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南海鶯瓊盆地高溫高壓井堵漏技術(shù)

2019-12-28 06:47:00黃凱文劉賢玉鄧文彪
石油鉆探技術(shù) 2019年6期

韓 成, 黃凱文, 羅 鳴, 劉賢玉, 鄧文彪

(中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江 524057)

南海鶯瓊盆地的主要目的層為黃流組二段,構(gòu)造面積大、砂體厚度大,地層溫度高達200 ℃,地層壓力系數(shù)大于2.3,水深90.00 m。目前,該盆地高溫高壓井完鉆井深4 200.00~4 500.00 m,一般采用五開井身結(jié)構(gòu):一開,采用φ914.4 mm鉆頭鉆進,下入φ762.0 mm套管;二開,采用φ660.4 mm鉆頭鉆進,下入φ508.0 mm套管;三開,采用φ444.5 mm鉆頭鉆進,下入φ339.7 mm套管;四開,采用φ311.1 mm鉆頭鉆進,下入φ244.5 mm套管;五開,采用φ212.7 mm鉆頭鉆進,裸眼完井。鉆進黃流組二段地層時井漏頻發(fā),漏失量大,堵漏難度大,堵漏成功率低,嚴重影響了鶯瓊盆地的勘探開發(fā)進程[1-2]。國內(nèi)外針對高溫高壓井的漏失機理尚未認識清楚,沒有有效的堵漏手段,堵漏效果差。多年鉆井實踐及研究表明,鶯瓊盆地地層的安全密度窗口極窄,鉆進過程中產(chǎn)生的激動壓力極易超過地層漏失壓力,且在高壓下易產(chǎn)生誘導裂縫[3-7]。常用堵漏材料抗高溫能力差,在高溫條件下易碳化,且很難準確掌握高壓誘導裂縫的尺寸,造成堵漏材料對誘導裂縫的適應性差,導致堵漏成功率低,復漏頻發(fā)。為此,筆者在分析鶯瓊盆地地層漏失原因的基礎上,優(yōu)選抗高溫堵漏材料,針對誘導性裂縫的特點,將抗高溫剛性堵漏材料與彈性堵漏材料復配,形成了適用于高溫高壓井的堵漏漿。該堵漏漿在鶯瓊盆地10口高溫高壓井進行了應用,堵漏成功率得到顯著提高,堵漏效果較好。

1 井漏原因分析

1.1 安全密度窗口窄

鶯瓊盆地從上至下依次鉆遇樂東組、鶯歌海組和黃流組地層,其中樂東組及鶯歌海組地層巖性以灰色厚層狀泥巖、粉砂質(zhì)泥巖為主,厚度超過2 000.00 m,為天然良好蓋層。目的層黃流組地層巖性為淺灰色中砂巖、細砂巖、粉砂巖和灰色泥巖,且砂巖與泥巖呈不等厚互層。鶯瓊盆地底部發(fā)育大型泥-流體底辟構(gòu)造,且成群成帶分布,在快速沉積、大型泥-流體底辟作用及熱流體活動共同作用下,底辟帶形成了高溫高壓環(huán)境,造成地層壓力抬升快、臺階多,鶯歌海組地層壓力系數(shù)自垂深2 000.00 m由1.0迅速升至2.0,黃流組局部地層壓力系數(shù)超過2.3,同時地層溫度高達200 ℃[8];同時,黃流組砂層薄弱,承壓能力低,導致目的層安全密度窗口極窄。鶯瓊盆地部分高溫高壓井目的層井段的安全密度窗口統(tǒng)計結(jié)果見表1。

表 1 鶯瓊盆地高溫高壓井目的層井段安全密度窗口統(tǒng)計結(jié)果Table 1 Statistical result of safety density windows of HTHP wells in the Yingqiong Basin

由表1可以看出,目的層井段安全密度窗口在0.10 kg/L左右,部分井幾乎無安全密度窗口。鉆井過程中,起下鉆速度、排量、轉(zhuǎn)速等變化產(chǎn)生的激動壓力極易超過上層套管鞋及薄弱層的漏失壓力,造成井漏。

1.2 地層誘導裂縫發(fā)育

鶯瓊盆地目的層滲透率為0.1~5.0 mD,泥質(zhì)含量較高,部分井段地層泥質(zhì)含量高達59%。井壁成像測井結(jié)果顯示,目的層井壁發(fā)育誘導裂縫,誘導裂縫寬且長。這是由于井下存在著各種應力,高溫高壓井眼內(nèi)鉆井液液柱壓力大,將在井壁最大主應力方向上產(chǎn)生足以使井壁發(fā)生張性破裂的張應力,從而產(chǎn)生誘導裂縫,鉆井液在壓差作用下通過誘導裂縫進入地層,加上目的層井段地層泥質(zhì)含量高,導致誘導裂縫進一步擴大、延伸,進而引發(fā)井漏[9-11]。

2 堵漏漿構(gòu)建及性能評價

2.1 堵漏思路

由于鶯瓊盆地高溫高壓井目的層井段安全密度窗口窄,同時井底溫度高,要求所使用的堵漏材料與其他鉆井液添加劑配伍性好,不能影響高密度鉆井液的性能,以避免因鉆井液性能變化引起激動壓力過大,導致井漏進一步惡化;同時,要求堵漏材料抗溫能力強,避免在高溫環(huán)境下失效。

為有效封堵誘導裂縫,采用剛性堵漏材料及彈性堵漏材料相結(jié)合的方式:首先選用高強度剛性材料在誘導裂縫端部架橋,再選用具有高壓縮性、能夠自適應不同尺寸及不同形狀裂縫形態(tài)的彈性堵漏材料,在壓力作用下充填在誘導裂縫根部及端部空隙中,形成致密封堵層,以阻止誘導裂縫進一步延伸擴大,提高地層承壓能力。

2.2 堵漏劑評價

目前大部分堵漏材料在溫度超過180 ℃時容易碳化,造成其強度降低。經(jīng)過大量試驗篩選出了剛性堵漏材料高硬度果殼粉DXD和抗高溫彈性堵漏材料彈性石墨TXD。果殼粉DXD和石墨TXD在200 ℃下老化前后的粒度分布如圖1所示。從圖1可以看出,經(jīng)過200 ℃老化后,DXD和TXD的粒度分布與老化前相差不大。高溫老化前,DXD和TXD的抗壓強度分別為10和34 MPa;高溫老化后,DXD和TXD的抗壓強度分別為8和33 MPa。這說明DXD和TXD沒有出現(xiàn)高溫碳化現(xiàn)象,其抗溫能力超過200 ℃。

圖1 堵漏材料高溫老化前后的粒度分布Fig.1 Particle size distribution of plugging materials before and after high temperature aging

2.3 堵漏漿配方的確定

井壁成像測井解釋結(jié)果表明,鶯瓊盆地目的層誘導裂縫的寬度集中在120~200 μm,根據(jù)三分之一架橋理論,堵漏材料的粒徑在40~66 μm時架橋堵漏效果最好,5.0%DXD和3.0%TXD復配后的平均粒徑為50~60 μm,可取得較好的架橋堵漏效果。將5.0%DXD和3.0%TXD加入鶯瓊盆地某井使用的密度為2.30 kg/L的井漿(配方為0.8%膨潤土+0.6%燒堿+3.0%有機樹脂Resinex+0.3%高溫降濾失劑Calovis+3.5%褐煤樹脂XP-20K 2.0%磺化瀝青Soltex+3.0%碳酸鈣QWY)中,評價其在200 ℃下老化16 h后的流變性及濾失性能,結(jié)果見表2。從表2可以看出,加入堵漏材料后井漿的API濾失量和高溫高壓濾失量均有所降低,漏斗黏度和塑性黏度有所增大,但仍滿足現(xiàn)場泵入要求。因此,堵漏漿的配方可確定為:0.8%膨潤土+0.6%燒堿+3.0%有機樹脂Resinex+0.3%高溫降濾失劑Calovis+3.5%褐煤樹脂XP-20K+2.0%磺化瀝青Soltex+3.0%碳酸鈣QWY+5.0%剛性堵漏材料DXD+3.0%彈性堵漏材料TXD。

2.4 砂盤漏失試驗

選取了2個滲透率相當?shù)奶沾缮氨P(砂盤滲透率分別為4.6和5.3 mD,孔喉直徑為80~200 μm,接近地層誘導裂縫大小),進行井漿和堵漏漿的砂盤漏失試驗,試驗溫度設置為200 ℃,試驗壓差設置為6.89 MPa,結(jié)果見表3。由表3可知,堵漏漿的瞬時濾失量為18 mL,低于井漿瞬時濾失量(32 mL),2 h后堵漏漿的濾失量僅為25 mL,而井漿的濾失量為60 mL,說明堵漏漿的降濾失性能較強。

表 2 堵漏漿基本性能評價結(jié)果Table 2 Results of basic performance evaluation of plugging slurry

表 3 堵漏漿及井漿砂盤漏失試驗結(jié)果Table 3 Results of plugging slurry and original mud sand disc leakage test

用掃描電鏡觀測堵漏漿砂盤漏失試驗所用的砂盤,結(jié)果如圖2所示。由圖2可知,漏失試驗后砂盤的孔隙被堵漏材料封堵,形成了致密的封堵層。主要是剛性堵漏材料首先充填在砂盤孔隙中,可壓縮的彈性石墨材料在高壓作用下,進一步充填于剩余孔隙中,形成了致密的封堵層。

圖2 砂盤漏失試驗前后砂盤掃描電鏡觀測結(jié)果Fig. 2 Scanning electron microscope results before and after sand disc leakage plugging

2.5 封堵性能評價

應用傳統(tǒng)裂縫堵漏儀評價堵漏漿封堵性能時,采用了平行縫方式,無法真實模擬地層裂縫形態(tài),因此,利用CDL-Ⅱ型高溫高壓動態(tài)堵漏儀,用1.0 mm梯形縫(進口縫寬3.0 mm、出口縫寬1.0 mm)模擬井壁裂縫來評價堵漏漿的封堵性能,試驗溫度為200 ℃。密度2.30 kg/L井漿及堵漏漿對梯形縫的堵漏效果如圖3所示。由圖3可知,井漿承壓能力約為5 MPa,堵漏漿的承壓能力穩(wěn)定在18 MPa,與井漿相比,堵漏漿的承壓堵漏能力更強。分析認為,剛性堵漏材料DXD在裂縫中先進行架橋,然后具有較高壓縮率的彈性堵漏材料TXD在壓差作用下繼續(xù)充填于裂縫剩余孔隙中,形成致密封堵層,從而提高了承壓能力[11-14]。

圖3 井漿及堵漏漿承壓堵漏性能評價結(jié)果Fig. 3 Evaluation on the under-pressure plugging performances of original mud and plugging slurry

3 現(xiàn)場應用

鶯瓊盆地高溫高壓井堵漏技術(shù)在10口井進行了現(xiàn)場應用,堵漏漿密度最高達2.40 kg/L,井底溫度最高達212 ℃。總體應用效果良好,在堵漏的同時提高了地層承壓能力,復漏發(fā)生次數(shù)大大減少,堵漏成功率由采用常規(guī)堵漏技術(shù)的不到30%提高到了80%以上。下面以LD101-E井為例介紹具體應用情況。

LD101-E井鉆至井深4 105.00 m(已進入目的層)時,錄井監(jiān)測系統(tǒng)顯示,泵壓由10.34 MPa突然降至8.28 MPa,返出鉆井液量由24%降至1%,判斷發(fā)生了井漏。靜止觀察3 h,計量罐液量突然增加1 m3,判斷發(fā)生了溢流,現(xiàn)場關井進行節(jié)流排氣,開井后鉆井液出口密度降至2.22 kg/L。該井段上層套管鞋處漏失當量密度為2.40 kg/L,發(fā)生井漏時鉆井液密度為2.24 kg/L,隨鉆顯示井底當量循環(huán)密度為2.33 kg/L,可見井深4 105.00 m處的安全密度窗口小于0.10 kg/L。循環(huán)排氣結(jié)束后,通過控制排量維持井底當量循環(huán)密度在2.28~2.29 kg/L進行鉆進,期間逐步將鉆井液密度提高至2.23 kg/L。鉆至井深4 138.00 m時,返出鉆井液量增多,活動池液量增加3.5 m3,再次發(fā)生溢流,關井循環(huán)排氣,控制排量維持井底當量循環(huán)密度在2.32~2.33 kg/L,將鉆井液密度調(diào)整至2.29 kg/L,靜止觀察井筒穩(wěn)定性。

由于安全密度窗口窄,決定起鉆,下光鉆桿靜止擠入堵漏漿,提高地層承壓能力。按照配方在井漿中加入抗高溫堵漏材料DXD和TXD配制堵漏漿,并調(diào)整其性能滿足要求后,向井底泵入15 m3堵漏漿,關防噴器,從環(huán)空擠堵堵漏漿。LD101-E井擠堵漏漿時的地面泵壓曲線如圖4所示。由圖4可知,地面最高泵壓4.48 MPa,并穩(wěn)定10 min,折算鉆井液當量密度為2.40 kg/L。

圖4 LD101-E井擠堵漏漿地面泵壓曲線Fig. 4 Curve of surface pumping pressure during plugging slurry squeezing in Well LD101-E

擠堵漏漿結(jié)束后,起出光鉆桿,下鉆控制井底當量循環(huán)密度不超過2.40 kg/L繼續(xù)鉆進,鉆至完鉆井深4 352.00 m,鉆進期間未發(fā)生井漏及溢流。該井電測結(jié)果顯示井底溫度為198 ℃,井壁成像測井結(jié)果如圖5所示。由圖5可見,該井4 097.00~4 113.00 m井段發(fā)育縱向延伸的誘導裂縫,裂縫寬度為0.2 mm。LD101-E井堵漏成功,說明優(yōu)化后的堵漏漿能封堵誘導裂縫,提高地層承壓能力。

圖5 LD101-E井目的層井壁成像測井結(jié)果Fig. 5 Results of target layer borehole wall imaging logging in Well LD101-E

4 結(jié)論與建議

1)鶯瓊盆地高溫高壓井發(fā)生井漏的原因是鉆井液安全密度窗口窄和目的層誘導裂縫發(fā)育。

2)針對鶯瓊盆地高溫高壓井井漏的原因,采用耐高溫剛性堵漏材料和耐高溫彈性堵漏材料相結(jié)合的方法,構(gòu)建了密度達2.40 kg/L、抗溫能力200 ℃的堵漏漿,顯著提高了堵漏成功率,減少了復漏的發(fā)生。

3)分析堵漏漿的堵漏原理得知,堵漏漿中的剛性堵漏材料在誘導縫中形成架橋,彈性堵漏材料充填于剩余孔隙中,封堵了誘導裂縫,較好地防止了誘導縫的進一步延伸擴大,提高了地層承壓能力。

4)建議進一步開展用于深水高溫高壓井的堵漏漿研究,為南海深水高溫高壓油氣資源的高效勘探開發(fā)提供技術(shù)支持。

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