:熔鹽、堿液都是高溫、高濃度,且易結晶堵塞設備、管道。要避免這些問題,須做好以下工作:①開車前系統的預熱,停車后系統吹掃。②延長制片機、包裝機穩定運行周期,減少開停、切換次數。這兩方面工作北方三泰做得比較好,特別是對全自動化包裝機的運行研究改進后,包裝機從最初投產運行3天切換1次,達到目前2周切換1次,最長連續運行周期達到16天,大幅提升了裝置的穩定性。主要從以下幾方面進行了研究改進。
自動包裝機從供袋開始到機器人碼垛完成,期間共有36個操作動作,要完成這些動作,全部依靠氣動操作執行。初期投產時,氣動部分故障率最高,主要是氣缸與氣源管連接接頭頻繁破裂。氣源接頭共有兩種類型:一類是單純接頭,將氣源管與氣缸連接;另一類是調速接頭,通過調節氣源壓力,實現動作速度控制。原設計中,考慮物料特性,氣源接頭全部選為非金屬材質(PP ),運行約1周,接頭就出現破裂。經過分析驗證,PP材質不耐堿腐蝕。全部改為304不銹鋼材質后,解決了以上問題。
片堿從制片機錐形下料倉開始,最終進入包裝袋,要經過正反螺旋送料,稱重時粗流、精流控制,總共3次螺旋推送。在推送物料過程中,設備對片堿擠壓,產生粉塵,這些粉塵在隨片堿流入包裝袋過程中,會在設備表面掛壁,特別在包裝機下料斗、料門處掛壁嚴重。掛壁嚴重會造成兩種結果:①下料斗內壁掛粉塵越厚,隨著時間延長,最終堵塞物料通道,須停設備清洗;②下料斗內壁掛粉塵厚到一定程度后結塊,因重力與設備內壁脫離,掉落后堵住料門,導致設備停產。對下料斗、料門內壁采取PAF涂層處理,徹底解決了掛料問題。
99%片堿有很強的吸濕性,在空氣中易潮解。腐蝕性極強,對纖維、皮膚、玻璃、陶瓷等有腐蝕,與金屬鋁和鋅、非金屬硼和硅等反應放出氫。
為確保產品質量,從片堿裝袋開始到縫袋結束的過程應具備兩個條件:①包裝生產線為封閉結構,保持空間內空氣干燥;②包裝機上所有設備材質耐堿腐蝕。
在初期運行過程中,陸續出現影響連續生產的問題。經過觀察分析,雖包裝機主要材質為304不銹鋼,但其內部自動控制元件選用鋁材(如氣源匯流板等),長時間運行肯定會產生腐蝕,造成元件局部強度不夠、破損泄漏停車。把這部分元件逐步更換材質后,解決了該問題。
防止物料受潮和設備腐蝕,從兩個方面改進:①為全自動包裝機增加1臺除濕干燥機,持續向密閉空間內提供干燥熱風,同時將空間內置換后空氣抽出,循環往復工作,使包裝機空間內溫度26 ℃、濕度40%。②減少空間內堿塵。制片機刮刀剝離轉鼓上堿片(即破碎)會產生堿塵;片堿從下料倉進入包裝袋過程中,經過螺旋推送摩擦也會產生堿塵。試運行2個月以后,即為制片機和包裝機安裝了兩套負壓除塵系統進行除塵。
采取以上措施后,大幅改善了工作環境,基本消除了堿塵及后續的腐蝕問題。
片堿包裝袋質量要求高,為兩層結構:內層強度低,密封性好,防止物料受潮結塊;外層耐磨損、強度大,便于搬運。包裝袋接料過程由鏈排送袋、底部吸盤取袋、上部吸盤撐口、擺臂上袋、縮口夾袋這5個動作完成,上部吸盤撐口最關鍵,實現內外袋同步撐開。最初使用的包裝袋,內袋與外袋分離,只是在最底部將內袋與外袋熱壓在一起,袋口附件處熱壓3 mm,使內外袋粘在一起。其弊端:①袋口熱壓的3 mm寬度不牢靠,內外袋容易分開,上部吸盤撐口時,外袋撐開,內袋沒撐開,造成上袋失敗,掉袋頻繁。②內外袋人工套在一起,不能完全對齊、鋪平,容易起褶皺,后續折邊、縫包時,褶皺處厚度翻倍增加,經常發生卡袋。針對以上弊端,改為內外袋為一體袋,直接將7 μm厚的內膜熱附在外袋層上,使兩層成為一體,再作為原材料加工成包裝袋。內外袋成一體后,解決了以上問題,而且通過設定熱封溫度和時長,達到內膜熱封、外袋完好的效果。
全自動片堿包裝機光電感應68個,執行動作多。出現故障時,要求判斷問題快、解決及時;問題不能解決時,必須切換包裝機或停車。因此,對巡檢人員處理異常能力要求高,必須熟練掌握包裝機各個部件、動作名稱及控制程序。
作為國內首套99%片堿自動化包裝機,經過半年的摸索改造,運行情況達到了預期目標。與半自動包裝線相比,減少生產線人工稱量、封袋、碼垛等工序操作人員約24名,年可節約人工成本240萬元,而且大幅降低了人工勞動強度,改善了作業環境,明顯提升了生產效率。但不能滿足于現狀,創新無止境,該自動化包裝系統仍有很大的改進空間,北方三泰下一步計劃改進制片機放堿盤、包裝機臨時出料管線,將99%片堿不合格品回收到32%堿儲槽,使產品合格率達到100%。