蔡冬松
(漳州市峰頭水庫管理局,福建 云霄 363300)
峰頭水庫位于漳州市云霄縣漳江中上游,距離云霄城關14km,控制流域面積333km2,總庫容1.77億m3,是一座以灌溉為主,結合防洪、發電、供水的大(二)型水庫。水庫樞紐工程由攔河壩、引水建筑物及壩后電站等組成,工程于1977年2月破土動工,1989年11月竣工。
向東渠道先于水庫修建,起于水庫右岸,經云霄、東山兩縣,至紅旗水庫,全長78km。原渠首輸水隧洞從水庫大壩右岸山體穿山而過,為城門型無壓隧洞,長146m,修筑水庫大壩時,從上游迎水面深入隧洞50m,以塊石混凝土封堵(封堵段長10m),再灌漿封實。上游隧洞進口左右各30m范圍內采用粘土培厚夯填加固,下游隧洞出口處,以漿砌塊石封堵后砌筑擋土墻,填土護坡。原輸水隧洞封堵后,在壩體10#壩段引水管道后預留一錐閥接入壩后明渠。
2005年10月,大壩右岸山體背水坡約50m高程,原向東渠隧洞出口處發現一處小股滲漏水流,水流清澈,未見流土或管涌,現場踏勘巡查,周邊及背水坡也沒有其它濕坡、散滲等現象。壓滲反濾處理后設置薄皮小三角堰進行觀測,當庫水位達55m高程時開始滲漏,滲漏水量隨庫水位升降而顯著增減變化,滲漏量約0.2~3.5L/s。
現場開挖后,滲漏水從隧洞出口漿砌塊石中冒出,挖除漿砌塊石進入到隧洞內,發現原封堵塊石混凝土拱頂處有三處小股水流涌出,洞壁兩側接觸縫也有幾處散滲。從當時的工程運行情況看,隧洞進口夯填的粘土表層有局部龜裂、滑坡下陷現象。查閱原施工資料,結合現場勘查推斷,當時封堵施工時,由于施工工藝落后或措施不當,原塊石混凝土封堵段(特別是拱頂)澆筑或灌漿不實,造成拱頂段及兩側接觸面存在縫隙或滲漏通道。工程運行初期,由于隧洞進口有粘土層的防滲保護作用未發生滲漏,長期運行后粘土防滲層遭破壞,水流滲入隧洞內部,再順著封堵段的滲漏通道溢出,造成集中滲漏,這也是工程運行了十幾年之后才出現滲漏的原因。
為防止長期滲漏造成滲流破壞,必須進行防滲堵漏處理。2010年水庫除險加固時,現場各方充分討論,提出了采用水泥漿加速凝劑(水玻璃)、環氧樹脂、水溶性聚氨酯材料等幾種灌漿堵漏方案。由于無法到達迎水面,只能從下游側進行灌漿作業,采用水泥或環氧樹脂混合漿液,雖其可灌性好強度高,但都不適宜帶水作業,特別是在動水作業中漿液容易被水流沖刷帶走或稀釋,達不到灌漿堵漏的效果。而水溶性聚氨酯灌漿材料,具有良好的親水性,漿液遇水后即分散乳化,快速凝膠固結,其固結體為彈性體,遇水可二次膨脹,具有彈性止水和以水止水的雙生功能,特別適合涌水、動水作業面的防滲堵漏。采用水溶性聚氨酯進行化學灌漿,一是工藝成熟,適宜帶水作業,灌漿堵漏效果可靠;二是施工簡易,不會對現有工程運行和供水任務造成影響;三是滲漏封堵作業面不大,施工成本可控。經比選和研究,最終確定采用水溶性聚氨酯進行化學灌漿堵漏處理。
根據施工應用經驗,選用HX—669型水溶性聚氨酯注漿液作為此次化學灌漿堵漏材料,其主要有以下特點:
(1)漿液遇水后自行分散、乳化、發泡,立即進行化學反應,形成不透水的彈性膠狀固結體。
(2)反應后形成的彈性膠狀固結體有良好的延伸性、彈性及抗滲性、耐低溫性。
(3)與水混合后粘度小,可灌性好,固結體在水中浸泡對人體基本無害、無毒、無污染。
(4)漿液遇水反應形成彈性固結體物質的同時,釋放CO2氣體,借助氣體壓力,漿液可進一步壓進結構的空隙,使多孔性結構或孔隙能完全充填密實,具有二次滲透的特點。
(5)漿液的膨脹性好,包水量大,具有良好的親水性和可灌性,同時漿液的粘度、強度、固化速度可根據需要進行調節。
HX—669型水溶性聚氨酯注漿液性能見表1。

表1 HX—669型水溶性聚氨酯注漿液性能表
(1)機械設備和人員。配備2臺套便攜式化學灌漿機,指定專業的灌漿施工人員操作。
(2)材料及試驗。施工前對采購的化學灌漿材料進行動水條件下凝膠性能試驗,根據作業面漏水情況,初步擬定灌漿壓力。
(3)施工技術方案。制定施工技術方案和操作要求,做好現場安全防護及文明施工等準備工作。
(1)作業面清理。鑿除原封堵混凝土表面析出物,沖洗干凈,在拱頂滲漏水集中的位置鉆孔布置3處排水孔,將滲漏水集中引排。
(2)鉆孔。沿隧洞原襯砌城門型斷面布置灌漿孔,鉆頭直徑14mm(采用12mm灌漿管),孔深20cm,孔距30cm,孔中心距洞壁10cm,鉆孔采用斜孔,孔與原隧洞洞壁接觸面形成450~700的斜角,斜穿原洞壁接觸縫。在頂拱中心線120度角范圍,距頂排灌漿孔20cm的位置,加密布設一排灌漿孔,呈梅花型布置,孔深20cm,孔距30cm,灌漿孔布置如圖1所示。

圖1 灌漿孔布置圖
(3)清孔。采用風水結合沖洗,清除灌漿孔內殘留的渣料和粉塵。
(4)埋管及封縫。將灌漿管固定在孔內,采用快速堵漏劑進行孔口封縫。對原混凝土封堵表面有裂隙或滲水的位置進行清表,鑿除浮渣,采用快速堵漏劑進行臨時性嵌縫堵漏處理,防止跑漿。
(5)壓水檢查。待強度滿足要求后,進行壓水檢查,如嵌縫或灌漿管(嘴)位置仍有滲水、透氣或脫落現象,則重新處理。
(6)灌漿。接入灌漿管和灌漿機,開始灌漿。①配漿。將配備好的漿液倒入壓漿泵,壓緊泵蓋,杜絕水氣進入泵內發生反應,保持漿液良好流動性。②灌漿順序。遵循先下后上,由兩端向中間集中的原則,采取分序錯管的灌漿方式,從洞壁兩側底部開始向頂拱集中,最后進行頂拱漏水灌漿處理。③灌漿壓力。以略大于漏水水頭壓力或孔內停止進漿為控制標準。
(7)灌漿作業要點及實施情況。灌漿過程中,采取“壓(力)快降快壓,壓(力)慢降慢壓”的操作模式。剛開灌時,孔內占漿量較大,灌漿壓力較小,回落較快時,反映灌漿通道順暢,則快速壓漿,加大進漿流量,以利于“以漿趕水”,增加漿體密實度;而當灌漿壓力漸漸增大,回落較慢時,此時漿液行走不暢,為減小沿程和局部阻力,適當加大壓力并慢壓,減低行漿速度,讓漿液擴大行漿半徑,填充周邊空隙。
洞壁兩側灌漿孔的進漿量較小,灌漿順利。頂拱位置剛開始灌注時暢通性較好,灌注一段時間后,原預埋排水管開始出現少量淡黃色渾水現象,部分聚氨酯漿材未能及時凝膠而被水流帶出。針對此情況,現場采取措施進行調整控制:一是當鄰孔或排水管出濃漿時,封閉鄰孔或排水管;二是逐步加大灌漿壓力,找到合理的灌漿壓力控制點,保證灌漿壓力略大于漏水水頭壓力,以便于漿液能夠順利進入漏水通道,也要防止壓力過大而使漿液稀釋分散無法凝膠或凝膠效果不佳;三是對排水管周邊的灌漿孔,采取輪動式的灌注方式,盡量讓漿液從不同方位填充整個滲漏通道并凝膠發生作用。
(8)灌漿結束。洞壁兩側的灌漿孔進漿效果一般,持續灌注一段時間,當該孔位不再進漿,保持一定灌漿壓力,繼續灌注3~5min后結束該孔灌漿;若串孔冒漿,則封閉出漿管,適當加大壓力繼續壓漿,不再進漿后,保壓灌注3~5min后結束,移至下一序孔繼續灌注。
拱頂段以堵漏為主,當鄰孔或排水管出濃漿時,封閉鄰孔或排水管,繼續壓漿,直至該孔位進漿量很小或不再進漿,移至旁邊灌漿孔輪流多次灌注,直至拱頂段所有灌漿孔都不再進漿。
灌漿作業從早上9時開始,至下午16時結束,前后持續約7h,灌漿總量約60L。灌漿結束后,仔細檢查作業面,混凝土表面還有些潮濕外,整個塊石混凝土封堵面不再有明顯滲水跡象,灌漿堵漏取得了初步成效。隨后清除混凝土表面滲出凝膠及灌漿管,再用環氧砂漿進行掃平抹面修復,順利結束此次灌漿堵漏施工。
此次化學灌漿于2010年7月26日實施,當時庫水位61.89m,至2010年9月底,最高庫水位達73.22m(正常庫水位74m),在此期間,庫水位持續上升,觀察原整個塊石混凝土封堵面,均不再發現滲漏或復漏現象,灌漿堵漏取得了良好成效。
水利水電工程的導流洞或輸水隧道支洞封堵段(俗稱“堵頭”),往往由于施工不當造成封堵不實、灌漿不到位,或運行時間長導致收縮變形等原因而出現滲漏問題,一旦堵頭發生滲漏,一般無法到達上游封堵面,只能從下游進行堵漏加固,處理難度較大,常規的水泥灌漿堵漏效果不宜保證。此次化學灌漿堵漏施工,一是認真分析找出滲漏原因,在此基礎上確定科學的堵漏方案,選用合適的化學灌漿堵漏材料;二是根據現場情況適時調整灌漿工藝,精確把握灌漿壓力,保證了灌漿堵漏效果,其經驗可供類似工程參考借鑒。在實際運用過程中,可采用水溶性與油溶性聚氨酯注漿液按一定比例混合使用,根據需要調節漿液的粘度、膠凝固化時間等,提高灌漿后作業面的抗滲性和穩定性,增強其抗壓抗拉強度,進一步的優化灌漿效果。