李建平
(山西焦煤集團介休正益煤業有限公司,山西 晉中 032099)
正益煤業11-102工作面,主采11#煤層,地面標高+1220.6~+1266.1,井下標高+1007~+1055m。煤層厚度2.6~3.0m,平均為2.8m,煤層賦存穩定,煤層傾角7°~15°,平均傾角10°。工作面運輸巷斷面形狀為3.8m×2.7m的矩形,巷道總長度為426m。11號煤層基本頂為砂質泥巖,均厚2.55m;直接頂為泥巖細砂巖互層,均厚0.82m;直接底為石灰巖,均厚0.4m;基本底為泥巖,均厚2.35m,煤層頂底板巖層具體情況如表1所示。巷道原錨索桿支護強度不足,巷道頂板拉裂、離層,煤幫鼓出、塌落,巷道破壞情況如圖1所示,急需采取有效措施提高圍巖穩定性。

表1 頂底板巖層性質

圖1 巷道破壞情況

圖2 礦壓監測結果
通過在運輸巷布置一處礦壓監測站,得到了初期支護后20d圍巖基本變形規律如圖2所示。由圖2(a)、圖2(b)可知,運輸巷在原支護下頂板和兩幫的變形量具有明顯的時效性,隨時間呈現逐漸增加的趨勢,并在20d左右趨于穩定。其中,兩幫移進量達到117mm,頂板下沉量達到180mm,巷道在原支護下不能滿足安全生產要求。
11-102運輸巷直接頂為泥巖細砂巖互層,巷道上覆巖層平均容重為γ=25kN/m3,將直接頂視為兩層獨立的巖梁[1]。上層為厚度為h1=0.42m的細砂巖,泊松比ν1=0.22,彈性模量為E1=2.4×103MPa,對于上層直接頂有:

下層為厚度h2=0.4m的泥巖,泊松比ν2=0.12,彈性模量為E2=3.2×103MPa,下層直接頂有:

由于直接頂為上下兩層巖體構成,我們可以通過錨桿(索)將兩層巖體加固成組合梁結構,加固后直接頂的彈性模量和泊松比會顯著提高:

組合梁結構:

由上式可知,11-102運輸巷在加固前存在頂板離層現象,通過錨桿(索)加固后,直接頂形成組合梁結構,可以大大的提高頂板巖層的穩定性[2]。但是在原支護下,錨索長度不足,錨索不能發揮承載能力,難以將直接頂形成組合梁結構,巷道頂板出現拉裂、離層的情況。選用長度較長的錨索可以頂板的穩定性可以得到保障,但是同時也需要考慮節省材料。由于直接頂為泥巖細砂巖互層,錨索應將整個直接頂固定為一個整體,再將軟弱巖層錨固在上部穩定巖層上,共同承受巷道上部壓力。
已知巷道高度為h=2.7m,設頂板與幫部的摩擦角φ0=18°,粘聚力c0=0.3MPa,上覆巖層平均容重γ=26kN/m3,應力集中系數k=2,煤體與頂板界面的切向剛度系數β=0.14,支護反力P=31.3MPa,得幫部極限平衡區寬度為[3]:

幫部破裂區寬度為:

幫部塑性區寬度為:

由上式可知,11-102運輸巷幫部幫部極限平衡區寬度為4.0m,幫部破裂區寬度為1.92m,幫部塑性區寬度為2.08m。可以確定巷幫需要加固深度至少為1.92m,錨桿對破裂區整個區域進行加固,經過破裂區后前端進入塑性區,使破壞區與塑性區形成一個整體,來共同承受幫部壓力,抵抗圍巖變形[4]。
根據對巷道圍巖變形規律及穩定性分析,為防止巷道圍巖劇烈變形,應制定相應的圍巖支護方案。根據11-102工作面運輸巷的具體情況,再結合巷道圍巖穩定性分析,對巷道圍巖支護方案進行具體設計:①巷道頂板錨桿規格為Φ20mm×L2000mm,每排5根,間排距為850×800mm,兩端錨桿與水平方向呈75°夾角,并鋪設800×800mm的鋼筋網,網孔為50×50mm;②巷道頂板單體錨索選用Φ17.8mm×L7000mm的高預應力錨索,錨索拉力不低于30MPa,錨索排間距為2400×1600mm,每排兩根;③由2.3節可知巷道幫部錨桿至少為1.92m,因此巷道兩幫選用規格為Φ20mm×L2000mm的錨桿,錨固力不低于80kN,間排距為850×800mm,兩幫各3根,上、下兩端錨桿與水平方向夾角為15°錨索托板采用300mm×300mm×16mm的鼓形鐵托板,并鋪設800×800mm的鋼筋網,網孔為50×50mm。
為了檢驗巷道圍巖支護效果,優化錨桿設計方案,在試驗段巷道每隔5m布置一個礦壓監測站,對11-102工作面圍巖表面變形量持續監測直至數據基本穩定,礦壓監測結果如圖4所示。
對巷道圍巖位移量進行了40d的監測,巷道圍巖隨時間變形趨勢基本相同,在30d后頂板累計下沉量穩定在30mm,累計底臌量達到39mm,兩幫移進量累計達到24mm。可以看出,巷道圍巖的變形破壞程度得到了明顯改善。

圖3 巷道圍巖礦壓監測結果
同時,在試驗段圍巖布置鉆孔并安裝多點位移計,對圍巖不同深度位移量進行監測,得到巷道頂板的礦壓監測結果如圖5所示,巷道幫部圍巖的礦壓監測結果如圖6所示,巷道底板的的礦壓監測結果如圖7所示。

圖4 巷道頂板深部位移曲線

圖5 巷道幫部深部位移曲線

圖6 巷道底板深部位移曲線
由圖5可得,在支護后的10d內,頂板下沉量不斷增加,在50d時頂板各深度位移量基本穩定,深度為 1.2m、1.6m、2.0m、2.5m、3.0m、6.0m 處頂板下沉量分別為 14.9mm、22mm、27.1mm、31.7mm、35.9mm 及39.7mm,隨著頂板深度的不斷增加,相對圍巖變形位移量逐漸減少,也就是說越淺的位置所受到擾動越大,圍巖變形量越大[5],最大變形量發生在0~1.2m內,變形量達到14.9mm,占總變形位移量的38%,頂板變形得到有效控制。
由圖6可知,在支護后的15d內,兩幫移進量不斷增加,之后在50d時幫部各深度位移量基本穩定,深度為0.8m、1.2m、1.6m、2.0m處兩幫移進量分別為12.2mm、15.7mm、18.2mm及19.8mm,最大變形量發生在0~0.8m內,變形量達到12.2mm,占總變形位移量的62%,表明在幫部錨桿作用下,幫部圍巖的位移變形穩定在較小的范圍內。
由圖7可得,在支護后的25d內,底臌量不斷增加,之后在50d時底板各深度位移量基本穩定,深度為 1.2m、1.6m、2.0m、2.5m、3.0m、6.0m 處底臌量分別為 13.4mm、20.4mm、26.7mm、31.5mm、34.5mm 及37.2mm,最大變形量發生在0~1.2m內,變形量達到13.4mm,占總變形位移量的45%,現支護對巷道底臌起到了積極作用。
針對正益煤業11-102運輸巷的具體情況,通過對巷道圍巖變形規律及穩定性分析,提出了針對11-102工作面運輸巷道的支護方案,并結合工作面實際情況對圍巖控制措施進行了具體設計。根據礦壓監測結果可知,在現有支護方式下,巷道頂板累計下沉量為30mm,底臌量為39mm,兩幫移進量為24mm,且圍巖深部位移穩定在較小范圍內,可知該種支護手段極大地改善了圍巖穩定性,滿足了安全生產要求。