屈秀忠,郎忠勇
(山西太原鋼鐵集團(有限)公司峨口鐵礦,山西忻州 034207)
太原鋼鐵集團(有限)公司峨口鐵礦200 萬噸球團系統采用鏈蓖機—回轉窯—環冷機燒結工藝,2004 年底建成投產。新的球團系統是在原豎爐球團的基礎上改建的,產品仍然是酸性氧化球團,原料是自產鐵精礦粉,煙煤粉作燃料,有機復合膨潤土作粘結劑。經過多年生產實踐,系統年產量已達到220 萬噸,產量超過設計能力的10%。
近年,為達到國家煙氣排放標準的要求,公司增加了濕法脫硫系統,該系統雖然達到環保要求,但也增加了球團生產熱風系統阻力,影響球團礦產量,很有必要對主引風機進行改造。
2017 年太鋼峨口鐵礦200 萬噸球團生產線,在主引風機出口安裝了一套石灰—石膏濕法煙氣脫硫裝置。經過一段時間運行,發現鏈蓖機—回轉窯—環冷機主生產線熱風系統風量不足、負壓減小,每小時產量減少40 t。經過技術人員工藝跟蹤排查發現,由于脫硫塔阻力增加了600~700 Pa,造成原有燒結主引風機流量、壓力不足,需進行改造,為了減少投資和縮短安裝時間,只能在原有風機基礎上進行改造。
(1)SJ15000 主引風機原始性能。風量15 000 m3/min,靜壓升5500 Pa,工作溫度170~200 ℃,風機轉速960 r/min,海拔1132 m(88.43 kPa),進口密度0.717 kg/m3,電機2240 kW、10 kV。
(2)改造要求。在保證原風機基礎尺寸不變,電機功率不變的基礎上,最大增加風機風量、風壓,風壓要增加1000 Pa,風量要達到1 000 000 m3/h。
根據現主引風機的實際運行情況分析發現,現風機運行電流105 A,實際軸功率在1545 kW 左右,根據現運行的SJ15000 風機性能曲線可分析出,現運行實際工況是全壓在5552~5675 Pa,靜壓4941~4994 Pa,流量762 000~675 000 m3/h,風機效率73%左右。該風機做功主要是靜壓做功,靠靜壓克服系統阻力,達到輸送風量的目的,故應按靜壓選型風機,靜壓是風機壓力的考核參數。
根據上述要求,改造方法是選用高效模型,盡量提高電機運行電流,達到增加風壓風量的目的。
根據電機額定電流與現運行風機電流計算,當電機滿負荷工作時,風機葉輪直徑應增加到2740 mm(原風機葉輪直徑為2500 mm),考慮電機應有儲備系數,按1.1 安全系數考慮,故風機最終改造后葉輪直徑為2700 mm。原風機模型型號為4-73-15 系列(12 個單板葉片),效率較低,最高效率點位77.89%,模型改為目前推廣的清華4-73 模型16 個單板葉片。改造后風機達到的性能:流量1 000 000 m3/h(流量增加11.1%),全壓6206 Pa,靜壓5915 Pa(靜壓增加1000 Pa),風機效率83.36%,軸功率2005.4 kW 運行電流136.2 A,改造后風機型號SJ16500。
風機結構分析,原風機主軸,軸承箱及軸承通過計算,在葉輪直徑增大情況下,強度滿足要求。葉輪強度計算按400 ℃工況下計算,故仍使用原風機軸承箱及軸承。機殼出口角度為減小系統阻力根據現場系統管道重新確定,需保證原風機基礎不變,考慮到現場檢修,重新制作機殼,根據現場管道實際情況,確定機殼/進氣箱進出口角度改為60°(出口)/120°(進口),風機旋向順時針旋轉(由電機端看)。由于風機性能增加,原電動執行器不能滿足使用要求,故電動執行改為B+RS1250(保證與原電動執行器安裝尺寸互換)。改造后的主引風機現場如圖1 所示。
2019 年6月,利用球團系統大修期間實施了該項目,只更換新型葉輪及機殼,其余利用原有設施,安裝時間短、投資小、解決了生產系統的大問題。

圖1 改造后的主引風機現場
改造后,經過幾個月的運行,主引風機設備運行平穩無異常,風量由改造前的900 000 m3/h 提高到1 000 000 m3/h,風壓提高了約1000 Pa,克服了后期配置環保設施對主生產系統的影響,球團礦小時產量達到歷年來最高水平。