田永義
(大同煤礦集團 軒崗煤電公司,山西 大同 034114)
2013年下半年以來,由于國內(nèi)煤炭市場疲軟,導(dǎo)致煤炭銷售困難,各大煤礦紛紛轉(zhuǎn)型發(fā)展。在這種形勢下,梨園河礦結(jié)合本礦井地質(zhì)條件差、原煤發(fā)熱量不穩(wěn)定和當(dāng)?shù)厝彼膶嶋H情況,為提高產(chǎn)品質(zhì)量,符合用戶要求,增加企業(yè)經(jīng)濟效益,經(jīng)過考察比較,決定安裝唐山市神州機械有限公司的復(fù)合式干法選煤設(shè)備。
根據(jù)梨園河礦產(chǎn)量和煤質(zhì)特征及現(xiàn)有場地、建筑、設(shè)備等實際狀況,對兩種洗選方式進行了方案比較。
1.1.1 干法選煤
優(yōu)點:能滿足中小煤礦對易選煤的處理要求;投資少,建設(shè)周期短,易管理;可省去濕法選煤脫水和煤泥水處理等工藝流程。
缺點:分選效率較低。
1.1.2 濕法選煤
優(yōu)點:分選效果好。
缺點:工藝流程復(fù)雜,占用場地面積大;需要大量的土建工程,建設(shè)周期長,施工困難;使用設(shè)備多,投資高;營運費用高。
根據(jù)以上對比,結(jié)合梨園河礦煤層實際情況,采用干法選煤技術(shù)較為適宜。實驗結(jié)果證明,梨園河煤礦舊存煤、篩下煤、篩上煤3種煤樣經(jīng)干選后,低位發(fā)熱量均達到21.74 MJ/kg以上,3種煤的排矸率平均為11%。調(diào)整排矸率后,可得到發(fā)熱量18.81~21.74 MJ/kg的動力煤,可適應(yīng)用戶對煤質(zhì)的不同要求。
復(fù)合式干法選煤技術(shù)突破了國內(nèi)外傳統(tǒng)風(fēng)力選煤的模式,創(chuàng)造出一種分選原理獨特的新型選煤方法。復(fù)合式干法選煤是綜合了5種分選原理為一體的干式選煤方法。
(1)翻轉(zhuǎn)剝離分選:利用床面振動產(chǎn)生的慣性力,使下層靠近床面的物料由排料邊向背板方向運動,由于背板的阻擋,引導(dǎo)物料向上翻轉(zhuǎn),此時密度小的煤炭優(yōu)先進入上層。上層物料受床面振動影響小,在重力作用和背板推力作用下,沿表層向排料邊下滑,通過排料擋板剝離出表層密度最小、灰分較低的部分精煤,其余物料繼續(xù)進行下一周期的循環(huán)運動。由于振動力和連續(xù)進入分選床的物料的壓力,使不斷翻轉(zhuǎn)的物料形成近似螺旋運動,向矸石端移動。因床面寬度逐漸減縮,表層煤不斷被剝離,物料受到多次分選,直到最后排出矸石和硫鐵礦。風(fēng)力的作用一方面加強物料松散,便于按密度分層,另一方面提高了物料流態(tài)化過程,加快了分離速度。分選原理見圖1。

圖1 干選機翻轉(zhuǎn)剝離分選原理示意
(2)自生介質(zhì)分選:復(fù)合式干選機入料粒度范圍為80~0 mm,而原煤中的細粒粉煤和床面上升氣流組成氣固兩相混合介質(zhì),形成具有一定密度、相對穩(wěn)定的混合懸浮介質(zhì)層。密度小的煤懸浮于介質(zhì)層中,由排料邊排出,密度大的矸石則下沉到床面被運往矸石端。該原理和重介質(zhì)選煤原理相近。
(3)離析和風(fēng)力作用分選:在一個鐵桶里放入粒度大小不同的原煤,振動鐵桶后就會發(fā)現(xiàn)大粒度物料擠入上層,小粒度物粒漏到底層,這種現(xiàn)象叫做“離析作用”。同樣如果在鐵桶中放入不同粒度原煤,在鐵桶底部開很多小孔。鐵桶不動,只是通過小孔向上鼓風(fēng),其結(jié)果是細粒煤被吹到上層,大塊煤落到下層,這是“風(fēng)力作用”。如果在振動力和風(fēng)力綜合作用下,物料會按密度分層,即煤在上層,矸石在下層。見圖2。

圖2 離析和風(fēng)力綜合作用現(xiàn)象
(4)高密度礦粒浮力效應(yīng):床層底部高密度礦粒(矸石)相互擠壓碰撞產(chǎn)生浮力將低密度煤不斷擠出矸石層,從而使矸石產(chǎn)品得到凈化。
(5)床面上格條分選作用:床面上的平行格條形成多個平行槽體,使礦粒受到多次分選。其分選原理類似濕法搖床選煤。
上述5種分選原理都可選煤,若只單獨依靠一種方法效果都不好,而將其綜合為一體,則可達到世界風(fēng)力選煤技術(shù)領(lǐng)先水平。
(1)入料粒度。入料粒度過大或過小都不利于干法分選。復(fù)合式干法選煤機主要是利用煤與矸石的密度差進行分選,一般小于8 mm的末煤不入選。8~70 mm干選后的精煤與小于8 mm的末煤混合后,作為產(chǎn)品銷售。
(2)入料水分。入料水分也是影響復(fù)合式干法選煤機分選效果的主要因素。當(dāng)入料水分大時,不僅會堵塞篩面篩孔,而且會降低篩機的運行速度,會降低風(fēng)對物料的作用力,從而影響分選效果。
以上兩個因數(shù)是制約干法選煤機正常運轉(zhuǎn)的首要條件。梨園河礦的原煤平均粒度在50 mm,且井下煤層構(gòu)造比較硬,煤炭疏水性強,水分最大時不到7%,所以符合干法分選條件。
推薦安裝的復(fù)合式干法選煤機生產(chǎn)能力為300萬t/a,年工作330 d,每天工作16 h,兩班作業(yè),一班檢修。2013年11月開始籌建,2014年4月施工完畢,同年5月3日開始試生產(chǎn)。一個月的試運行效果明顯,特別是在不控制綜采放頂、提高回采率的情況下,出井毛煤含矸石明顯增加,但是分選效果也很好,達到了預(yù)期的設(shè)計目標(biāo),完全能夠滿足電廠的煤質(zhì)要求。表1及圖3是試驗過程中的10組數(shù)據(jù)對比。

圖3 干法分選前后煤炭發(fā)熱量對比

表1 原煤干法分選后的質(zhì)量變化情況
(1)加工成本。干法分選成本見表2。

表2 干法分選成本情況
注:月計劃入選原煤20萬t,生產(chǎn)25 d,日生產(chǎn)時間16 h,日入選原煤8 000 t,回收率90%,設(shè)備總功率N=1 684.88 kW,功耗系數(shù)0.8,高峰和低谷平均電價0.6元/(kW·h)。
根據(jù)表2計算得月加工費用:18萬t×4.63元/t=83.34萬元。
(2)熱值增收。月入選20萬t原煤,根據(jù)選出率90%計算,月選出精煤20萬t×90%=18萬t。原煤經(jīng)過分選后平均熱值提高了2.43 MJ/kg(582 kcal/kg),按照產(chǎn)銷平衡計算,根據(jù)與同華電廠結(jié)算合同,發(fā)熱量每增加或降低4.18 kJ/kg(1 kcal/kg),獎勵或扣款0.10元/t,則每月熱值增收:18萬t×0.10元/t×582=1047.6萬元。
(3)月節(jié)約運費。該礦商品煤全部由汽車運輸,運往同華電廠的運費為28.3元/t,計算每月節(jié)約運費:28.3元/t×(20萬t×10%)=56.6萬元。
(1)干法選煤解決了本礦煤炭的滯銷問題;
(2)優(yōu)化了本礦的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),可適應(yīng)不同用戶的需求;
(3)干法選煤工藝簡單、經(jīng)濟效果明顯;
(4)適應(yīng)本地區(qū)缺水的生產(chǎn)條件;
(5)適應(yīng)環(huán)保要求,可有效降低原煤中的無機硫;
梨園河礦應(yīng)用干法選煤技術(shù)后,不僅提高了經(jīng)濟效益,而且在市場不景氣的情況下穩(wěn)定了煤質(zhì),保住了用戶,確保了公司長遠發(fā)展。