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轉爐低鐵水消耗冶煉工藝思考研究

2020-01-06 16:57:26
中國金屬通報 2020年18期
關鍵詞:工藝

高 勇

(酒鋼集團榆中鋼鐵有限公司,甘肅 蘭州 730104)

隨著社會經濟的快速發展,市場廢鋼供應量逐漸增加,在開展冶煉工藝時,實現環保以及鋼鐵去產能成為煉鋼企業的首要任務。并且在以消耗鐵水為主的轉爐煉鋼工藝,可以通過降低鐵水消耗,提高廢鋼比例,是提高冶煉工藝生產成本和降低成本的重要手段。

1 轉爐低鐵水消耗的可行性

對于轉爐低鐵水消耗在實踐中的實現是具有一定可行性的,結合鋼鐵冶金的原理,充分平衡轉爐物料以及進行熱平衡計算,能夠得到鋼種為低合金鋼。其所用鐵水條件和終點鋼水條件都有所改善。一般情況下,以100kg 鐵水為例,在不考慮廢鋼和冷料的添加量和脫氧合金化的基礎上,鋼水的獲得率可以達到93.18%,與現場冶煉工藝生產數據相符合。同時由于鐵水的物理熱實際上是轉爐熱量的最主要來源。所以在不考慮爐渣帶走熱量的情況下,轉爐熱效率可以達到74.77%。對于冶煉工藝過程中出現的富余熱量一般可以熔化15.11kg 的廢鋼。最后結合鋼水獲得率和富余熱量,綜合考慮廢鋼和脫氧合金化以及在沒有外來補充熱量的狀況下,轉爐的最小鐵水比能夠維持在82%~83%之間,即是最低鐵水消耗為880kg/t ~890kg/t。不過對于當前的轉爐冶煉工藝來說,平均鐵水比大約在92%,降低鐵水消耗還具有較大的空間,因此實施轉爐低鐵水消耗冶煉工藝是可行的[1]。

2 降低鐵水消耗的冶煉工藝試驗

2.1 焦炭補熱

焦炭補熱是降低鐵水消耗的重要工藝手段,即是在廢鋼加入之前,在轉爐中添加適當量的焦炭,當進行吹煉工藝時,則可以有效的發揮增碳補熱的功能。但是在實際的工藝試驗過程中,其出現了一定的問題。首先則是焦炭添加到轉爐中后,會帶入鋼水中大量的氮,在吹煉時不能完全將其進行去除。所以在大批量加入時,冶煉成品中含有的氮含量遠遠超出標準。而在此次降低鐵水消耗的冶煉工藝試驗中,相關人員在經過多次嘗試之后,將焦炭的添加量控制在每爐500kg 左右,發現能夠保障成品的氮含量趨向合理;其次出現的問題是焦炭的利用效率相對較低,補熱量存在不足。在試驗過程中,焦炭的實際利用率僅達到30%,添加1t 的焦炭可以提高溫度30℃,提高廢鋼加入量達到了3t 左右。

因此通過焦炭補熱試驗,并將其試驗的數據輸入到先進的自動煉鋼系統中,其能夠按照鐵水溫度以及鐵水硅的含量,準確計算得到補熱的所需焦炭重量,此時轉爐鐵水消耗量能夠降低至920kg/t,具有一定的有效效果[2]。

2.2 大批量加入廢鋼和焦炭

在轉爐低鐵水消耗冶煉工藝試驗研究中,共試驗3 個爐次,其總裝入量分別為92t、85.4t 和129.2t,并且廢鋼比則為45.6%、45.7%以及48.9%。不過在試驗時,因為第一爐次和第二爐次的出鋼溫度相對較低,出現了嚴重的半鋼包沾包現象,因此無法有效的統計轉爐鐵水消耗情況。而在第三爐次中,試驗人員經過相應的調整之后,整體的冶煉工藝進展較為順利,單爐消耗鐵水可以達到550kg/t,鋼材料消耗1075kg/t。基于半鋼水分為2 次轉入到其他轉爐,所以綜合來說,鋼鐵料的消耗量為1140kg/t,鐵水消耗量為805kg/t。

但是在本次試驗中,雖然鐵水消耗量有較大的降低幅度,但其仍存在諸多問題,比如大批量加入廢鋼和焦炭時,焦炭的熱效率較低,特別是在大批量廢鋼加入之后,增碳補熱的效果不佳,在開展吹煉工藝時,焦炭很容易發生反應滯后的問題,導致吹煉終點無法達到預期的溫度目標。其原因多是焦炭在爐內發生反應,產生的熱量沒有充分的進入到熔池中,鋼水無法有效升溫,大部分的熱量被風機抽走,導致焦炭的熱效率較低;其次是在吹煉工藝中,爐渣出現嚴重的返干結坨情況,雖然相關人員在廢鋼斗中加入適當量的螢石,爐渣返干結坨現象有所緩解,但在加入補熱焦炭后,爐渣會再次出現結坨返干現象,取樣十分困難。再將轉爐吹氧流量降低到10000m3/h 并將吹煉壓力調整到0.5MPa,則有利于促進渣化;最后,因為焦炭補熱效果不強,就會導致廢鋼熔化較為困難,而且氧槍點火難度較大。因此此次試驗焦炭補熱無法滿足大批量加入廢鋼的條件,其不能實現鐵水消耗量的降低[3]。

2.3 應用含碳物料代替焦炭

本階段采用一個爐次進行試驗,其總裝入量為145t、廢鋼比為16.7%,單爐鐵水消耗量為840kg/t,鋼鐵料的消耗量為1060kg/t。在冶煉工藝實施中,即是先裝入111t 鐵水,在每次裝廢鋼之前可以加入適當量的含碳物料和含硅物料。每斗廢鋼則可以加入34t 組織。當吹煉終點碳在0.1%~0.15%時,終點溫度達到1630℃,轉爐等樣出鋼,盡可能的降低鐵水消耗量。

3 轉爐低鐵水消耗冶煉工藝控制措施

根據試驗結果,轉爐低鐵水消耗冶煉工藝時,為保障煉鋼質量,則需要從以下幾個方面入手。

(1)利用補熱升溫以及在鋼水中增加焦炭等方式,能夠在一定程度上降低轉爐的鐵水消耗量,并且有效的提高廢鋼資源利用效率,在鐵水供應不足的條件下,仍能夠確保鋼鐵冶煉質量和產量。

(2)運用氧槍進行二次燃燒以提高補熱效率,則有利于保障轉爐升溫。同時也可以采用其他含碳物料代替焦炭,基于降低投入成本,進一步提高碳的吸收率,能夠盡可能的提升鋼水碳含量,避免出現鋼水粘包的情況,使其具備連續冶煉的條件。

(3)在冶煉工藝開展過程中,按照鐵水的溫度,合理控制加入的廢鋼量并選擇適當的廢鋼比。如果出現鐵水異常,則需要嚴格限制廢鋼的加入量。

(4)為降低轉爐鐵水消耗量,可以在冶煉工藝中減少冷料的加入量,并嚴禁采用礦石、石灰石以及鐵皮求等冷卻效應相對較強的物料。而且為確保轉爐除塵灰工藝的有效循環,則可以在冶煉工藝開展過程中,采用一定量的除塵球,將其作為冷卻劑,以解決轉爐熱量不足的問題,充分降低鐵水消耗量。

(5)結合鋼鐵的冶煉原理對其工藝進行優化。即是在轉爐冶煉的前期階段,要適當的降低熔池溫度,并提高氧化鐵的含量。這種方法能夠充分保障脫磷反應的有序進行。所以在實際開展冶煉工藝是,相關人員對開吹應當選擇合理的低槍位,從而保障熔池溫度的升高,并促使硅錳發生氧化。在氧化反應結束之后,再提高吹煉的槍位,實現熔池溫度呈現緩慢上升的態勢,同時形成含有大量氧化鐵的堿性渣,此時應當注意控制脫磷期的熔池溫度應保持在1330℃~1350℃。

(6)降低轉爐鐵水消耗量,還需積極調整低吹的參數,保障低吹效果更加明顯。因此相關人員需要對原有的復吹供氣模式進行優化調整,適當增強轉爐脫磷期的低吹供氣強度,以便于有效的改善冶煉工藝前期的脫磷效果,在很大程度上能夠提升一次拉碳時的鋼水溫度,滿足在鐵水不足的情況下,確保鋼水成分的命中率,提升鋼鐵冶煉質量。

4 轉爐低鐵水消耗冶煉工藝生產效果

轉爐低鐵水消耗冶煉工藝從事相關生產活動具有諸多優勢,比如保障轉爐的穩定生產、順行等,具有良好的應用效果。同時在低鐵水消耗冶煉工藝下進行生產,煉鋼的產量將能夠提高10%,終點鋼水質量較為穩定。此外通過轉爐低鐵水生產前后對比,鐵水消耗量有明顯降低,實際鐵水消耗量大概在840kg/t,相比于傳統平均鐵水消耗量降低10%,節約鐵水量為50kg/t,極大的降低的煉鋼工藝成本。因此采用轉爐低鐵水消耗冶煉工藝生產具有良好效果,可以最大限度的降低工藝成本,增加生產效益[4]。

5 結語

綜上所述,在鋼鐵冶煉原理基礎上,轉爐低鐵水消耗冶煉工藝具有較好的可行性,通過低鐵水消耗冶煉工藝試驗,證明在鐵水供應量不足時,能夠采用補熱升溫及鋼水增碳、氧槍使用二次燃燒提高補熱效率、合理控制廢鋼加入量和廢鋼比、減少冷料加入量、優化冶煉工藝、調整低吹參數等措施方法,盡可能的提高轉爐鐵水低消耗冶煉工藝開展質量,降低生產成本、增加出鋼產量,保障終點鋼水質量具有一定的穩定性。

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