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淺談熱風吹掃裝置在熔池熔煉電收塵的應用

2019-12-26 03:27:20郝志全
世界有色金屬 2019年18期
關鍵詞:煙氣

郝志全

(銅陵有色金屬集團股份有限公司金冠銅業分公司,安徽 銅陵 244000)

1 奧爐廠區電收塵系統運行狀況

某公司奧爐廠區2016年開工建設,主工藝采用頂吹浸沒式熔池熔煉+智能數控吹煉+回轉式陽極爐精煉+PC電解+離子液高效脫硫工藝,于2018年5月18日順利點火,28日成功投料生產,自投產以來,銅酸系統生產穩定,現場美觀精致。隨著投料量提升至100噸/小時,電收塵系統在2018年10月份以后,保溫箱絕緣瓷軸(套管)出現斷軸、碎裂現象。瓷軸(套管)的頻繁故障導致電場電流上升、電壓下降,收塵效率下降,高排葉輪及本體積灰粘結嚴重,導致奧爐作業率下降。同時更換瓷軸(套管)需要對電收塵進行單通道關閉停運處理,其中更換頂部瓷套管至少需要單通道停產三天以上(降溫冷卻后施工人員方能進入作業)。故障排除外重新升溫送電,導致奧爐頻繁長時間降料量生產,滿負荷作業率下降,進而引發轉爐無法進行期交換,制酸系統動力波出口溫度上升等一系列問題,嚴重制約生產系統的穩定運行。

2 電收塵絕緣保溫箱瓷軸(套管)斷裂的原因分析

根據現場更換下來的斷裂瓷軸觀察,發現瓷軸傘裙有缺邊,瓷軸表面釉面上有明顯的爬電痕跡;瓷套管內部明顯積塵,破碎處并呈深藍色裂紋。電除塵器停車后,進入設備內部檢查,發現陰陽極間距基本沒有什么變化,頂部吊掛也沒有變形現象,陰極振打減速機與振打軸同心度亦在萬向節可調范圍之內。

根據對電收塵設備內部的檢查,并結合瓷軸(套管)表面損壞的狀況,基本得出以下兩個結論,第一,瓷軸(套管)的斷裂主要由于表面出現嚴重的爬電、局部過熱,直至擊穿、破碎。第二,奧爐廠區投料生產時,由于前期投料量較低,(60~80噸/小時),但隨著投料量的提升,入爐水份相應增加,導致煙氣露點溫度升高,煙灰在瓷軸上低溫結露,造成陰極振打瓷軸爬電而出現頻繁斷裂現象。

3 熔池熔煉工藝特點

(1)入爐原料水份加入的必要性。熔池熔煉工藝決定了原料入庫經堆式及倉式配料后,須加水經制粒機制粒后,用皮帶拋入爐內,物料在爐內呈自由落體動力下降近20米后墜入熔池內,在噴槍的攪動下完成熔煉過程。此種工藝要求入爐水份在10%左右,否則不僅煙塵發生率遠超設計值,因此在滿足生產工藝的前提下很難降低煙氣中的水份。

(2)原料成份的多樣性。熔池熔煉工藝原料適應性強的特點也決定了其入爐原料成份復雜 、雜質含量相對較高的現實;正常情況下近20家左右的國內小礦山原料入庫后,經堆式配料后,混合為一種原料,高的雜質成份在煙氣水份的作用下,在瓷軸上粘結附著,隨著瓷軸表面金屬雜質的增加,瓷軸表面的導電性增強,導致陰極振打瓷軸爬電斷裂。

(3)煙氣露點溫度高。對于電收塵系統來說,煙氣水份是影響其效率最致命的因素。熔池熔煉煙氣水份基本在200~240mg/l,其煙氣工況隨之發生改變,煙氣露點溫度能達到約260度。煙氣露點溫度上升后,煙塵易粘結、吸附,電場絕緣值立即下降,送電時電壓難以提升;強行送電后,瓷軸易短路,長時間爬電、局部過熱,直至擊穿、破碎。

因此開爐投料后快速提高煙氣溫度,縮短煙氣溫度突破露點溫度的時間,保障絕緣瓷軸不受污染,快速具備送電條件,是提高電收塵運行效果的重要一環。

4 如何保障電場絕緣能力不受污染,穩定電流電壓運行,提高收塵效率。

4.1 選擇熱風吹掃裝置的基本思路

根據瓷軸更換后空試送電效果較好,電壓能送到50KV,絕緣電阻約2500MΩ甚至無窮大;但當冶煉氣通過時則狀況明顯下降,電場絕緣直線下降,絕緣電阻約僅為0或者1左右,根本達不到送電要求。

通過多次邀請廠家及相關專業人員交流討論,每個電場有六個絕緣檢測點,分別位于兩個部位,電場頂部有四個絕緣瓷套管,側面有兩個絕緣瓷軸,這兩個部位的六個絕緣檢測點,一旦有其中一個絕緣性能遭到破壞,整個電場的絕緣性將會下降,最終導致電場送電困難,強行送電后瓷軸(套管)易短路,爬電、局部過熱,直至擊穿、破碎。

針對上述原因,奧爐廠區年度大修時決定對電收塵系統進行優化改造,在東西兩個通道頂部使用熱風吹掃裝置對瓷套管進行吹掃保護。高壓風送風經加熱后在瓷套管下方形成“氣幕”,將進入瓷套管內部的冶煉煙氣封閉在“氣幕”下方,防止冶煉煙氣進入瓷套管內部污染內壁,煙塵在瓷套管內堆積后,煙塵中的金屬雜質會與煙氣中的水份發生反應,形成導電性極強的金屬硫化物。

4.2 熱風吹掃裝置的使用情況

頂部熱風吹掃裝置設備配制情況:

風 機:風 量5000m/h,全 壓10000pa,電 加 熱120kwh,

同時在東通道側面對絕緣保溫箱進行改造,將原敞開式絕緣保溫箱改為密閉式絕緣保溫箱,密封式保溫箱通過陰極振打軸與電收塵本體相連,連接處用石英板隔離,僅留300mm的圓孔供振打軸穿過。保溫箱內使用熱風吹掃裝置,對保溫箱瓷軸進行加熱吹掃,防止冶煉煙氣污染瓷軸,導致瓷軸絕緣能力下降。

側面熱風吹掃裝置設備配制情況:

風機:風量2250m/h,全壓5000pa,電加熱120kwh,

東面通道頂部及側面熱風吹掃項目于7月7日施工結束后,投入試運行,當時檢測四個電場絕緣值分別為200歐姆,500歐姆,800歐姆,1000歐姆,帶氣之前均達到2000歐姆以上,甚至無窮大,絕緣性能呈明顯上升趨勢,7月17日9:00帶氣以后略有下降,但仍能維持在1000歐姆左右,12:30送電前檢測絕緣值仍有500歐姆,一次性送電后,電壓25kv~30kv以上。

西面通道頂部熱風吹掃(側面熱風吹掃未上,根據東面運行效果再確定)項目也于7月7日投入試運行,帶氣以后絕緣值僅能維持在500歐姆,17日20:00送電時絕緣值僅有2~5歐姆。送電后電壓僅能維持在10~15kv19日上午11:00逐步趨于正常,三個都在20. kv以上。

4.3 檢修后東西通道相關指標情況比較:

(1)設備空試情況(絕緣值單位為:歐姆)

通道 指標 1#電場 2#電場 3#電場 4#電場 備注東絕緣值 200/2000 100/2000 100/1500 50/1500 冷態/開電加熱空試 42.0KV 40.0KV 40.0KV 42.0KV 10日帶電場西絕緣值 100/2000 55/2000 100/1500 75/1500 冷態/開電加熱空試 41.0KV 40.2KV 40.4KV 42.5KV 10日帶電場通道 時間 1#電場 2#電場 3#電場 4#電場 備注東帶氣前 2000 2000 1500 2000 17日08:18時帶氣后 200 500 500 500 17日12:00時西帶氣前 2000 2000 2000 2000 17日8:18時帶氣后 2.0 5.0 1.0 1.0 17日19:00時通道 指標 1#電場 2#電場 3#電場 4#電場 備注東二次電壓 33.0 31.1 27.8 26.0 17日12:30分送電二次電流 10.0 17.0 2.0 14.0西二次電壓 11.8 16.8 18.1 12.3 17日20:00分送電二次電流 111.0 67.0 64.0 68.0

(2)設備帶氣前后絕緣值變動情況(絕緣值單位為:歐姆)

由此可見,東通道帶氣后絕緣值下降較少,能很快送電并運行正常,西通道帶氣后,絕緣下降很快為0兆歐,直到19:00分有少許絕緣值。

(3)設備送電情況(二次電流單位:毫安 二次電壓單位:千伏)

由此可見,東通道檢修帶氣后4個小時可以送電;西通道帶氣12小時后勉強送電,但電壓不高,完成正常后需要48小時以后。

(4)西通道投入生產陰極箱結灰清理前、后情況(18日16:00分)

由此可見,西面通道在側面沒有增加熱風吹掃的前提下,雖然溫度條件與東通道相同,但帶氣后絕緣值下降明顯,送電后電壓較低,側面絕緣保溫箱內瓷軸積灰較快。重新清理瓷軸后,在24小時后電壓逐步恢復到正常值運行。

5 熱風吹掃裝置仍有提高和完善的空間。

(1)控制系統有待于進一步優化,努力提高自動化控制水平。

(2)電加熱功率有待于進一步提高,努力提高吹掃后的空氣溫度。

(3)吹掃角度、風量及風壓有待于進一步摸索,努力在少增加系統外來風量的前提下,達到最佳的吹掃效果。

(4)跟蹤實踐情況摸索熱風吹掃裝置的開停車及檢修標準,在保證效果的同時,努力降低運成本。

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