牛書水 丁帥

【摘 要】2018年以來,油氣集輸總廠對輕烴裝置運行效率低的問題進行調查分析,了解到輕烴裝置運行不優化是影響其輕烴裝置效率低、能耗高的主要問題。技術人員和工人技師集思廣益,制定了優化對策并實施,取得了良好的經濟和社會效益。
【關鍵詞】壓氣站;輕烴裝置;運行效率;原因分析;優化對策
1、概況
東營壓氣站輕烴崗管理著一套50×104m3/d的天然氣處理裝置,自1991年投產以來已運行了28年,它擔負著輕烴生產的重要任務,是壓氣站主要生產裝置。其主要設備有三臺干燥塔、一座冷箱、兩臺膨脹機、一座脫乙烷塔,一座液化氣塔。共分為三個生產工序:干燥工序、制冷工序、分餾工序。進站伴生氣由壓縮裝置增壓至3.0MPa后,進入輕烴裝置,經過干燥塔脫水至4PPm,再進入丙烷蒸發器及膨脹機制冷至-75℃,冷凝液輸送至脫乙烷塔進行分餾處理,脫乙烷塔頂產品即是天然干氣,脫乙烷塔塔底液烴輸送至液化氣塔進行分餾處理,液化氣塔塔頂產品為油田混合烴,塔底產品為穩定輕烴。由于這一套天然氣處理裝置已運行28年,存在設備運行效率低,導致天然氣處理裝置C3+收率低、能耗高的問題,為此我們對該裝置的運行操作進行了一系列的優化調整,以期提高其C3+收率低增加產量,降低生產能耗。
2、輕烴裝置運行效率低問題調查
我們查閱了2018年的生產情況統計及生產裝置報表,發現自天然氣處理裝置的生產參數與理想值都有一定的偏差,我們對其原因進行了統計、歸類,對輕烴裝置運行效率低的原因制作出了問題調查表(表1)。
調查結論:通過輕烴裝置運行效率低的問題調查表我們可以看出:輕烴裝置運行不優化是影響其輕烴裝置效率低、能耗高的主要問題。
3、主要原因分析
針對輕烴裝置運行不優化是主要影響因素,經多次分析、論證,認為造成輕烴裝置運行不優的主要影響因素共有4項,分別是:干燥系統運行不優;制冷系統運行不優;分餾系統運行不優;操作工技術水平低。
2.1干燥系統運行不優
壓氣站主要接收勝采伴生氣、東辛伴生氣,經離心機增壓至2.8MPa左右輸送至輕烴裝置,首先進入干燥系統,脫水至4PPm(露點-80℃左右),再進入后路制冷系統。但在運行中,我們通過露點儀測得干燥后的天然氣露點不到-80℃,最高時在-40℃,為更清楚的顯示存在問題及其影響程度,QC小組將2008年7月份天然氣露點測得數據做了統計分析,因進裝置氣吸附效果不好,使制冷系統運行不正常,影響制冷溫度導致C3+收率低,綜合能耗增大。據我們分析,吸附效果不好的因素有兩個:
(1)另外外輸管網壓力不穩定導致再生氣量與冷氣量波動大,影響了干燥效果,進而影響了吸附效果。(2)干燥塔分子篩損壞嚴重,滿足不了生產要求。在2009年檢修期間,我們對干燥塔分子篩進行了檢查,發現內部分子篩損壞嚴重,判斷是因為塔內壓力波動大,增大了分子篩之間的摩擦,至使分子篩粉塵化,影響了分子篩吸附效果。干燥效果不好,能直接影響制冷效果,從而影響C3+收率低,因此定為主要原因。
2.2制冷系統運行不優
經過干燥后的伴生氣首行進行丙烷預冷,將溫度降到-35℃后,進入膨脹機,經過等熵絕熱過程后將溫度降到-75℃左右,主要設備是2臺膨脹機、丙烷蒸發器及3臺DPC-2804增壓機。3臺DPC-2804增壓機是在2004年從庫伯公司引進的代替了原4KOC機組對丙烷進行壓縮。丙烷蒸發器2007年經改造,運行效率提高,溫度能夠控制在-30~-35℃之間。但膨脹機運行效率不高,其制冷度夏季在-65℃左右,冬季勉強能-70℃左右。在,而影響膨脹機的運行效率的因素有:
(1)膨脹機膨脹機比。因受裝置入口壓力的影響,膨脹機的入口壓力在2.3~2.45MPa,而出口壓力在1.25MPa左右,因此其膨脹比在2.1左右,而膨脹比最佳值為2.6。(2)膨脹機轉速。因受壓力影響,膨脹機轉速在27000pra/min,而最佳值在30000~32000pra/min,與理想值偏差太大。
以上原因導致制冷溫度在-65℃~-70℃,與理想值-75℃以下差距很大。因為在輕烴生產中影響輕烴收率及產量的關鍵參數是制冷溫度,這是主要的影響因素之一,因此為主要原因。
2.3分餾系統運行不優
分餾系統分為脫乙烷塔、液化氣塔兩個分餾塔,我站的三個產品油田混合烴、穩定輕烴及天然干氣均出自分餾系統。而兩臺分餾塔的壓力、溫度直接影響了產品收率與產量。因此此因素定為主要原因。
2.4操作工技術水平低
輕烴崗職工18人,20%為國輕烴技師,78%為高級工,剩余2%為也中級工,對于輕烴裝置的工藝、設備熟練掌握,操作技術水平高,且輕烴崗是勝利油田輕烴裝置操作工技能鑒定場地,每年參加輕烴裝置操作工技術比武的職工均取得好的名次,因此為非主要原因。
通過以上驗證,我們找出造成配氣站無法檢修的主要因素有二個:干燥系統運行不優、制冷系統運行不優、分餾系統運行不優。
4、對策實施
我們根據輕烴裝置實際運行情況共同商討制定的對策,對輕烴裝置實施了以下操作:
3.1對干燥系統進行優化
2018年檢修期間,我們對三臺干燥塔的分子篩進行了全部更換,并制定了干燥系統運行規定。見附件1《干燥系統運行規定》。與此同時,為減少外輸管網壓力波動對再生、冷吹塔的影響,我們投用了PIC-007外輸壓力調節閥,將其壓力定在0.98MPa,將裝置外輸干氣壓力與外輸管網壓力差控制在0.3MPa左右,并保持平穩,減少對分子篩的沖擊,保護分子篩不受損壞。
3.2對制冷系統進行優化
為提高制冷系統膨脹機的運行效率,我們根據壓縮裝置實際運行狀況,將離心機末級壓力提升至2.85~3.0MPa,則膨脹機的入口壓力在2.65~2.8MPa左右,轉速提高至30000~32000rin/min則膨脹機膨脹比能達到2.5左右,大提高了膨脹機的運行效率,制冷溫度目前能達到-75℃~-80℃,在夜晚環境溫度低時能達-83℃。
5、對策實施效果
4.1裝置運行不優的問題得到解決
有效地解決了輕烴裝置運行不優的問題,將進輕烴裝置C3+收率提高至89.9%,綜合能耗降低至2490MJ/t。
4.2取得了良好的經濟效益
輕烴裝置的優化提高了輕烴收率及產量,實現了預期效果。經過統計分析,收率提升至89.9%,輕烴產量明顯提高,經計算,每天平均多產2噸輕烴,則:
Q3=A3M3t=2×0.59×330=389.4萬元
式中,A3——輕烴增產平均值:2噸/小時
M3——輕烴單價:5900元/噸
Q3——資金額,元
t——開工天數,330天
4.3取得了良好的社會效益
通過分析,找出了主要影響因素,據此制定了一套系統的優化方案,對輕烴裝置實際生產情況,在編制的優化方案的基礎上進行量化、細化,做到操作上有章可循,給職工操作提供了技術支持,員工操作水平有了很大提高。通過改進措施的實施,有效降低了職工勞動強度。
【參考文獻】
【1】邱礦武.提升輕烴回收裝置運行效率的措施分析? 《化工管理》2018年32期
作者簡介:牛書水(1965—),男,高級工程師,從事天然氣處理與加工輸送工作。