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焦化酚氰廢水工藝改進及綜合利用

2020-02-19 08:40:50唐鵬來威李亞娜趙鴻武周興于朋
鞍鋼技術 2020年1期

唐鵬,來威,李亞娜,趙鴻武,周興,于朋

(鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽122000)

鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 (以下簡稱朝陽鋼鐵)焦化廠年產焦炭100萬t,采用2×50孔JN 60-6型頂裝焦爐,配套煤氣產量48 000 m3/h的煤氣凈化處理工序。酚氰廢水處理工藝流程為:剩余氨水經氣浮除油器處理后,進入陶瓷過濾器進一步除油,然后進入蒸氨塔蒸氨,經蒸氨處理后送往酚氰廢水工序,廢水經處理后用于高爐沖渣。酚氰廢水處理工序采用的是A/A/O生物脫酚脫氮工藝,設計處理能力為55 m3/h。該工藝投產后運行良好,但隨著進水指標變化、設備問題及北方季節性影響等因素的出現,好氧池污泥活性降低,處理后廢水指標偶爾出現波動,如果處理不及時,使不合格水質用于高爐沖渣,將帶來環保風險。本文分析了朝陽鋼鐵焦化酚氰廢水工藝存在的問題,提出了相應的解決措施,實施后效果良好。

1 存在問題

1.1 蒸氨塔蒸汽耗量高及蒸氨指標波動大

原有蒸氨塔為浮閥蒸氨塔,直徑DN1400,采用直接蒸汽蒸氨,設計處理能力為30 m3/h,實際運行最高處理22 m3/h。蒸氨塔每運行2個月就需清掃1次,蒸氨后氨氮指標波動較大,蒸汽及液堿耗量偏高,不僅造成能源浪費,也直接影響了酚氰廢水工序的穩定運行。

1.2 好氧池曝氣不均

好氧池硝化過程需要消耗大量的氧,理論上每1 mg NH3-N需4.57 mg O2,正常維持曝氣池的溶解氧在2~4 mg/L。好氧池內的硝化菌是高度好氧菌,溶解氧低時(1~2 mg/L)不會發生硝化作用,提高溶解氧的能力,使溶解氧增至3~6 mg/L,硝化作用明顯[1]。朝陽鋼鐵酚氰廢水好氧池共分4格,每格918 m3,共有曝氣頭1 892個,采用塑料微孔曝氣器鋪設在池底。此系統運行7年后,共有40余處曝氣頭脫落,導致池內曝氣嚴重不均。曝氣頭脫落部位曝氣過度,未脫落部位曝氣不足。

1.3 臭氧催化氧化系統效率低

由于酚氰廢水經混凝沉淀池處理后直接進入臭氧催化氧化塔,廢水中部分懸浮物會進入催化塔,堵塞催化塔底部曝氣頭,增加了催化塔阻力,因此將催化塔內折流板拆除,減少了氣水接觸的反應時間,導致催化效率降低。

1.4 脫硫液富余

蒸氨塔頂產生的氨氣經冷凝成液態氨水后,直接進入負壓HPF脫硫塔,脫硫廢液經提副鹽工序處理后回到脫硫系統,長期循環,脫硫液富余。因脫硫液中含有大量氰化物和COD等物質,如果將脫硫液直接排往酚氰廢水,將導致污泥大量死亡。為保證脫硫效果,將提副鹽工序處理后的富余脫硫液送往煤塔用于噴煤處理,但由于脫硫液腐蝕性較強,噴煤不僅腐蝕設備,而且造成焦爐炭化室爐墻石墨脫落。

1.5 地下水直接排放

焦化地下水系統水質復雜,各泵冷卻水、生產排水、循環排污水、雨排水等約為25 m3/h,均通過地下水管道外排,不僅水資源浪費,而且一旦設備出現泄露,發現不及時,污染物進入外排水管道,可能導致外排水指標超標,有環保風險。

2 改進措施

2.1 應用斜孔塔盤

由于原有蒸氨塔存在蒸汽耗量高和蒸氨指標波動大等問題,打開蒸氨塔進行檢查,發現塔盤焦油堵塞嚴重。為解決此問題,利用原有蒸氨塔筒體,將塔內部浮閥塔盤、加強圈、降液板、橫梁等塔內件拆除,在塔內部安裝斜孔塔盤及相應塔內件,斜孔塔盤采用316L材質,以30°斜角在塔盤開孔,斜孔塔盤汽液傳質死區少,開孔率可達85%以上,不易堵塞,同時增加了降液區,提高了處理能力。斜孔塔盤設備安裝圖如圖1所示。

斜孔蒸氨塔改造后,兩年內塔盤未出現堵塞情況。改造前后蒸氨指標如表1所示。由表1可以看出,蒸氨塔盤改造后蒸氨效率提高,處理能力提高。蒸氨后氨氮平均降低105 mg/L,且波動范圍減小;蒸汽利用效率提高,蒸汽耗量平均減少90 kg/t水。

圖1 斜孔塔盤設備安裝圖Fig.1 Equipment Installation Diagram for Inclined-hole Tower Tray

表1 改造前后蒸氨指標Table 1 Ammonia Stripping Indexes before and after Upgrading

2.2 應用可提升式曝氣器

由于原有曝氣頭鋪設在好氧池底,更換時需停止好氧池的運行,清除池底污泥,不僅工作難度較大,而且對污泥造成較大沖擊,影響廢水外排指標。將原有底部曝氣頭更換為可提升式曝氣器,方案原理為:利用原有曝氣主管,接新曝氣管道布置于水池上方,曝氣時空氣由布氣管進入導氣管導氣槽,在曝氣膜管與支撐體間形成環形氣室,使曝氣膜管鼓起,空氣通過膜管上可張微孔向水體曝氣。管式曝氣器采用三元乙丙橡膠(EPDM),氣孔密度為34 000個/套。曝氣器設備圖如圖2所示。

圖2 曝氣器設備圖Fig.2 Diagram of Aerator

好氧池內曝氣器的安裝密度為每2 m2安裝1個,根據好氧池不同位置對氧氣的需求量不同進行調整。安裝及檢修時,將曝氣器快速接頭打開,把連接管及曝氣器從曝氣池上方取下即可維修更換。曝氣器安裝圖如圖3所示。

安裝后好氧池溶解氧控制在2~6 mg/L,好氧池曝氣均勻,而且可根據好氧池前后端對氧氣需求量不同進行調節。改造后,好氧鼓風機電流降低5 A,漏氣率降低,污泥活性提高,曝氣不均問題得到解決。

圖3 曝氣器安裝圖Fig.3 Installation Diagram for Aerator

2.3 改造臭氧催化氧化系統

(1)增加過濾器。為解決混凝池出水懸浮物偏高的問題,在混凝池與催化塔之間增加多介質過濾器及轉盤過濾器。多介質過濾器由卵石、石英砂、活性炭及纖維球多層組成。轉盤過濾器包括扇形器濾盤,電機帶動轉盤旋轉,濾盤中間為集水筒。過濾期間,過濾轉盤處于靜態,有利于污泥的池底沉積。清洗期間,過濾轉盤以1 r/min的速度旋轉并排污。增加2臺過濾器后,混凝池懸浮物由70 mg/L降低至10 mg/L,減少了催化塔堵塞。

(2)完善臭氧發生系統。升級臭氧發生器PLC系統,更換損壞的搪瓷管,增加空調降溫。改造后氧氣轉化率達83%以上,氧氣及電耗下降。

(3)催化塔改造。在原有臭氧微孔曝氣頭基礎上,增加10處0.5 mm曝氣孔,防止曝氣頭堵塞,減少催化塔阻力。在催化塔內重新安裝波紋板,放置催化劑、金屬鮑爾環、纖維球,將催化塔由上進水改為下進水。改造后,增加了氣液接觸停留時間,催化塔出水顏色發白,提高了催化氧化塔處理效果。

2.4 處理富余脫硫液

由于蒸氨塔頂分縮器結垢堵塞嚴重,達不到溫差3℃的工藝要求,因此將原有分縮器拆除,清洗、更換后溫差可達6℃以上,分縮器與塔頂溫差的提高增加了濃氨水回流,提高了氨水濃度,從源頭上減少了進入脫硫塔的氨水量。脫硫液經提副鹽處理后,有毒物質大量減少,將5~10 m3提鹽后的富余脫硫清液均勻進入蒸氨系統,經蒸氨處理后再送往酚氰廢水工序。

此方案雖會使蒸氨廢水中氰含量增加5 mg/L左右,但可解決脫硫液富余問題,但脫硫液供給廢水量不應過多,否則會對污泥活性及出水指標造成影響。

2.5 生產排污水回用,廢水綜合利用

(1)為解決生產排水無序排放問題,將焦化地下水井總出口堵住,將生產排水、硫銨區域排水、儲槽蒸汽加熱凝結水及雨排水共約10 m3/h回收至100 m3的綜合水池,安裝潛水泵及液位連鎖裝置進行回收利用。在綜合水池安裝自吸泵,出水管道鋪設至好氧池入口及調節池入口,如果回收水質較好,則直接進入好氧池;如果回收的水質偏差,則進入酚氰廢水調節池處理。

(2)將晾水架循環水排污、低溫水排污、制冷機蒸汽凝結水回收至30 m3的蓄水池,安裝自吸泵,出水管道鋪設至好氧池消泡水管道入口,利用循環排污水對好氧池消泡稀釋。此方案不僅不用外排循環排污水,減少稀釋水用量,而且可使循環水中的堿度及部分營養物質得到利用。

通過上述方案,酚氰廢水系統不再使用工業新水消泡,可減少新水耗量25 m3/h,不僅節約新水資源,而且將生產排水、雨排水、循環排污水全部回用,從根本上杜絕了污染物質外排的可能性。

3 實施效果

由于改造后廢水處理效果提高,根據處理后外排總水量及污染物質降低量,計算得COD、懸浮物等污染物外排量減少約2.5 t/月,給企業帶來較大的經濟和環保效益。改造前后廢水出水指標見表2。

表2 改造前后廢水出水指標Table 2 Effluent Indexes of Wastewater before and after Upgrading mg/L

4 結語

朝陽鋼鐵焦化廠對蒸氨塔、好氧池曝氣器及臭氧催化氧化系統等設備進行改造,對生產工藝操作進行優化,將生產排污水及富余脫硫液處理后回用于酚氰廢水,實現廢水的綜合利用。改造后不僅酚氰廢水出水指標合格,解決了制約生產環保的瓶頸問題,而且達到了節能減排的目的,具有良好的經濟效益和環保效益。

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