張殿宇,王全亞
(1.成都海光核電技術服務有限公司,四川成都 610041;2.福建福清核電有限公司,福建福清 350318)
反應堆功率要跟隨汽輪機負荷變化,當汽輪機負荷銳減(如甩負荷、汽輪機脫扣等)時,反應堆的功率控制不能像汽輪機負荷的變化那樣快,瞬時出現堆功率與汽輪機負荷的不一致。這時,汽輪機旁路排放系統投入,維持一回路和二回路的功率平衡。當反應堆功率與汽輪機負荷不一致時,汽輪機旁路排放系統通過把多余的蒸汽排向冷凝器、除氧器和大氣為反應堆提供一個“人為”的負荷,從而避免核蒸汽供應系統(NSSS)中溫度和壓力超過保護閾值,確保核電站的安全。
GCT(汽機旁路系統)不可用信號與功率高于40%PN 信號和汽輪機停機C8 信號相與會產生停堆信號,導致反應堆停堆。2017 年1 月,某電站2 號機組觸發2GCT545KA(蒸汽排放閥的手動隔離閥未全開(A 列)),經檢查發現為2GCT106VV 限位開關接線虛接導致;2017 年8 月,某電站4 號機組100%功率平臺停機不停堆試驗時,GCT 不可用信號導致機組停堆;2017 年11月,某電站202 大修期間,2GCT112VV 全開限位未觸發,導致機組產生2GCT545KA 報警。GCT 不可用信號的故障,嚴重影響了機組的穩定運行。
現場閥門使用的限位開關為NAMCO 公司生產的EA770系列限位開關,其配套的擺臂為EL120-60400 可調節擺臂(圖1)。某電站4 號機組調試期間,因限位開關擺臂連接松動導致機組跳堆。經現場勘察,發現擺臂連接處套孔無滾文(花鍵)設計。由于限位開關驅動力矩較大,長期使用過程中出現擺臂連接套孔持續磨損,造成限位開關與擺臂松動,影響限位開關觸點的正確動作,導致反饋信號不準確,造成GCT 不可用信號誤觸發。

圖1 EL120-60400 擺臂
每個GCT 旁排閥手動隔離閥均有2 個限位開關,一個全開限位和一個全關限位,但只有其中的SM3 限位開關參與了GCT 不可用信號的邏輯。因為就地GCT 隔離閥為手動閥,在運行過程中,該閥門處于全開位置且手動上鎖,因此閥門本體誤關的概率非常低,SM3 限位開關微動開關誤動作可能性較高,因此需提高限位開關微動開關的可靠性,以保障信號的正確。
GCT 不可用信號邏輯圖可知,“GCT 不可用信號”即GCT 隔離閥未全開信號由GCT101VV~112VV 和ADG004/006/008VV的每個閥門上的1 個全開限位點相與取非后構成,即GCT101VV~112VV、ADG004/006/008VV 共15 臺閥門中,只要其中有1 個隔離閥的開限位未能正常觸發,就會產生GCT 不可用信號,邏輯信號容易觸發(圖2)。

圖2 GCT 不可用信號邏輯圖
針對GCT 系統不可用信號的原因分析,提出改進GCT 旁排閥手動隔離閥的擺臂類型。同時采用雙開限位開關形式,降低GCT 旁排閥手動隔離閥開限位的誤動率和不可用邏輯觸發的概率,從而提高機組運行的安全穩定性。
在現場調研的基礎上,根據現場應用的特點及需求,與廠家進行技術溝通交流后提出改進型的EL810-10000 擺臂來滿足現場需求。該型號擺臂材料為碳鋼,具有更高的硬度,可以有效避免套孔磨損,并且在擺臂連接套孔處增加了滾紋設計,提高了限位開關與擺臂的連接穩定性。通過兩處改進,避免了當前限位開關與擺臂連接松動情況的出現,確保信號的正確反饋。新型擺臂與原有型號在尺寸上保持一致,確??梢酝耆娲行吞枺▓D3)。
現場只有1 個全開限位和1 個全關限位,擬增加1 個全開限位開關,即每臺閥門配置2 個全開限位開關和1 個全關限位開關,通過2 個獨立的開限位開關就地并聯的方式,使2 個限位開關均參與GCT 不可用信號的邏輯,可以避免單個開關虛假接線導致GCT 不可用,降低GCT旁排閥手動隔離閥開限位的誤動率,提高GCT 不可用信號的可靠性(圖4)。
在不改變不可用邏輯的基礎上,通過2 個全開限位全部同時為0,表示GCT 隔離閥未全開,降低了邏輯信號觸發率。為了保證限位開關整體動作后主控能及時發現,增加GCT 閥門未全開報警,利用新增的2 個開限位開關的的常閉觸點,通過并聯后送入KIC(信息管理層)顯示后,同時觸發新增報警,提醒主控閥門未全開(圖5)。
由于該方案不修改DCS 側GCT 不可用邏輯,僅通過就地并聯方式,不需要修改執照文件描述。而且新增報警參照現有同類型報警進行設計,無技術制約。經過設備、維修、運行一起討論評估,同時經技術委員會討論,該風險可以接受,并計劃于大修窗口實施。

圖3 新舊擺臂的對比
2 個參與GCT 不可用信號的開限位,采用獨立的限位開關,通過“或非”方式共同監測閥門真實閥位,只有當2個開限位同時為0 時才會觸發不可用信號,提高了系統可靠性。

圖4 現場接線

圖5 邏輯修改
根據計劃方案,大修期間對相關設備實施了技術改造,由于GCT 部分閥門位于廠房0 m 格柵上,距離下方廠房高度有7.5 m,因此施工中需做好防異物及人員掉落措施,設置專人監護,防止工器具及人員從廠房0 m 經格柵掉落到-7.5 m。
新舊兩款擺臂尺寸一致,為保證更換擺臂后的限位開關能正常觸發,在施工前,工作負責人需對每臺限位開關的安裝位置、擺臂調整長度和角度做好標記,并按照標記一一替換。同時,在原基礎上增大限位觸發行程的裕度,保證了限位開關在整個動作過程中能及時準確地觸發。
為保持新增開限位開關動作能和原限位開關一致,經現場對比,在原閥門防塵罩位置上左右兩側分別增加1 個限位支架,以方便新增限位開關的安裝,同時對原限位開關檔桿進行改進,以保證閥門動作時限位檔桿能夠同時觸發2 個限位開關(圖6)。
新增報警參照現有ADG006KA 報警設置,在大修窗口下通過KIC 更新完成報警的增加,新增報警位號為GCT730KA,該報警設置為紅色,報警名稱為GCT101VV~112VV 閥門未全開報警(圖7)。

圖6 優化后的限位安裝

圖7 新增GCT730KA 報警卡
大修間,按照擬定的技術方案和實施程序,對GCT101VV~112VV 及3ADG004/006/008VV 共15 臺閥門實施“新型擺臂、增加全開限位開關和增加邏輯報警”技術措施變更改造,完成了就地限位開關接線修改和限位擺臂的更換,同步完成了二層報警邏輯的增加。
現場安裝完成后,根據《3GCT101VV~112VV、ADG004/006/008VV 閥門限位開關邏輯變更后試驗程序》對15 臺閥門逐一進行驗證,閥門限位均動作正常,15 臺閥門的邏輯報警及KIC 顯示均正常觸發、消失,完全到達預期效果。經過近7 個月的生產運行驗證,該方案大大提高了GCT 不可用信號的可靠性。
通過對GCT 不可用信號產生的原因分析、針對主要問題提出改進技術措施和技術論證,形成實施技術方案,并運用于生產實踐中,同時根據現場實施經驗不斷分析、總結、提高和優化,形成了“GCT 不可用信號的穩定性提升”解決手段,確保機組的安全穩定長周期運行,取得了良好的經濟效益和社會效益,并為同型機組或同類閥門的優化及可靠性提升改進提供參考依據。