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常減壓蒸餾裝置適應(yīng)原油輕質(zhì)化的技術(shù)改造

2020-01-12 22:15:55林彥宏
化工設(shè)計通訊 2020年10期
關(guān)鍵詞:案例設(shè)計

林彥宏

(西南石油大學,四川成都 610500)

1 案例分析

以石油集團下屬的煉化公司為例,其使用了1 200kt/a 的常減壓蒸餾裝置,并在進行原油加工的過程中可以通過換熱-電脫鹽-換熱-閃蒸-換熱-加熱爐-常壓蒸餾-減壓蒸餾的工序,來完成對原油的加工,并且具備有加工高酸混合重質(zhì)原油的能力。而該常減壓蒸餾裝置的技術(shù)特點為:采取了三級電脫鹽技術(shù)完成了對原油電脫鹽系統(tǒng)的設(shè)計;基于閃蒸塔的利用有效簡化了整體流程,降低了能耗與投資;全填料結(jié)構(gòu)與微濕式操作方式的運用,實現(xiàn)了對整體系統(tǒng)工作效率與質(zhì)量的提升;工藝流程模擬軟件與換熱網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運用,可以完成對裝置的系統(tǒng)分析,并優(yōu)化物料平衡條件。而在原油資源限制與結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化的背景下,常減壓蒸餾裝置在進行原油的加工時,其在整體上表現(xiàn)出了輕質(zhì)化特點。這種情況的出現(xiàn)導致了輕質(zhì)油在摻煉過程中比例的增加,并使常減壓蒸餾裝置在運行的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)常壓塔塔頂超負荷、側(cè)線裝置溫度超過控制指標、塔頂不凝氣量增加等問題,使裝置的加工能力難以保障。因此,為了解決此類問題,該公司決定對常減壓蒸餾裝置進行適應(yīng)原油輕質(zhì)化的技術(shù)改造。

2 原油輕質(zhì)化的趨勢分析

對于案例裝置而言,其原本設(shè)計為加工100%的高酸低硫環(huán)烷中間重基油,并且其自身的渣油收率高達35%(w),而輕質(zhì)油的收率則相對較低。而案例中的常減壓蒸餾裝置在運行的過程中,共完成了近20種不同性質(zhì)的原油與處于異常狀況下污油的摻煉處理,但在進行質(zhì)量分數(shù)約為10%性質(zhì)較輕的原油時,該設(shè)備的運行狀態(tài)十分容易受到影響。并且隨著時間的推移,在該設(shè)備運行與加工的過程中,輕質(zhì)油的比例表現(xiàn)出了一個逐漸上升的趨勢,在2013年該設(shè)備所加工的重質(zhì)油總占比約為75.3%,而到2015后其重質(zhì)油加工比例為43%,輕質(zhì)油的加工比例則增長至35%左右。并且這些輕質(zhì)油與該裝置投入使用時的設(shè)計加工原油相比,在密度、運動黏度、鹽合量、酸值等物性參數(shù)的表現(xiàn)上出現(xiàn)了明顯降低的情況,而且整體的性質(zhì)也表現(xiàn)出了逐漸緩和的趨勢。此外,結(jié)合案例單位的產(chǎn)品分布來看,可以發(fā)現(xiàn)其整體收率表現(xiàn)出了逐漸增加的趨勢,從輕質(zhì)油收率來看,其2015年增加了近7.4%,而總液體收率則增加了7.5%。

3 常減壓蒸餾裝置適應(yīng)原油輕質(zhì)化的具體改造措施與效果

3.1 常壓系統(tǒng)改造

在進行常減壓蒸餾裝置適應(yīng)原油輕質(zhì)化改造的過程中,首先應(yīng)確保在技術(shù)改造的過程中,能夠遵循主工藝流程不變、最大化應(yīng)用現(xiàn)有設(shè)備、所選用工藝與技術(shù)設(shè)備成熟且先進、選材應(yīng)按原設(shè)計考慮的原則進行展開。案例常減壓蒸餾裝置的處理能力為1 200kt/a,常頂石腦油的收率為8.5%,而其加工的混合原油中,所使用的重質(zhì)油為70%、輕質(zhì)油為30%。同時,需要注意的是該設(shè)備常壓塔與汽提塔的總體操作彈性需要在50%~120%,并且常頂循環(huán)液相負荷的上限設(shè)計為140%,常一中、常二中段液相的負荷上限則為130%。

在實現(xiàn)常減壓蒸餾裝置原油輕質(zhì)化改造的過程中,其常壓塔改造是自身在適應(yīng)原油輕質(zhì)化過程中的關(guān)鍵內(nèi)容。從原油輕質(zhì)化的特點來看,在氣液相負荷增加的情況下,對常壓塔塔盤進行開孔率設(shè)計的過程中,需要基于水力學計算的結(jié)構(gòu)來進行調(diào)整,并且塔內(nèi)的部件應(yīng)盡可能利用設(shè)備原有部件。而在對其進行改造時,應(yīng)當確保塔板數(shù)設(shè)計壽命、內(nèi)件腐蝕裕量、塔內(nèi)件材質(zhì)仍應(yīng)為此裝置原設(shè)計中適應(yīng)高酸原油的標準。而其常頂循環(huán)回流以及常二中循環(huán)回流兩側(cè)的降液管在寬度設(shè)計上需要增加。在案例設(shè)備的適應(yīng)原油輕質(zhì)化改造過程中,其寬度便由662mm 增至960mm。并且需要改造8層塔支撐架,其余的塔盤支撐件則應(yīng)當保持不變。在對案例項目進行常壓塔塔盤后,其能夠在滿負荷狀態(tài)下實現(xiàn)自身的穩(wěn)定運行,并且在常頂循環(huán)回流量增大的背景下,可以在提高常壓塔中段回流取熱負荷的同時,降低常頂冷回流,并滿足常頂系統(tǒng)摻煉30%輕質(zhì)原油的能力需求。

3.2 常頂瓦斯壓縮機與常一線水冷機的增設(shè)

常減壓蒸餾裝置的設(shè)計中,需要通過將常頂、減頂瓦斯引入至加熱爐中作為燃料應(yīng)用。而在加工原油表現(xiàn)出輕質(zhì)化的趨勢后,常頂瓦斯的收率由0.01%增加至了0.08%,導致塔頂冷凝冷卻系統(tǒng)出現(xiàn)了超負荷運行的狀態(tài)。并且,在一些輕質(zhì)原油中,其硫化氫的含量相對較高,導致在使用該材料進行摻煉的過程中,其所產(chǎn)生的常頂瓦斯中硫化氫體積分數(shù)由設(shè)計上的0.10%增至0.94%,而且加熱爐出口煙氣中的含硫化合物也隨之增加,煙氣露點的溫度也提升了8℃。在這種情況下,為了避免熱爐漏電腐蝕問題的加劇,需要排煙溫度能夠由120℃提升至130℃,但這就導致了加熱爐效率下降的問題。針對此種問題,就要在常減壓蒸餾裝置適應(yīng)原油輕質(zhì)化改造的過程中,于常頂氣進入加熱爐前增設(shè)一臺壓縮機,完成對常頂瓦斯的升壓處理后,再將其輸送至催化裂化裝置粗油液分液罐中,并基于對吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的利用,來回收其中40%(w)的液態(tài)烴,使其不再需要進入到加熱爐中,令加熱爐的效率能夠恢復到設(shè)計狀態(tài)。并且,在常頂及減頂壓縮機投入到實際應(yīng)用后,常減壓蒸餾裝置自身的操作適應(yīng)性也得到了大幅提升,常頂壓力也更加穩(wěn)定。

在原油輕質(zhì)化的影響下,常一線的收率也出現(xiàn)了大幅增加的情況。在進入到夏季后,會由于循環(huán)水溫度升高、空氣冷卻效果下降的問題,導致常一線油出裝置的溫度達到了45℃以上,超過了罐區(qū)存儲的安全溫度。通過水冷機的增設(shè),能夠?qū)υ退淦鬟M行引用,使循環(huán)水能夠作為新增水冷器中的冷卻水,以有效解決常一線油出裝置溫度超標的問題。

3.3 常頂石腦油系統(tǒng)的改造

案例裝置中其常頂石腦油系統(tǒng)在管線設(shè)計上的最大流量為90t/h,輸送泵設(shè)計額定流量則為85.1t/h。但在加工石油輕質(zhì)化后,其在運行的過程中,常頂石腦油流量增至120t/h,而冷回流的循環(huán)流量為40~50t/h。這使得想要令案例設(shè)備能夠在實際應(yīng)用的過程中符合原油輕質(zhì)化的要求,需要其對常頂石腦油系統(tǒng)管線的管徑進行拓寬,而案例工程在將其管徑由DN150擴大至DN200后,還額外增設(shè)了一臺額度流量為230t/h 的汽油泵。并且,需要注意是下游重整裝置的應(yīng)用,使常頂石腦油的最大設(shè)計進料量達到了100t/h,而多余的20t/h 則可以用于石腦油汽柴油加氫裝置中。但案例裝置并未設(shè)計該流程,而基于焦化裝置汽油直供汽柴油加氫裝置,并且其焦化裝置與常減壓蒸餾裝置相鄰的特點,而設(shè)置了常頂石腦油至焦化裝置的流程,使其與焦化汽油完成合并后,再進入到汽柴油加氫裝置當中,以完成對過剩石腦油的加工處理。在這種處理方式下,不僅能夠有效解決重整裝置在運行過程中出現(xiàn)超負荷運轉(zhuǎn)的問題,也使得常減壓蒸餾裝置的生產(chǎn)加工負荷能夠維持在一個合理的負荷限度之內(nèi)。并且,基于對常一線新增水冷裝置的運用,可以使常一線油冷后的溫度由55℃降至37℃,在恢復常一線設(shè)計流量的同時,使其油出裝置的整體工藝指標得到滿足。而且要在運行過程中盡可能在常壓系統(tǒng)中完成混合柴油的拔出,以提升減頂?shù)恼婵斩取?/p>

3.4 常壓塔中段回流取熱負荷的提升

在案例裝置的設(shè)計中,其常一中泵的設(shè)計額定流量為295t/h,但在輕質(zhì)化的影響下,由于流量不足的問題會使其在運行過程中的回流取熱能力無法保障,導致了其返塔溫度超過了設(shè)計溫度35℃,達到了185℃。為此,需要通過在常壓塔中段回流改造的過程中,運用小溫差大流量的方式,來使裝置的換熱效果得到提升,其中案例項目的具體改造方案為;對常壓塔中段其中一臺泵的額定流量進行提升,使其可以達到395t/h,并新增一臺換熱器,實現(xiàn)常一中泵的擴能,結(jié)合常壓塔的熱量分布狀態(tài)完成對回流量的調(diào)整,使自產(chǎn)0.35MPa蒸汽產(chǎn)量得到提升,而后配合換熱器的新增來控制常二中段的回流反塔溫度,使其可以由231℃降低到206℃。

在此種改造模式下,可以基于對中段換熱器的增設(shè),使常減壓蒸餾裝置的取熱能力得以提升,并優(yōu)化在抽出與反塔時的溫差,令系統(tǒng)在整體上的熱源利用與換熱終溫得以提升。而且在加熱爐出口溫度相同的條件下,案例裝置的燃料氣用量由11.7t/h 降至10.9t/h,使設(shè)備的加熱爐負荷與燃料消耗得到了有效的控制。從改造前后案例設(shè)備常頂與中斷回流流量以及溫差的表現(xiàn)來看,其常一中、常二中的高位熱源回收率以及運行效率均實現(xiàn)了穩(wěn)定提升,并且在完成適應(yīng)輕質(zhì)化改造后,案例設(shè)備的蒸汽發(fā)生器也實現(xiàn)了自身產(chǎn)氣能力的提升,到達了15t/h,使自產(chǎn)蒸汽與自用蒸汽達到了一個相互平衡的狀態(tài),使設(shè)備的能耗得到了全方位的優(yōu)化與控制。

3.5 減壓系統(tǒng)的改造

從案例裝置在減壓系統(tǒng)改造過程中所設(shè)計的方案可以看出,其重點放在了控制減頂溫度、避免液滴夾帶等方面。其具體設(shè)計為:通過新增一臺減一線泵,避免柴油量過大造成的額定流量不足問題,實現(xiàn)對減頂溫度的有效控制;在減壓塔過汽化油集油箱下方安置MCVV20C 拆板除沫器,來避免霧沫在經(jīng)過進料分布器后,直徑為10~20μm 的滴液無法被去除,并夾帶的問題。

結(jié)合案例裝置在完成對減壓系統(tǒng)優(yōu)化與改造后的表現(xiàn)來看,其基于折板觸除沫器的應(yīng)用,使設(shè)備當中近90%的微小滴液都可以實現(xiàn)二次脫除,令其在整體上的抗堵能力得到進一步提升,還可以實現(xiàn)對汽化油殘?zhí)己康挠行Э刂?,而且新增設(shè)的折板除沫器在壓降上的表現(xiàn)僅為1.2Pa,對于整塔的壓降并沒有明顯影響。而在完成改造核算后也可以發(fā)現(xiàn),其在減二線泵、減三線泵的應(yīng)用上,均在相應(yīng)的操作范圍內(nèi)。并且由于減底泵位于高效工作區(qū)域的邊緣,使得其在正常負荷下進行裝置操作的過程中,均可以滿足對應(yīng)的工控要求。此外,需要注意的是,在實際應(yīng)用的過程中,應(yīng)避免加工負荷過低或是加工原料油過輕的問題,以避免其泵脫離高效工作區(qū),使其自身的運行效率與操作穩(wěn)定性受到影響。

4 結(jié)語

綜上所述,隨著行業(yè)的發(fā)展,原油的輕質(zhì)化已經(jīng)成為了現(xiàn)階段中石油煉化行業(yè)所需面臨的主流趨勢。為此,便需要結(jié)合原油輕質(zhì)化的特點與需求,從常壓系統(tǒng)改造、設(shè)備增設(shè)、常頂石腦油系統(tǒng)改造、常壓塔中段回流取熱負荷的提升以及減壓系統(tǒng)的改造出發(fā),使常減壓整流裝置的運行更符合原油輕質(zhì)化的技術(shù)指標。

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