劉振華,吳 炯
(廣西防城港核電有限公司,廣西防城港 538001)
某電站一期工程采用了國內成熟的CPR1000 壓水堆技術,為2 臺百萬千瓦機組,每臺機組設計有2×50%循環水泵。該泵組主要將經粗格柵和旋轉濾網過濾后的海水輸送到凝汽器,從而實現對二回路蒸汽的冷卻,確保整個機組的熱力循環順利進行。
該循環水泵為大型立式混凝土蝸殼泵,在電站現場組裝,主要由預埋件、葉輪、泵軸、齒輪箱、油站、電機及其他附屬管線組成。
在調試期間發現,該泵組齒輪箱底部輸出軸處有大量油霧冒出并伴有刺激性氣味,而且還導致了如下問題:①油霧揮發極大地加速了齒輪箱潤滑油損耗,耗油量約1 L/d;②揮發的油霧凝結后形成大量油跡,增加了人員滑跌的風險;③揮發的油霧在齒輪箱層廠房聚集,導致該房間消防探頭多次報警,降低了消防設施的可靠性;④揮發的油霧對電站運維人員身體健康造成了潛在危害。
該循環水泵齒輪箱為國內某齒輪箱公司產的HDBT 型產品,其最大傳輸功率為7140 kW,輸入轉速為745 r/min,輸出轉速為179 r/min,齒速比為4.16,潤滑油為長城ISO VG100 礦物油(牌號長城4408)。
該產品設計為立式行星輪結構,電機輸入扭矩后,經太陽輪—行星輪—內齒輪嚙合副傳動,驅動行星架實現減速輸出,齒輪箱下部設計有組合軸承。它除了承受齒輪箱和水泵的徑向力外,還承受齒輪箱轉動部件的自重、水泵轉子的自重以及水泵工作時所產生的推力。作為整個循環水泵潤滑油系統的大油箱,齒輪箱箱體底部日常工作時潤滑油量約為1600 L。
齒輪箱輸出端的密封采用插入式靜止的擋油筒隔離結構,擋油筒始終高于齒輪箱內部潤滑油油面。擋油筒與齒輪箱推力軸之間有剖分式的密封圈進行密封,該密封圈使用兩圈扣合式彈簧來抱和成為一個整圓,來保證立式齒輪箱的密封(圖1)。

圖1 齒輪箱輸出端結構
推力軸與密封擋圈配合處上方圓周開有8 個直徑為16 mm的孔(氣壓平衡孔),用于平衡齒輪箱內外氣壓。
齒輪箱箱蓋的頂部裝有帶加長桿的呼吸器,用于平衡齒輪箱內外氣壓(圖2)。
2.1.1 密封圈產生干涉

圖2 呼吸器安裝示意
齒輪箱輸出端轉動副唯一接觸結構為擋油筒上安裝的密封圈,該密封圈可能產生干涉引發摩擦。
對密封圈處配合尺寸進行分析,密封圈和推力軸的平均間隙為0.25 mm,密封圈和擋油筒間隙為3 mm。由此可知,推力軸、密封擋圈、擋油筒形成一個浮動密封結構,不會產生干涉問題。
2.1.2 密封圈材質問題
密封圈材料為聚酰亞胺,為驗證該密封圈的耐磨性、低發煙率、高溫下不燃燒等特性,對其進行耐磨和燃燒試驗。
(1)耐磨試驗流程。
①將工裝法蘭的軸頸夾持在車床夾盤上,調整機床轉速,利用旋轉的工裝法蘭模擬齒輪箱推力軸內孔與密封擋圈的摩擦,試驗時兩者接觸的線速度與實際運行工況保持接近;
②試驗采取兩種工況:一是密封圈與法蘭斷面直接進行干摩擦,二是在密封圈涂抹鋰基潤滑脂,進行濕式摩擦;
③試驗時間:干摩擦和濕摩擦各進行1 h;
④法蘭面和推力軸內孔粗糙度保持一致;
⑤摩擦力:通過調整刀架,模擬兩者間較大的摩擦力。
耐磨實驗結果:通過嚴格測試,無論是干式摩擦還是濕式摩擦,在實試驗時間內均無煙霧產生;試驗結束后,密封圈端面未產生明顯磨損。
(2)燃燒試驗。
利用焊槍火焰對準密封圈(火焰溫度約250 ℃),持續燃燒5 min,經過高溫加熱,密封圈未見煙霧產生,也未發生劇烈自燃現象。停止加熱后,密封圈自熄。
由上述分析可知,在設計上,密封圈處為浮動密封結構,不會干涉摩擦;同時,密封圈材質優異,耐磨和耐熱性好,不會在軸承輸出端處產生油霧。
安裝調試時,齒輪箱用潤滑油為長城100#齒輪油。該油品為礦物油,相比合成油,但具有揮發性更高、黏度指數低、低溫流動性差、氧化安定性低、熱安定性低、較低的剪切安定性等不足。為驗證該油品揮發性,分別選取市場上4 種代表性的同黏度油品進行揮發性試驗。檢測方法SH/T 0026—1990,試驗結果見表1。其中,除長城4408(100#)為礦物油外,其他均為合成油。

表1 4 種代表性油品在不同溫度下的揮發性檢測結果 %
由表1 可知,70 ℃時,礦物油長城4408(100#)揮發性最大,而3 種合成油揮發性相差不大,僅為礦物油的一半;隨著溫度升高,4 種油品揮發速率均加快,但合成油美孚SHC627 和殼牌100#表現良好,且美孚SHC627 揮發穩定性更高。
齒輪箱運轉時,油溫約50 ℃,推力瓦處溫度為70 ℃,太陽輪和行星輪嚙合處溫度更高。鑒于美孚SHC627 揮發穩定性好,后續電廠用該油品進行了替代。經一段時間驗證,現場潤滑油損耗明顯變小(1 個循環周期未加油),油霧揮發也得到一定改善,但是油霧冒出問題仍未得到根本解決。
2.3.1 呼吸器設計不合理
查詢潤滑油SHC627 的黏度特性和試驗數據,溫度達到50 ℃左右時,其黏度會大大較低(SHC627 在20 ℃時黏度為274 cSt,50 ℃時為63 cSt),在油溫作用下會產生揮發性油霧。同時,齒輪箱在運轉過程中,內部齒輪的相互嚙合以及軸承的高速運轉會產生大量熱量,潤滑油在齒輪高速甩動和高溫蒸發下,會霧化生成大量混合氣體。齒輪運轉生成的熱量對齒輪箱內部油霧和空氣進行加熱,使其受熱后體積膨脹,從而會造成齒輪箱內部氣壓增加。
為維持齒輪箱內外部氣壓平衡,保持齒輪箱各部位良好密封,在齒輪箱頂部位置設計呼吸器裝置(圖2)。齒輪箱運轉時,打開呼吸器后可以看到大量油液從加長桿內孔中飛濺外溢,造成油液粘附在透氣帽的過濾網上,使其孔徑變小甚至堵塞,進而使齒輪箱內的大量氣體無法及時排出。箱體內混合氣體不斷聚集,壓力急劇上升,箱體內溫度越高,與外界的壓力差越大,當其增大到一定程度后,霧化氣在壓差作用下從齒輪箱輸出端、呼吸器憋出。
為驗證上述成因,對同系列齒輪箱進行試驗。
(1)試驗流程:①將齒輪箱頂部支架用塑料保鮮薄膜進行纏繞密封,以模擬齒輪箱實際運行工況,齒輪箱呼吸器數量、規格和正常帶載運行保持一致;②齒輪箱試車時的潤滑油油溫、油壓、供油流量、油位與正常帶載運行保持一致;③施加徑向載荷連續試車2 h。
(2)試驗結果:①打開齒輪箱呼吸器,有大量混合氣體從齒輪箱內部往外冒出;②齒輪箱底部能明顯看到氣體冒出;③試車結束后打開呼吸器,呼吸器內殘留大量潤滑油。
由上述實驗過程可知,呼吸器接口未增設擋油板,輸入法蘭在轉動時將大量潤滑油甩向加長桿,油液飛濺到透氣帽內的過濾網,進而引起透氣帽的透氣效率降低。另外,所選用透氣帽可流通空氣流量過小,不利于齒輪箱內部大量混合霧氣的排出。這兩種因素造成箱體內氣壓遠大于外部環境氣壓,從而使箱體內的混合霧氣從各通氣處外泄。
根據試驗結果,對呼吸器進行了3 次升級改造,將呼吸器加大加高的同時,在筒壁內部增設折流板,以增加油霧揮發的沿程阻力。該新型呼吸器經現場驗證后,齒輪箱底部油霧揮發現象得到解決,但是油霧改從呼吸器處冒出。該方案仍未能從根本上解決油霧冒出的問題。
2.3.2 齒輪箱結構未完全封閉
從上述試驗可知,該類型采用100#黏度潤滑油的齒輪箱,產生大量油霧已不可避免,呼吸器的改造只是將油霧從齒輪箱輸出軸處改為從呼吸器處冒出,只要齒輪箱存在外泄的通道,油霧就會和內部空氣一起溢出,通道越大,溢出越多。
為驗證該成因,對齒輪箱進行全封閉試驗(未帶載)。
(1)試驗流程:①將呼吸器盲板堵住,堵塞輸出軸平衡氣壓孔,在齒輪箱上相蓋處安裝氣壓表來測量其內部氣壓數值,驗證齒輪箱箱體內部氣壓能否自動平衡;②拆除所有呼吸器盲板和推力軸平衡氣壓孔絲堵,齒輪箱長時間運行,進行油耗試驗。實驗過程中,輸入轉速穩定在746 r/min,供油流量為350 L/min,供油壓力0.16 MPa,密封工裝處壓力為0 MPa,實驗數據見表2。

表2 氣壓試驗結果(未帶載)
(2)試驗結果:①經過6 d 的試驗,齒輪箱上部壓力表數值一直為0,說明封堵通道后,氣體可以在箱體內部自動平衡;②拆除壓力表,明顯發現該處有油霧溢出;③觀察齒輪箱輸出端,未觀察到有油霧現象;④經過5 d 的油耗試驗,耗油量為18.5 L。
通過對齒輪箱的輸出軸平衡氣壓孔及呼吸器進行完全封堵,齒輪箱未觀察到任何油霧冒出。根據壓力表測量結果,完全封堵后齒輪箱內部氣壓很低,對齒輪箱運行無任何不利影響。
所以,在該齒輪箱設計結構已經確定的情況下,選用黏度100#的潤滑油,其在油溫和齒輪嚙合及高速軸甩動下會導致油霧產生,而齒輪箱運轉產生的熱量對油霧和空氣進行加熱后,在內外部通道未完全封堵的情況下,使其從通道溢出,最終導致油霧揮發。
基于原因分析和試驗結果,為了防止油霧從齒輪箱內部冒出,可以從減少齒輪箱向外部排氣點和改善齒輪箱通氣條件入手,優化、改進齒輪箱呼吸器結構,同時封堵輸出軸氣壓平衡孔,防止油霧溢出。具體方案如下:
(1)優化呼吸器結構:將原有呼吸器加大加長,呼吸器筒壁內部增設折流板,同時,為防止運行異常出現氣壓過高,設計預壓式呼吸器組件(帶有止回閥),當內部氣壓高于透氣帽設定值才開啟。
(2)封堵輸出軸氣壓平衡孔:對齒輪箱輸出軸的8 個氣壓平衡孔進行手動攻絲,安裝絲堵以封堵平衡孔(圖2)。
改造完成后,觀察一個循環周期,齒輪箱底部和上部無油霧冒出,期間未對齒輪箱進行過補油。由此驗證,該方案成熟可行。
某電站齒輪箱油霧產生機理較為復雜,與潤滑油、溫度、壓力、設備結構等因素有關,其油霧的揮發是一個癥結性的難題。在其結構已經確定的情況下,選用100#黏度潤滑油無法阻止油霧形成,所以只能采用封堵和增加沿程阻力的方式,將油霧封閉在齒輪箱內部,利用齒輪箱內部箱體自動平衡氣壓波動。同時,使揮發的油霧凝結,減少潤滑油的外泄損耗。
最終方案的成功實施,解決了齒輪箱油霧揮發問題,減少了刺激性氣體對電站運維人員的身體傷害,同時每年還可減少潤滑油損耗約1.5 t,為電站節省成本近10 萬元。
本文從齒輪箱可能產生油霧的各個方面進行綜合分析,同時采用方法進行驗證,最終提出了成功的改造方案。其分析方法和解決思路對同類設備問題具有借鑒意義。