任振海 朱富強 陳占領 李 亞
(中天鋼鐵集團有限公司,江蘇常州 213011)
連鑄坯的宏觀偏析和縮孔等缺陷影響軋制和退火工藝,嚴重時甚至不能通過有關加工工藝消除。控制連鑄坯的凝固過程是確保鋼材質量的關鍵工序[1-2]。但是,激烈的市場競爭和環保壓力要求企業不斷提高連鑄效率,從而產生提質與增效之間的矛盾[3]。
為提高鑄坯純凈度和表面質量,連鑄生產常采用二次精煉[4]、中間包加熱[5]、結晶器電磁攪拌[6]、非正弦振動等技術[7],鑄坯凝固中心的偏析和縮孔問題則一般采用低過熱度澆注[8]、末端電磁攪拌和壓下技術[9-10]來解決。但對于特鋼連鑄,由于鋼種較多,加之連鑄工藝的變化,導致鑄坯心部凝固組織[11-13]及其末端部位的變化較大,很難應用末端攪拌和壓下技術。因此,對于特鋼連鑄,亟需更好的連鑄工藝和均質化技術,以有效控制鑄坯的凝固過程。
上海大學翟啟杰等在弄清脈沖電流細晶機制[14-15]的基礎上開發的脈沖磁致振蕩(pulsed magneto-oscillation,PMO)技術[16-18],能有效提高鑄坯的等軸晶率并解決中心縮孔和偏析問題[19]。該技術利用磁致過冷效應促進金屬液形成大量的新晶核,從而細化凝固組織,也適用于細化鋼錠凝固組織[20-22]。由于PMO技術將感應線圈置于足輥下方,此處坯殼厚度變化較小,因此適用于多鋼種連鑄。中天特鋼在矩形坯連鑄機上采用該技術,軸承鋼、齒輪鋼等鑄坯均質化水平及其穩定性得到了大幅度提高[23-24]。
本文采用PMO技術進行了GCr15軸承鋼提高拉速對鑄坯質量影響的試驗,以期在保證鑄坯質量的前提下提高連鑄效率。
試驗在中天特鋼0號連鑄機上進行,該鑄機為五機五流全弧形鑄機,弧形半徑10 m,鑄坯斷面尺寸為220 mm×260 mm,配置了結晶器電磁攪拌(M-EMS)、PMO和末端電磁攪拌(F-EMS),其中PMO感應線圈的安裝位置及基本原理見文獻[16,19,23-24]。
進行了兩組試驗,均開啟M-EMS和F-EMS。試驗中,第一流關閉PMO,其余4流開啟 PMO。具體的試驗參數見表1。
在大包澆注近50%時取樣。為保持對稱性,分別在第一流和第五流切割800 mm長鑄坯,再鋸切約30 mm厚鑄坯橫斷面作為低倍檢驗試樣。將低倍試樣磨平,用50%體積比的70℃鹽酸水溶液熱浸蝕45 min。鑄坯中心疏松和縮孔按YB/T 153—2015評級。根據橫斷面的縮孔位置確定鑄坯凝固中心,然后加工鑄坯縱剖面(長度400 mm,剖面距凝固中心4 mm),并鉆取用于檢測碳偏析的試樣,鉆孔深度8 mm,每個鑄坯取10點,鉆樣點間隔30 mm。采用LECO CS900紅外碳硫儀測定碳含量,每個試樣測2遍,取平均值。如碳的質量分數偏差超過0.02%,則測3遍,舍棄偏差最大的值,取2個近鄰值的平均值。鑄坯縱剖面取樣及鉆樣位置如圖1所示。

表1 GCr15軸承鋼的連鑄試驗參數Table 1 Parameters of continuous casting test for the GCr15 bearing steel

圖1 從鑄坯縱剖面鉆取碳偏析檢測試樣的示意圖Fig.1 Schematic diagram of taking carbon segregation test samples from longitudinal section of the billet
圖2是兩爐試驗鑄坯橫斷面的低倍組織。從圖2可以看出,未經PMO處理的鑄坯等軸晶數量明顯少于PMO處理的鑄坯,且中心都有集中縮孔。PMO處理坯的等軸晶區顯著擴大,中心縮孔幾乎消失,但疏松區擴大,這與等軸晶區擴大有關。
表2列出了兩種拉速條件下,鑄坯低倍檢測的等軸晶面積分數、中心疏松和縮孔級別。可以看出,PMO處理坯的等軸晶面積分數明顯高于未經PMO處理的鑄坯,為30%左右,中心疏松級別高于未經PMO處理鑄坯,但中心縮孔幾乎消除,而未經PMO處理的鑄坯中心縮孔較為嚴重。拉速提高,未經PMO處理鑄坯的等軸晶數量有所減少,中心疏松減少;PMO處理坯等軸晶區面積略有增加,中心疏松和縮孔沒有明顯變化。

圖2 GCr15鋼鑄坯橫截面的低倍照片Fig.2 Macrographs of cross-section of the GCr15 steel billet

表2 鑄坯低倍檢驗結果Table 2 Macroscopic test results of the casting billets
圖3為鑄坯中心碳偏析指數的軸向分布。對比圖3(a)和圖3(b)可以看出,PMO處理坯的中心碳偏析顯著少于未經PMO處理的鑄坯,碳偏析指數均在1.1以內。拉速提高,PMO處理坯的軸向中心碳偏析波動略有增大,但仍保持在1.1以內。拉速提高,未經PMO處理鑄坯的中心碳偏析更為嚴重,波動幅度增大,碳偏析指數最大值達1.27。
如圖2(a~c)所示,提高拉速會使未經PMO處理鑄坯的柱狀晶區擴大,等軸晶區縮小,同時中心疏松減少。其原因為,試驗中按比例增加了二冷區配水,促進了鑄坯厚度方向的定向凝固,有利于柱狀晶生長。而柱狀晶由于排列整齊,致密度較高,故疏松減少。由于柱狀晶增多,導致固-液界面前沿更多的富集溶質的鋼液向鑄坯中心推移,使鑄坯心部碳偏析加重,如圖3所示。此外由于心部枝晶尺寸較大,易形成枝晶搭橋現象,使心部高溶質濃度液相被分隔在不同區域。隨著最后凝固階段的收縮,殘余液相被抽吸到枝晶網絡的不同間隙,因此心部偏析的波動范圍也隨之增大。

圖3 以不同拉速鑄造的PMO處理和未處理坯的中心碳偏析指數的軸向分布Fig.3 Axial distributions of central carbon segregation indexes for the billets treated and untreated with PMO produced at different casting speeds
如圖2(b~d)和圖3所示,提高拉速對PMO處理坯的等軸晶量和碳偏析的影響均較小。根據“結晶雨”理論[14,16,25],PMO會促進鑄坯固-液界面前沿形核,晶核形成結晶雨堆積在鑄坯心部,從而顯著擴大了等軸晶區并細化晶粒。提高拉速對PMO線圈處的鑄坯坯殼厚度影響很小,因此PMO處理效果的差異不明顯。另外,由于等軸晶區的枝晶生長方向混亂,其致密度略低于柱狀晶區,因此PMO處理坯的中心疏松區擴大。
(1)脈沖磁致振蕩(PMO)能有效抑制以0.78和0.82 m/min拉速生產的連鑄坯的中心缺陷,即中心縮孔減少、等軸晶比例保持在30%左右;而未經 PMO 處理的鑄坯等軸晶面積分數小于20%,中心縮孔較嚴重。
(2)PMO技術可顯著改善不同拉速生產的GCr15軸承鋼連鑄坯均質化水平,中心碳偏析指數能控制在1.1以下,且波動很小。