石秀勇 黃天培
摘 要:采用臺架試驗的方法,研究了發動機中心螺栓式VCT的動態響應與穩定特性,得到了運行參數、控制參數、結構參數影響動態響應與穩定特性的規律。結果表明,調整各影響參數時,不能同時兼得中心螺栓式VCT的動態響應與穩定性。在試驗過程中發現了某一區間內發動機轉速會對VCT的穩定性產生影響,對其進行了原因分析并提出優化方案,穩定性從±4°CA優化至±1°CA。
關鍵詞:相位器;動態響應;穩定性;臺架試驗
1 引言
可變凸輪軸配氣機構(VCT)能使發動機在各種工況下滿足動力性、燃油經濟性和排放要求[1]。中心螺栓式VCT,屬于葉片式可變凸輪軸相位機構。它使發動機結構更加緊湊;縮短相位器與油路控制閥體的距離,使得響應更快更穩定;降低機油壓力驅動,減少發動機對機油泵做功,提高燃油經濟性,減少排放。越來越多的發動機開始漸漸使用這種結構的VCT。
20世紀80年代前,可變配氣正時機構制存在造成本高、結構設計不佳和控制相位器轉動角度小等問題[2],直到20世界90年代后,這些問題逐步得到改善,開始取得了較多進步和發展[3]。均質壓燃發動機要利用VCT來調節氣缸內可燃混合氣與廢氣的含量[4];米勒循環與阿特金森循環也是靠VCT調整進排氣門開閉時間實現[5];對增壓缸內直噴發動機,在低轉速下通過增大氣門重疊角來掃氣,減小渦輪遲滯,提高扭矩響應[6]。
目前,對VCT的研究多數在動態響應,對穩定性的研究比較少。本文將通過臺架試驗,并采用閉環控制的方法研究中心螺栓式VCT的動態響應與穩定特性,為相位器的設計與使用提供更準確的指導。
2 中心螺栓式VCT的動態響應與穩定特性的評價指標
動態響應與穩定特性是VCT的兩個重要性能評價指標[7]。動態響應直接影響了相位器在作動時的死區時間(Dead Time)和執行速率;穩定性則體現了VCT的控制準確度。
對VCT的執行速率要求一般在100°CA/s 以上就算合格[8];對穩定性沒有特別規定,工作時一般在±2°CA內能接受。
動態響應以執行速率與死區時間為評價指標。相位器的執行速率是指,從某一角度到另一角度的速度,等于角度的絕對值除以執行時間,單位:°CA/s。死區時間是指,從控制器發出指令到相位器開始作動,所經歷的時間。
穩定性S是描述在相位器在某一角度上的波動情況,數值等于波動的最大值與最小值的絕對值除以2。
3 VCT試驗的臺架設備
試驗采用倒拖臺架,動力由電機發出并傳遞到正時鏈條,鏈條帶動相位器旋轉,相位器的內轉子與凸輪軸相連。發動機只保留缸蓋以上部分,提供的機油由外部伺服供給,中心螺栓式VCT測試系統。
控制軟件由Labview軟件搭配NI(National Instrument)板卡組成。Labview軟件編輯的控制界面,用于控制發動機轉速,機油供給壓力及溫度設定。實時測得相位器電磁閥電流電壓值、閥芯位移量等。CANape則通過CAN總線連接ECU,用于標定曲軸轉角與相位器的相對位置,控制中心螺栓式VCT的角度,設定PWM控制頻率等。
4 臺架試驗結果與分析
采用閉環控制,在研究各參數對VCT的影響時,固化各PID的設定值。以排氣相位器為研究對象,總行程50°CA,閉環控制相位器在10°CA到40°CA之間來回作動,每個采數點取5個循環的平均值。
4.1 運行參數試驗
(1)機油溫度對VCT動態響應與穩定特性影響的試驗。
試驗條件:發動機轉速選取常用的700r/min、1000r/min、2000r/min、3000r/min、4000r/min和5000r/min;回位彈簧2.6Nm,PWM控制頻率設定110Hz時,選取機油溫度40℃,90℃和120℃進行比較。
經過試驗,得到40℃、90℃和120℃機油溫度下,各轉速對應的執行速率圖:
機油溫度40℃時,相位器的執行速率往提前與滯后方向是最小的,而120℃機油溫度時相位器的執行速率最快。90℃機油溫度下相位器的執行速率介于40℃與120℃油溫之間。各個溫度下,隨著機油壓力的增加,相位器的執行速率有逐漸增加的趨勢。
相位器在往提前與滯后方向作動時,40℃時的死區時間最久,其次90℃,120℃的死區時間最短。
相位器在往提前與滯后方向作動時,40℃油溫時的穩定性最好,120℃油溫時的穩定性最差,90℃介于兩者之間。
主要由于機油溫度在40℃時,動力粘度較大,流動性較差,相位器的提前與滯后腔建立起壓力的時間較長,所以執行速率較慢;同時受到機油從油底殼到中心閥體螺栓的時間較慢,與機油從提前腔到滯后腔之間的流通變慢的雙重影響,死區時間增加。又因為低溫粘度大的關系,油分子之間產生的阻力大,能夠抵抗來自凸輪軸扭矩波動的能力也相應增強,所以相位器在低溫時能夠保持較好的穩定性。在高溫時,則相反。
可知:機油溫度越高,執行速率越高,死區時間越短,穩定性越差;相反,機油溫度越低,執行速率越低,死區時間越長,穩定性越好。
(2)機油壓力對VCT動態響應與穩定特性影響的試驗。
試驗條件:發動機轉速固定在2000r/min,機油溫度40℃,回位彈簧2.6Nm,PWM控制頻率設定110Hz時,比較主油道壓力0.5bar,1bar,2bar,3bar,4bar,5bar下的影響。
機油壓力從0.5bar至5bar之間,相位器往提前與滯后方向的執行速率逐漸增大,死區時間也隨之縮短。當機油壓力從0.5bar到4bar之間時,穩定性逐漸變好,但當油壓超過4bar之后,穩定性突然變差。
主要由于機油壓力增加,推動內轉子的油壓增加,使相位器的執行速率提高;提前與滯后腔內的油壓能快速建立起來,使死區時間縮短,動態響應變好。當機油過大,超過了PID的可控范圍時,相位器的穩定性會變差。
可知:機油壓力越大,動態響應越好。穩定性隨著機油壓力的增加而變好,但當油壓過大時,穩定性變差。發動機怠速時,由于機油泵供給的壓力較低,相位器的動態響應與穩定性較差,這是VCT在使用過程中遇到的普遍問題。
(3)發動機轉速對VCT動態響應與穩定特性影響的試驗。
試驗條件:主油道壓力3bar,機油溫度90℃,回位彈簧2.6Nm,PWM控制頻率設定110Hz時,比較發動機轉速700r/min,1000r/min,2000r/min,3000r/min,4000r/min,5000r/min下的影響。
動態響應上,發動機轉速對執行速率影響不大;隨著發動機轉速的提高,死區時間逐漸變短。穩定性上,怠速700r/min與高速5000r/min的抖動比較大,穩定性差。
將發動機轉速從700r/min提升至5000r/min,相位器通過閉環控制保持在30°CA,機油壓力恒定3bar,觀察相位器的抖動量。
可以發現發動機轉速3100r/min至3500r/min之間相位器出現異常劇烈地抖動,抖動量已經超過發動機怠速與高速時的抖動量,其中3300r/min時相位器的抖動量達到峰值,穩定性急劇下降。當發動機從3500r/min繼續增加轉速時,穩定性又再次變好。
4.2 控制參數試驗
PWM控制頻率對VCT動態響應與穩定特性影響的試驗。
試驗條件:發動機轉速選取常用的700r/min、1000r/min、2000r/min、3000r/min、4000r/min和5000r/min,機油溫度90℃,回位彈簧2.6Nm,比較PWM控制頻率在50Hz,110Hz和170Hz下的影響。
可知:PWM值越大,執行速率越低,死區時間越短穩定性越好;PWM值越小,執行速率越高,死區時間越長,穩定性越差。
為了進一步解釋,在VCT上安裝位移傳感器,目的是監控閥芯的運動情況,并且通過Labview設備采集控制電磁閥的電流,中心閥體的位移和相位器作動的關系。取2000r/min這個轉速點為研究對象,機油溫度90℃,主油道壓力3bar,回位彈簧2.6Nm。
當PWM控制頻率在50Hz時,電磁閥的閉環控制響應較慢。控制VFS的電流波動幅值較大,直接引起中心閥體的位移量過大,最終使相位器的抖動增大,穩定性變差。因為控制頻率低的原因,中心閥體與殼體的摩擦頻率也低,從某一位置到另一位置也更加順暢,所以執行速率高。又因為頻率低,從ECU發出指令到電磁閥接收指令開始作動的時間久,所以死區時間長。
當PWM控制頻率在110Hz時,控制VFS的電流幅值明顯減小,中心閥體的位移能夠隨著電流大小,更有規律的移動,改善相位器的穩定性。又因為頻率增加的緣故,中心閥體與殼體間的摩擦頻率增加,使閥芯的移動速度降低,導致相位器執行速率減小。頻率增加使控制周期減小,死區時間減少。
當PWM繼續增加到170Hz時,電流的幅值波動更小了,中心閥體的控制精度更高,相位器的穩定性也繼續提升,死區時間更短,但由于閥芯與閥體的摩擦頻率增加,導致閥芯移動緩慢,執行速率下降。
4.3 結構參數試驗
回位彈簧對VCT動態響應與穩定特性影響的試驗。
試驗條件:發動機轉速選取常用的700r/min、1000r/min、2000r/min、3000r/min、4000r/min和5000r/min,機油溫度90℃,PWM控制頻率110Hz,比較回位彈簧1.6Nm,2.6Nm和3.9Nm的影響。
回位彈簧扭矩越大,相位器往提前方向執行速率越大,往滯后方向執行速率越小;反之,回位彈簧扭矩越小,相位器往提前方向執行速率越小,往滯后方向執行速率越大。對死區時間與穩定性沒有影響。
這是因為,回位彈簧的作用是給相位器一個提前方向的扭矩,用于抵消凸輪軸摩擦力矩,平衡相位器的提前與滯后速率。并且在發動機停機后再次啟動時,輔助相位器都能回到各自的鎖止位置。
5 優化
5.1 原因分析
中心螺栓式VCT在發動機轉速3100r/min至3500r/min之間抖動異常劇烈,3300r/min時相位器抖動量達到峰值。為該款4缸發動機發動機在3300r/min下,將相位器使用閉環控制到30°CA時,機油溫度90℃,機油壓力3bar,PWM控制頻率設為110Hz??梢园l現相位器的穩定性在±4°CA。
當發動機轉速在3300r/min時,根據凸輪軸扭矩頻率公式得到此時的凸輪軸扭矩頻率為110Hz。
當使用閉環控制將相位器保持在某一角度時,中心閥體受電磁閥控制會在中間位置。由于受到凸輪軸扭矩的影響,相位器的提前腔與滯后腔中的機油會有泄漏。這時閉環控制開始作用,控制電磁閥閥芯推動中心閥體來給提前腔或是滯后腔供給機油。當中心閥體的供給油路與提前腔或是滯后腔連通時,提前腔與滯后腔內的機油又會受凸輪軸扭矩影響倒流回中心閥體,這倒流回中心閥體的機油會對中心閥體有個作用力。
這個作用力的分力會給中心閥體一個軸向的分力,如果凸輪軸扭矩的頻率與電磁閥的PWM控制頻率相等時,就會使中心閥體產生較大的共振。當電磁閥給中心閥體的力與軸向分力一致時,則控制中心閥體的力就會過大,閥芯的位移量過大,那相位器抖動劇增;當電磁閥給中心閥體的力與軸向分力方向相反時,則閥芯收到的合力減小,到達目標位置的時間變長,相位器的響應能力下降。可見,凸輪軸扭矩頻率與電磁閥的PWM控制頻率息息相關。
5.2 優化方案
為了避免PWM控制頻率與凸輪軸頻率產生共振的問題,在給相位器做標定時,可避開凸輪軸扭矩的共振點。減小與增加PWM控制頻率同樣都能夠避開凸輪軸扭矩頻率。
當PWM控制頻率設為95Hz時,相位器的抖動減小,穩定在±2°CA。
同樣當PWM控制頻率增加到125Hz時,相位器的抖動量減小,穩定性在±1°CA。
PWM控制頻率設定越高,其相位器的穩定性越好,所以一般選擇提高PWM控制頻率。當PWM控制頻率提高15Hz到125Hz時,相位器控制在30°CA時穩定性在±1°CA,有明顯改善。
6 結語
a.在調整各影響參數時,對中心螺栓式VCT的動態響應的改善會導致穩定性下降;穩定性的改善會導致動態響應的下降。
b.改變發動機轉速能改變凸輪軸扭矩的頻率,當凸輪軸扭矩頻率與電磁閥PWM控制頻率相同時,相位器會產生共振,影響穩定性。
c.當凸輪軸扭矩對相位器產生共振影響時,此時改變PWM的設定值能改善相位器穩定性,并且增加PWM設定值比減少PWM設定值效果更好。
參考文獻:
[1] Hannibol W, Bertsch A.車用發動機的新型可變氣門定時機構[J].國外內燃機,2001 (1):4 1-44
[2] 蘇巖,李理光,肖敏等. 國外發動機可變配氣相位研究進展——機構篇[J]. 汽車技術1999(6):10-14
[3] Thomas Dresner, Phillp Barkan. A Review and Classrification of Variable Valve Timing Mechanisms[C].SAE Paper ,1989-06-74
[4] YAPD, MEGARITISA, WYSZYNSKIML, et al. Effect of inlet valve timing on boosted gasoline HCCI with residual gas trapping[C/OL].SAE Paper, 2005,2005-01-2136. (2005-05-11). https://doi.org/10.4271/2005-01-2136.
[5] KARNIK A Y, JANKOVIC M J, SHELBY M H. Scavenging in a turbocharged gasoline engine[J]. International Journal of Powertrains, 2012,1(4):420-437.
[6] 劉青林,何博,滕勤. 高效Atkinson循環TGDI發動機作為傳統動力的研究[J]. 內燃機工程,2017,38(6):131-138.
[7]Gheng Liyun, Plenzler Jeremy. Characterization of Engine Variable Cam Phaser Fluid Dynamics and Phaser's Ability to Reject System Disturbances [C]. SAE Paper2004-01-1389
[8]姚春德,劉小平,黃鈺等.連續可變凸輪相位器系統的仿真設計研究[J]. 系統仿真學報,2007,19(15):3550-3553.