曹 鋒
首鋼長鋼現(xiàn)有兩座高爐在線運行,每座高爐有效容積1080m3,設計有2個出鐵場(一用一備),20個風口。高爐正常生產(chǎn)使用全干熄焦,受焦化系統(tǒng)產(chǎn)能限制,一旦遇到干熄焦系統(tǒng)檢修,高爐就必須被迫摻用部分濕熄焦甚至全部使用全濕熄焦冶煉,屆時,有可能會造成爐況和爐溫波動。
濕熄焦與干濕焦因生產(chǎn)工藝不同,除焦炭水分相差較大外,其余各項指標性能上較干熄焦也都明顯差別,對高爐冶煉產(chǎn)生不利影響。見表1。
(1)由于焦炭在焦爐進行干熄焦生產(chǎn)時,在預存段會有保溫的作用(相當于燜爐),而當在溫度的均勻化、殘存的揮發(fā)分在析出的過程中焦炭成熟度會進一步提高,從而消除生焦。
(2)焦炭從炭化室被推出后,溫度約1000℃,由于噴水快速降溫冷卻,濕熄焦內部的結構會產(chǎn)生較大的熱應力,使得網(wǎng)狀的裂紋增多,易碎裂為小塊焦。在干熄焦的過程中,焦炭被緩慢冷卻,從而降低了其內部的熱應力,使得網(wǎng)狀的裂紋變少,焦炭的機械強度得到提高。
(3)焦炭在干熄焦爐里進行向下的流動時,由于受到機械力的作用,使其結構脆弱的部分和生焦會變成焦粉而被篩除,不會影響焦炭的性能,焦炭的穩(wěn)定性得到提高。
(4)濕熄焦時,因水分蒸發(fā),焦炭的表面、氣孔內會有堿金屬的鹽基物質沉積,而干熄焦則不會有沉積,從而使得干熄焦的反應性偏低。
焦炭在高爐冶煉過程中的作用主要是熱源、還原劑、料柱骨架。在高爐風口的前端,焦炭與鼓風中的氧發(fā)生燃燒反應后產(chǎn)生煤氣,同時放出大量的熱量。煤氣在上升過程中不斷將熱量傳遞給高爐爐料,同時參與高爐內部的各種物理、化學反應。焦炭呈多孔狀,約占高爐整個料柱體積的30%-50%,對改善高爐料柱透氣性起著決定性的作用,隨著高爐大型化和采取噴吹煤粉替代部分焦炭,焦炭對料柱透氣的作用更顯突出。
在干濕焦轉換的過程中,一方面焦炭水分的急劇波動,會造成高爐熱制度的失常,惡化爐況,造成生產(chǎn)不穩(wěn)。另一方面濕熄焦的冷態(tài)強度、反應性、熱強度等指標都有較大幅度的下降,會嚴重導致高爐料柱透氣性惡化,煤氣利用變差,影響高爐順行,甚至引起高爐爐缸堆積。因此,干濕焦轉換必然對高爐冶煉行程產(chǎn)生較大影響,操作者必須有足夠的重視和有效的手段,以最大限度地保證爐況的穩(wěn)定順行。
(1)高爐作業(yè)區(qū)通過優(yōu)化操作,確保高爐爐況順行,爐缸活躍,透氣性良好等。
(2)生產(chǎn)技術科、高爐作業(yè)區(qū)對焦炭計量稱和槽下工藝稱進行校驗,確保稱量準確。

表1 干濕熄焦與干熄焦性能比較
(3)設備材料科和高爐作業(yè)區(qū)對焦炭料倉、振動篩、稱量等設備進行檢查,確保轉換期間運行正常,防止在干濕焦搭配使用時出現(xiàn)故障。
(4)安全環(huán)保科和高爐作業(yè)區(qū)對熱風爐排放在線檢測儀器進行檢查,確保工作正常,并對可能發(fā)生短時間超標的情況制定應對措施。
(5)生產(chǎn)技術科、安全環(huán)保科、除塵噴煤作業(yè)區(qū)針對干熄焦倒運過程揚塵問題,制定細化應對方案,杜絕無組織排放。

表2 焦炭成分對燃料比的影響

表3 裝料調整情況

表4 送風調整情況
穩(wěn)定而充沛的熱制度是高爐穩(wěn)定順行的基礎。濕熄焦比干熄焦炭水分急劇增加的同時焦炭冷態(tài)強度、反應性、熱強度等指標明顯下降,這對高爐負荷帶來了較大的波動,這次干濕焦轉換過程中,我們全面考慮干、濕熄焦質量指標的差異和及使用比例情況,精密計算退負荷的的幅度,將生鐵含[si]標準由0.25%-0.50%提高到0.3%-0.6%,物理熱由1480℃提高到1500℃,保證了爐缸有充足的熱量,避免了因干濕焦轉換導致爐涼而對爐況穩(wěn)定和氣流分布造成影響。見表2。
裝料制度是高爐重要的調劑手段,決定著煤氣流分布、煤氣利用率以及高爐順行狀態(tài)。100%干濕焦轉換后除焦炭水份、灰分、硫均會升高、熱態(tài)性能和冷態(tài)指標會大幅降低,會導致氣流分布不均,中心不暢從而引發(fā)爐況失常。此次干濕焦轉換在裝料制度的選擇上,采取打開中心、照顧邊緣保證兩道煤氣流的原則,保證了煤氣流分布得到了有效疏導和控制,爐況保持爐況穩(wěn)定順行的狀態(tài)。見表3。
送風制度調整以堅持高爐全風為原則,保證足夠的鼓風動能,實現(xiàn)活躍爐缸的目的。我們高度重視高爐的鼓風動能參數(shù),根據(jù)干濕焦轉換情況和爐況變化,及時調整風量水平,確保高爐適宜的風速和鼓風動能吹透中心,活躍爐缸。同時在日常操作上適當降低壓差水平,由165kpa降低到160kpa,使風量與料柱透氣性相匹配,避免因高爐局部過吹發(fā)生管道,使高爐爐況順行得到有效保障,爐缸工作活躍。見表4。
重視爐前出渣鐵管理,爐前細化開鐵口操作,及時打開鐵口,提高炮泥質量,穩(wěn)定鐵口深度,保持出鐵時間穩(wěn)定;及時聯(lián)系鐵水罐,保證鐵水罐運行滿足要求,實現(xiàn)爐前兩鐵口交替不間斷出鐵,通過上述措施,出鐵場出凈渣鐵工作得到明顯提高,確保渣鐵及時出凈,為穩(wěn)定爐內操作,為100%干濕焦轉換提供了基本保證。
此次1080高爐干濕焦轉換冶煉,通過熱制度、裝料制度、送風制度調整、爐前出凈渣鐵等一系列措施,快速消除了干濕焦轉換帶來的不利影響,保證了爐況的穩(wěn)定順行,取得了較好的經(jīng)濟技術指標。見表5。

表5 長鋼高爐干濕焦冶煉技術經(jīng)濟指標
(1)干濕焦轉換冶煉過程中,由于焦炭質量的全面大幅下降,極易引起爐況的大幅波動,處理不當甚至會引發(fā)高爐長期爐況失常。
(2)100%干濕焦轉換,轉換前確保高爐爐況順行良好,爐缸活躍。