劉允光
(聊城允光精梳技術服務中心,山東聊城,252000)
近年來,精梳產品大眾化的趨勢日益明顯,國內中低速精梳機仍然占有較大比重。因此,應該科學樹立對產品質量定位的觀點,USTER公報5%水平的產品固然好,但價格高,而USTER公報95%水平的產品也有很強的價格競爭優勢,為了避免質量過剩,在滿足用戶質量要求的前提下,科學、合理地在精梳工序實現重定量高效工藝,最大限度挖掘國產老舊精梳設備的潛能,使得設備配置減少,開臺時間減少,實現增產保質降耗,控制成本,噸紗用電和用工減少,以最低的運管成本、最高的產能,達到經濟效益的最大化。
由于紡紗原料和產品價格是透明的,實現重定量、低落棉、低投入、高產出是重定量高效工藝的關鍵之所在。通常增加產能的方法是提高車速,而在老舊精梳機上提高車速會帶來機器振動太大、壞車率高、機件損耗大。因此,我們嘗試在精梳車速不變的情況下,優化配棉,逐步加重超上限的小卷定量,采用較長的給棉長度、前進給棉以及較低的精梳落棉率等工藝技術,應用棉卷自清潔效應與新穎適宜密度的梳理元件有機結合[1]。
在原料的采購上,要特別關注原棉的品級、纖維長度、馬克隆值、成熟度比和短絨率指標的優選,尤其關注馬克隆值、成熟度比和短絨率指標,它們與成紗綜合指標的相關性極強。通常馬克隆值高,成紗棉結低,單紗強力亦低。而未成熟纖維實際上是短纖含量的一部分,在以后各道牽伸過程中容易扭曲、打結,形成棉結或粗細節[2]。
小卷定量適當偏重掌握可以提高鉗板對纖維的握持力,鉗板開口時纖維叢的彈性增大,有利于分離接合,也有利于減少棉網的破洞、破邊以及分離膠輥的纏繞,從而提高設備的生產效率。小卷定量大、纖維間的摩擦力就大、棉結和雜質截留下來的幾率就越高、小卷自清潔效果也就越好[3]。為此,A201系列精梳機說明書要求小卷設計定量為40 g/m~55 g/m。經過工藝優選,小卷定量采用75 g/m,超出該機說明書最大設計定量36%。通常JSFA288型、JSFA388型精梳機小卷設計定量為65 g/m~75 g/m,采用80 g/m~85 g/m,超出該機最大上限設計定量的13%。
中低速精梳機給棉長度可分4.3 mm、4.7 mm、5.2 mm和5.9 mm共4檔,若采用5.9 mm的給棉長度可比4.3 mm增加產量高達37%。A201系列精梳機給棉長度為5.72 mm和6.86 mm兩檔,通常均采用5.72 mm,采用6.86 mm的給棉長度可比5.72 mm增加產量近20%。
在其他條件不變的情況下,只改變給棉工藝的切換模式,將影響精梳機落棉率2.0個百分點~4.0個百分點,對精梳落棉率的影響較大。在前進給棉工藝中,采用較大的給棉長度,其總落棉率較少;較小的給棉長度,其總落棉率較多。在后退給棉工藝中,采用較大的給棉長度,其總落棉率較多;較小的給棉長度,其總落棉率較少。因此,采用前進給棉工藝同時配置較長的給棉長度,可獲得較低的精梳落棉率及最大的產能。
適當縮小國產精梳機的錫林梳理隔距,可強化前區鋸齒齒片的迅速插入、穿刺、開松及整理功能,為后區的全面精細化梳理創造有力條件,有利于單根纖維化程度的提高,成紗質量得到大幅度的改善。但是,其梳理隔距也不能太小,否則會造成有效纖維的損傷[4]。表1為精梳錫林梳理隔距的調整校正標準。

表1 常用精梳錫林梳理隔距的校正標準
棉卷重定量同時配置較長的給棉工藝,頂梳插入深度的優化配置就顯得尤為重要[5],在確保輸出棉網清晰度良好、頂梳不嵌花、不切斷棉網的情況下,盡可能提高頂梳的插入深度,充分發揮頂梳的梳理效能。
試驗條件:品種JC 14.6 tex,原料為新疆手摘細絨棉,JSFA288型精梳機,車速330鉗次/min,棉卷定量85 g/m,采用5個方案進行成紗質量對比試驗,試驗結果見表2。

表2 JSFA288型精梳機重定量工藝對成紗質量影響的對比試驗
由表2可知,精梳落棉率的高低直接與成紗質量指標密切關聯,但也并非是簡單的線性關系,精梳落棉率增加到一定區間,即使再增加落棉率,成紗常發紗疵IPI值下降幅度變化不大。因此,在滿足用戶質量要求的前提下,應該適當降低精梳落棉率。當精梳落棉率基本不變,采用前進給棉工藝,與給棉長度4.3 mm相比,給棉長度4.7 mm在精梳產量增加9%的情況下,充分利用棉卷自清潔功能,可以改善成紗質量,是降低成本的有效途徑之一。在前進給棉工藝中,在落棉率基本相同的條件下,與給棉長度4.7 mm相比,采用給棉長度5.2 mm對成紗質量的影響不大。在落棉率基本相同的條件下,與給棉長度5.2 mm相比,采用給棉長度5.9 mm時成紗IPI值有所增加,但增加幅度不是很大。在不增加車速的情況下,僅采用給棉長度5.9 mm可比采用給棉長度4.3 mm增加產量高達37%,使得設備的效能得到充分發揮,生產效率得到大幅提高,前紡設備配置或開臺時間減少,用工用電以及機物料消耗也隨之降低。
在精梳重定量工藝中,棉卷重量采用超上限水平,5.9 mm的給棉長度以及14%以下的精梳落棉率,輸出的臺面條嚴重偏重,會出現影響機器效能的一系列的問題,為確保高效、低耗、優質并存,必須進行相應的技術調整。
采用免處理膠輥,具有適紡性強、吸放濕性能好、表面爽潔、抗纏繞效果佳、彈性恢復性好的特性,有利于對重定量精梳棉網的有效控制,從而順利進行分離接合。
嚴格控制好精梳間的溫濕度以及原料回潮率,通常相對濕度在50%~60%,一般不要超過65%,否則會增加纏繞羅拉和膠輥的幾率。
“重定量”的高效工藝是以紡紗設備、專件器材的進步為基礎,要求選擇錫林、頂梳的齒條鋒利度好、穿透性強、硬度高、使用壽命長且不嵌花。滿足錫林齒條能夠迅速刺透棉須叢的能力,使棉須叢纖維與錫林齒片間有足夠穿刺摩擦力,來完成其穿透梳理功能。由于精梳梳理元件針齒的容納纖維量是有限的,定量偏重的上機工藝,不宜選擇較高密度的梳理元件,錫林頂梳選擇較高的密度配置會導致齒片梳理不能穿透棉層纖維叢,而導致成紗質量惡化[6]。錫林總梳理點可在2.6萬個~3.2萬個梳理點范圍內選擇,頂梳密度在28齒/cm~30齒/cm選擇。
牽伸區的羅拉隔距根據纖維長度以偏大掌握為好,后區牽伸采用較大的1.5倍,以減少前區牽伸壓力。
重定量工藝導致牽伸區總牽伸高達17.2倍~19.3倍,前羅拉回轉速度快,而羅拉清潔片為有機材質,與前牽伸羅拉表面為線性接觸,極易因摩擦受熱變形,使得清潔片與羅拉表面接觸不良而發生纏繞現象,大大降低工作效率,增大工作強度。為解決精梳機牽伸部位纏繞的問題,可對原羅拉清潔片進行技術改造,采用直徑約20 mm的清潔膠套,直接外套在鋁合金長條清潔器上,外側用槽型鍍鋅鋼板以及螺釘固定,如圖1所示。改造后膠套與牽伸羅拉為弧面接觸、摩擦力大、清潔作用強,能有效地清除黏附在羅拉表面的積花,可大大降低羅拉纏繞的幾率。

圖1 改造后的牽伸羅拉清潔片
由于輸出較重的棉條,容易導致圈條壓輥上方擁條,這里除了調整圈條壓輥的間隙、更換磨損的圈條壓輥外,可以調整圈條壓輥與牽伸羅拉間的張力牽伸,將傳動圈條壓輥的28齒齒形帶輪改為26齒,可使圈條壓輥與牽伸羅拉間的張力牽伸由1.056倍增加到1.137倍,可有效地避免因精梳條過重(30 g/5 m以上)在圈條壓輥上方發生的擁條現象。
用溫熱濕布定期揩擦、清潔主傳動輸出壓輥表面的纏花、圈條器曲線斜管內壁的棉蠟,降低棉條與管壁的摩擦阻力,確保精梳條在慣性力合力的方向運動,可使棉條順勢而下,降低其擁堵的幾率。
提高圈條器的速度,增大輸出壓輥至圈條器棉條的張力牽伸,可大大緩解圈條器擁堵的現象。可通過變速器來改變圈條器的速度,即通過去掉墊片的方法,來增加圈條器的速度。
采用重定量、前進給棉的低落棉工藝后,工藝上機往往處在一個臨界點水平狀態,應完善操作法加強現場質量跟蹤,避免生產效率的降低以及成紗質量的波動。
鉗板最前位置定位工藝及偏心張力輪定位裝置校正不正確,鉗板在最前位置因開口量太大,張力軸擺動角過大,給棉棘爪掛不住棘輪,給棉羅拉不給棉而導致擁卷,同時應注意給棉羅拉加壓軸套的潤滑,棘爪、棘輪表面清潔及操作水平的配合。
導棉板間隙的調整根據棉卷定量來設定,過小的間隙容易因棉須叢不勻導致不給棉。因此,可將此處間隙調到最大位置2.4 mm,同時應該注意棉卷的均勻度。
設備在運行過程中會產生許多飛花,清潔工作是減少斷頭、預防紗疵、提高產品質量的重要環節,必須嚴格執行清潔標準。有計劃地把各項清潔工作合理地安排在一輪班內的每個巡回中。對于擋車工不僅要改變原來的操作法模式,更需要對原有的清潔方法、清潔工具及清潔周期進行研討,同時對重定量工藝帶來的操作法變化進行創新改進,清潔標準見表3。

表3 重定量條件下精梳擋車工清潔標準
重定量工藝可以在不提速的情況下,使精梳工序生產能力提高。這就意味著可節約至少同樣比例的電耗、同樣比例的設備配臺,并可適當節約用工數量。同時,對于成紗質量也是有益的。重定量工藝是傳統工藝的重大突破和創新,是新形勢下工藝能力的躍進,是高產和優質共存的解決方案。重定量工藝是一個系統工程,工藝、原料、設備及運轉操作要相應調整。推行重定量工藝,必須結合本企業的現實情況進行深入系統的實踐,不可盲目照搬。