程 功
(國網福建省電力有限公司電力科學研究院,福建福州350007)
近年來,火力發電廠為了控制燃煤成本,保障燃煤穩定供應,大量摻燒非設計煤種。直吹式制粉鍋爐常見的配煤摻燒主要有“爐前摻混,爐內混燒”“不同煤種間隔燃燒”“分磨磨制,爐內分燒”等?!盃t前摻混,爐內混燒”和“不同煤種間隔燃燒”兩種方式更適合特性相近的煤種,對于煤質偏差較大的煤種,采用上述兩種方法可能會出現煤質波動大、煤粉顆粒度不均、燃燒不穩、易結焦等問題。而“分磨磨制,爐內分燒”的摻燒方法,可在不同磨煤機磨制不同種類的原煤,針對不同煤種應用不同溫度區域燃燒配風,同時還可簡化混煤步驟。因此,“分磨磨制,爐內分燒”的摻燒方式具備更廣泛的適用性,但是也對控制策略提出了新的要求。
超臨界直流鍋爐通過控制給水量、燃料量來維持鍋爐汽機間的質量和能量平衡,通過燃料量、送風量控制鍋爐燃燒,因此需要同時平衡給水量、燃料量、送風量來保障機組的負荷、氣溫、氣壓穩定。而機組控制系統中的水、煤、風的基準關系通常都是由設計煤種所確定。當入爐煤與設計煤種偏差較大時,控制系統需要通過中間點溫度修正、氧量修正不斷進行調整,使水、煤、風達到新的平衡,系統擾動大,穩定時間長。因此,需要熱值校正(BTU)回路及時修正入爐煤的熱值,使修正后的煤量滿足系統穩定運行所要求的水煤比、風煤比。
熱值校正是指當煤的熱值偏離設計熱值后,將實測煤量修正至對應設計熱值的修正煤量的一種控制方法。通常以機組負荷或主蒸汽流量作為燃煤能量輸出的表征信號,通過表征信號理論值和實際值的偏差產生熱值修正系數,機組實際煤量通過熱值修正系數生成校正后煤量,由校正后煤量作用于燃料主控等控制回路,進而通過間接作用改變實際燃料量。
傳統熱值校正僅設置一個總熱值修正系數。由于火電機組燃煤鍋爐控制對象具有大慣性、大遲延的特性,BTU回路的控制參數較弱,計算速度較慢,變負荷過程中也不進行熱值校正計算。在入爐煤平均熱值波動不大的情況下,即使用單一煤種或使用“爐前摻混”方法時,尚能滿足控制要求。但使用“分磨磨制”摻燒方法時,不同煤種差異較大,且在部分磨煤機人為設置增減煤量或啟停磨煤機時,當前的入爐煤平均熱值會隨機發生變化,熱值校正系統需要很長時間才能使修正系數與實際工況相匹配,需要運行人員頻繁手動干預,加上混煤情況復雜,往往容易發生預估熱值不準的情況,在變負荷尤其是低負荷過程中,容易導致燃燒擾動、調節失穩,甚至威脅機組安全運行。
將熱值校正BTU功能分層級,分為單臺磨煤機控制及燃料主控兩個層級。每臺磨煤機均增加獨立的熱值信號,通過與設計煤種熱值進行比較,將各臺給煤機的實時煤量直接折算為設計煤種的煤量。在單臺磨煤機煤量發生變化時可以更直接、更快速地反映實際燃煤的總能量的變化。燃料主控部分將各臺磨煤機折算后的煤量相加,再通過傳統熱值校正回路對總校正煤量進行二次校正,進一步提高、協調、控制煤種品質?;痣姀S利用“分磨初設+自動細調”的控制模式,熱值校正回路響應更快,可減少燃料主控部分的熱值校正自動控制回路的工作壓力。
熱值校正采用分層控制后,燃料主控回路所計算的校正值無法真實反映入爐煤的熱值狀態,為了方便運行人員了解鍋爐實際運行情況,需增加實際入爐煤平均熱值計算回路。通過累加所有磨煤機瞬時煤量與熱量的乘積以代表當前入爐總熱量,再除以實際總煤量,即得到當前入爐煤的實際平均熱值。
傳統協調控制在變負荷階段,會根據煤、水、風在增減負荷過程中的不同特性,按不同的變負荷率,分別對燃料量、給水量、送風量設置微分前饋,以提高機組變負荷速度。通過不同磨煤機對應的不同熱值,控制系統可以更加合理地分配機組變負荷時各臺磨煤機的燃料量。在增減負荷階段,燃料量的微分前饋優先調整熱值高于平均熱值的磨煤機,低熱值磨煤機減小煤量前饋作用。進一步設置熱值曲線,當部分磨煤機熱值低于限值,在一定負荷范圍內保持煤量不變,既可以保證鍋爐燃燒和制粉系統的穩定運行,又可以提高機組變負荷能力。
根據“分磨磨制,爐內分燒”的原則,可以根據不同煤種針對進行燃燒調整試驗,并將燃燒優化的結果在機組控制系統中實施,控制系統根據本臺磨煤機的熱值數據信息,可以逐層優化各煤層小風門等的風量控制,實現不同煤層在燃燒不同煤種下的二次風的精確控制,有利于提高鍋爐效率,降低NOx排放,減少鍋爐結焦現象。
在傳統控制回路中,當輔機RB發生后,機組以50%額定負荷作為目標進行控制,RB邏輯按一定順序跳閘對應的磨煤機,給水量、給煤量、送風量均按照一定速率降至50%負荷對應關系值,這一過程區間的中間點溫度控制、氧量控制、熱值修正等自動修正回路均不起作用,由于RB后所保留的各臺磨煤機煤種熱值不同,所對應的燃煤帶載能力可能無法與對應的給水量相匹配,進而造成煤水比失調,影響機組的安全運行。所以RB邏輯回路應根據保留的磨煤機對應熱值進行修正,將校正后的煤量根據設計煤-負荷曲線重新計算出對應的燃料負荷帶載能力。當帶載能力超過50%額定負荷時,RB目標值可保持不變,當帶載能力不足50%額定負荷時,機組RB目標負荷以實際帶載能力為目標負荷。
一次風機RB動作時,由于低熱值煤在同樣負荷下所需煤量更多,所需一次風也較多,更容易導致一次風壓低引起的MFT。因此,一次風機RB回路可按煤層分布設置多個跳閘磨組,當一次風機RB發生后,優先考慮跳閘熱值水平較低的跳閘磨組,以保證一次風機RB過程的安全性。
本臺磨煤機所用煤的熱值,可由運行人員根據煤質報告,在集控操作員站手動設置,也可通過煤場分區取料,由DCS系統判斷該臺磨煤機對應煤倉所用煤,自動輸入熱值信號。當煤種變化時,熱值輸入隨之變化,磨煤機存在“不同煤種間隔燃燒”及“煤倉內摻混”的情況,為保證煤種切換過程給煤量變化盡量平穩,需在邏輯上增加煤種切換功能。當單臺磨煤機煤種輸入熱值改變后,開始對給煤量進行積分計算,將累積值與煤倉容量之比作為切換系數,將更換后煤種熱值與原倉內煤種熱值加權計算得到混合煤熱值,混合煤熱值作為該臺磨煤機輸出熱值參與控制計算,隨著切換后給煤機累計煤量不斷增加,最終達到混合煤熱值與更換煤種后的熱值一致時,本臺給煤量累計值清零,切換系數置初始值。
本文針對“分磨磨制,爐內分燒”的摻燒方法,采用分磨修正煤種熱值的控制策略,解決了傳統BTU控制回路對多煤種摻燒的控制問題,減少了摻燒對鍋爐燃燒的擾動,優化了煤種調節品質,同時提高了多煤種摻燒時變煤種摻燒的可靠性和安全性。