高麒雄 張國(guó)民 鮑 濤
國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限公司煤制油分公司儀表管理中心 寧夏 銀川 750411
纖維過(guò)濾器是對(duì)自水庫(kù)來(lái)原水進(jìn)行初過(guò)濾的設(shè)備。采用經(jīng)過(guò)特殊成形處理的纖維束,以旋翼式結(jié)扎而成纖維球?yàn)V料,在過(guò)濾過(guò)程中,濾層空隙率沿水流方向逐漸變小,從而實(shí)現(xiàn)深層過(guò)濾的理想狀態(tài)。原水通過(guò)纖維過(guò)濾器可完全濾除懸浮物中超細(xì)粒子,可濾除0.2~0.5u m 以上的顆粒除懸浮物可達(dá)99.98%,出液濁度能控制在0。纖維過(guò)濾器是除鹽水裝置原水進(jìn)水過(guò)濾首套單元,單元無(wú)法投用將導(dǎo)致除鹽水無(wú)法制備,全廠用水告急,鍋爐、氣化裝置面臨拍停風(fēng)險(xiǎn)。
該項(xiàng)目纖維過(guò)濾器共16套,設(shè)計(jì)產(chǎn)水量10500 m3/h,每套纖維過(guò)濾器有10臺(tái)對(duì)夾式襯膠蝶閥。但由于水錘閥門頻繁損壞,導(dǎo)致纖維過(guò)濾器僅能維持兩臺(tái)長(zhǎng)周期運(yùn)行,除鹽水負(fù)荷僅維持在14.5%,嚴(yán)重制約了裝置的滿負(fù)荷運(yùn)行計(jì)劃。
1.1 .主要原因分析
1.1.1 簡(jiǎn)述水錘現(xiàn)象 通過(guò)檢查管道中壓力趨勢(shì),可以看出在關(guān)閥瞬間,管道內(nèi)部壓力迅速升高,壓力呈尖峰狀,可判斷管道在閥門關(guān)閉時(shí)產(chǎn)生水錘,巨大的沖擊導(dǎo)致閥門損壞。

圖(1) 系統(tǒng)管道中壓力突變
1.1.2 本項(xiàng)目水錘產(chǎn)生原因分析 原始設(shè)計(jì)采用原水泵出口旁路作為反洗水,水泵在啟泵時(shí),管道內(nèi)水不滿管,產(chǎn)生啟動(dòng)水錘,對(duì)纖維過(guò)濾器入口閥門與反洗進(jìn)水閥門產(chǎn)生沖擊。
原水泵出口壓力為0.6-0.65 MPa,反洗時(shí)閥門前后受壓,閥門在順控運(yùn)行時(shí)關(guān)閉,產(chǎn)生的關(guān)閥水
錘壓力高達(dá)0.8 MPa以上,項(xiàng)目所采用對(duì)夾式襯膠蝶閥,依據(jù)閥門計(jì)算書(shū),閥門所能承受最大差壓為0.7 MPa。因此關(guān)閥產(chǎn)生水錘造成系統(tǒng)內(nèi)閥門差壓過(guò)高損壞。
1.1.3 系統(tǒng)中水錘計(jì)算 以最近距離1#纖維過(guò)濾器為例,進(jìn)氣閥門關(guān)閉時(shí)間為2s,管道長(zhǎng)度為10 m,則水錘相μ=2LS/c Q=2*10*0.176/(882.3)=3.98s。水錘相大于關(guān)閥時(shí)間,產(chǎn)生直接水錘。對(duì)反洗進(jìn)氣閥產(chǎn)生沖擊。距離越遠(yuǎn),水錘相越大,產(chǎn)生水錘壓力越大。
計(jì)算該系統(tǒng)中水錘波波速:

E0— 水的彈性模量,E0=2.04×105N/c m2;
D— 管道內(nèi)徑D=0.25 m;
δ— 管壁厚度δ=0.003;
E— 鑄鐵管彈性模量:87.3×105N/c m2;
ν0關(guān)閉閥門前管中流速等于c流體速度;c=Q/S=882.3=5.67 m/s
流量Q=882.3 m3/h
管道橫截面S=0.049 m3
由此可見(jiàn),直接水錘產(chǎn)生的瞬時(shí)波速C 遠(yuǎn)大于閥門打開(kāi)時(shí)正常除鹽水流速c。
產(chǎn)生直接水錘壓強(qiáng):ΔP =ρ·C·ν0=1*18.78*5.67=106.56 m 水柱=10.67kgf/c m2即1.05 MPa。
2.1 主要原因確定 綜上述分析,解決本項(xiàng)目系統(tǒng)中水錘問(wèn)題,必須要解決反洗水超壓?jiǎn)栴}及纖維過(guò)濾器投運(yùn)順控步續(xù)問(wèn)題。
2.2 解決反洗水超壓 增加兩臺(tái)反洗水泵,將反洗水泵入口與原水箱出口管線連接,反洗水泵出口管與各纖維過(guò)濾器反洗進(jìn)口管線連接。反洗水泵選擇轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大的水泵。有研究提出:水泵轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,水泵在配套電機(jī)不變的情況下轉(zhuǎn)矩不變,增大水泵的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量可以降低水泵的角速度,從而使水泵的轉(zhuǎn)速越不容易改變,斷電后轉(zhuǎn)速下降得越慢,停泵形成的水錘壓力越小。
控制反洗水泵出口壓力為0.3-0.35 MPa,纖維過(guò)濾器反洗時(shí)可有效降低水壓過(guò)高對(duì)閥門的反向沖擊,減小停泵水錘與關(guān)閥水錘對(duì)閥門的沖擊。
2.3 重新編寫(xiě)順控程序(基于浙江中控ECS 700 DCS系統(tǒng)) 增加反洗水泵后,需要增加反洗水泵控制的邏輯。順控水反洗階段、汽水合洗階段,順控邏輯重新編程。
順控氣水合洗階段,順控步續(xù)修改為:先開(kāi)排氣閥,再開(kāi)羅茨風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)打開(kāi)后管線內(nèi)氣體能及時(shí)排出,避免管線憋壓,氣水混合,形成啟動(dòng)水錘。
新增反洗水泵為離心泵,啟泵時(shí),應(yīng)保證泵體出口壓力大于或等于輸送母管壓力,才能打開(kāi)供水泵出口閥門。供水泵無(wú)法將管路中殘留氣體排出或者母管中存在的氣體被母管高壓壓入供水泵出口
管路中,在啟動(dòng)回路向運(yùn)行回路切換時(shí),出現(xiàn)水錘。因此順控編寫(xiě)反洗水泵啟動(dòng)后壓力達(dá)到0.3 MPa,打開(kāi)反洗進(jìn)水閥。
順控水反洗階段,順控步續(xù)先關(guān)閉羅茨風(fēng)機(jī),再關(guān)閉進(jìn)氣閥門,水反洗停止階段,先關(guān)閉進(jìn)水閥,保壓在0.3 MPa,自動(dòng)停反洗水泵。
3.1 新增高轉(zhuǎn)動(dòng)慣量反洗水泵,降低反洗水在系統(tǒng)中的壓力,減小停泵水錘與關(guān)閥水錘。
3.2 通過(guò)DCS編程,改變?cè)许樞蚩刂撇嚼m(xù),避免管道憋壓以及反洗水泵水泵過(guò)載產(chǎn)生水錘。
3.3 系統(tǒng)改造后,除鹽水纖維過(guò)濾器系統(tǒng)蝶閥因水錘沖擊問(wèn)題得到解決,閥門損壞率由月均30臺(tái)降低至月均0.4臺(tái)。纖維過(guò)濾器原來(lái)僅2套維持運(yùn)行,改造后16套均能正常投用,纖維過(guò)濾器產(chǎn)水可滿負(fù)荷運(yùn)行。