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基于一種干煤粉氣化裝置水系統結垢原因的探索研究

2019-12-02 08:02:51劉寧源何紅兵李俊挺饒天曦
中國科技縱橫 2019年16期

劉寧源 何紅兵 李俊挺 饒天曦

摘 ?要某公司氣化裝置采用干煤粉氣化技術,其灰水系統結垢嚴重。為分析其原因,在沉降槽取垢片樣,通過掃描電鏡(SEM)表征其微觀結構,X射線衍射(XRD)分析其主要物相。根據表征結果,從煤質、煤粉輸送系統載氣、外部水水質以及工藝條件四個方面展開分析,認為是這四個方面綜合作用導致氣化裝置水系統結垢嚴重。

關鍵詞干煤粉氣化;水系統;結垢;綜合作用

中圖分類號:TQ546 ???文獻標識碼:A ???文章編號:1671-2064(2019)16-0000-00

0 引言

煤氣化技術是重中之重,關系到現代煤化工裝置的正常運行[1]。干粉煤加壓氣化技術是最先進的煤氣化技術之一,與水煤漿氣化技術相比,具有煤種適應性廣、原料消耗低、碳轉化率高、冷煤氣效率高等優勢[2]。大水系統水質對干煤粉氣化裝置穩定運行有重要影響。某公司干煤粉氣化裝置自試車以來,其合成氣洗滌及黑水處理系統設備和管道內灰水易結垢,尤其是沉降槽內壁結垢嚴重,造成氣化爐運行周期短、工藝指標難以控制,檢修周期長、清理清理費用高。為探究水系統頻繁結垢的原因,本文從相關影響因素進行分析。

1工藝流程簡介

本氣化裝置的水系統工藝流程為:閃蒸后的黑水和撈渣機的渣水進入沉降槽,和絮凝劑混合后,大部分固體粒子沉降下來,澄清后的水溢流至循環水罐。循環水罐內灰水大部分送至增濕塔,經高壓循環水泵加壓后作為合成氣洗滌水用水,極少一部分作為廢水排出,以改善系統水質。來自界區外的脫鹽水和變換高溫凝液、酸水氣提凝液加入合成氣洗滌塔上層和中層塔盤作為洗滌水,洗滌塔上部水進入激冷水泵,加壓后洗滌粗煤氣成為黑水,經三級閃蒸后,由閃蒸泵送至沉降槽[3]。洗滌塔底部約占激冷水量15%的含固黑水直接進入中壓閃蒸罐閃蒸。沉降槽是系統水質的關鍵設備,也是結垢最嚴重的設備,因此本文重點分析沉降槽結垢的原因。

2垢片化學分析

將本裝置沉降槽內壁垢片切開之后,有明顯的分層,可分為內中外三層,對其進行分析表征:(1)取靠近內壁的垢片,做SEM表征,放大5000倍之后,如圖1所示;(2)對三個分層進行XRD分析,結果如圖2所示。

沉降槽垢片顆粒規整,種類豐富。圖2中曲線(1)代表垢片內層,(2)代表垢片中層,(3)代表垢片外層,參照物為CaCO3。內層和中層主要成分是CaCO3,外層除CaCO3外,還含有MgCO3和CaSO4.2H2O。由此可見,本裝置水系統結垢主要原因是產生大量的CaCO3和MgCO3

3 結垢原因分析

3.1 煤質

由于本裝置承擔消耗劣質煤的任務,取2019年上半年裝置實際用煤,發現本裝置實際使用煤種干燥基灰分達到22.3%,設計要求灰分不超過16%,根據GB/T15224.1-94規定,本裝置設計煤種為低灰分煤,實際用煤為中等灰分煤種。研究表明,氣化爐燃燒灰分較高煤種后水質會發生變化[4],為探究煤種對水系統影響,對兩種煤種運行下的水質進行分析,如表1所示。

從上表1可以看出,燃燒中等灰分煤,灰水的總溶固、總硬均明顯增加。為進一步探究煤質對沉降槽結垢的影響,對過濾機濾餅中各元素含量進行分析,發現燃燒中等灰分煤種,濾餅中Ca、Mg元素含量分別增加2.4%和0.9%,水中Ca2+、Mg2+濃度會相應增加,為水系統結垢提供了陽離子。

3.2煤粉輸送載氣

不同于德士古氣化爐,本裝置為保證煤粉達到密相輸送的要求,向氣化爐通入約占合氣10%的輸送載氣,而德士古氣化爐則用水煤漿達到輸送條件。為實現全裝置CO2廢氣再利用,裝置運行期間將載氣由N2切換為CO2。CO2易溶于水,進入氣化爐后在激冷室內水浴,在高溫高壓環境下生成大量的CO32-,與水中的Ca2+、Mg2+反應,造成水系統結垢。經查閱資料,氣化爐水系統經閃蒸系統降溫降壓,由4.2MPa、240℃降溫降壓至0.5 MPa、75℃時,CO2溶解度由14.5g降低至6.8g左右,閃蒸之后水中仍然溶解大量的CO2。氣化裝置煤粉加壓輸送系統載氣為N2和 CO2時水質數據如表2所示。總堿由4.2上升到7.9,說明水中CO32-等陰離子濃度增加,為水系統結垢提供陰離子。

3.3外部水水質

本裝置目前主要外部水是汽提凝液、變換高溫凝液和脫鹽水(或者優質再生水)。汽提凝液PH高達9.0左右,裝置補充汽提凝液后水系統顯弱堿性,為水系統結垢提供了最佳的反應條件[5]。此外,汽提凝液的硬度為300?mg/L左右,總堿為250?nmol/L左右,為水系統結垢提供了陽離子和陰離子。本裝置引進優質再生水代替部分脫鹽水,優質再生水未經除鹽工序,陽離子含量較高,使用優質再生水會增加水系統的陽離子。為探究汽提凝液和優質再生水對水質的影響,在添加前后,對系統水質取樣分析,數據如表3所示。

從上表3可以看出,使用后各項指標均增加,水質明顯惡化,陰陽離子濃度增加,為結垢提供了有利條件。

3.4工藝條件

為降低生產成本,提高運行穩定性,本裝置水系統做了優化改造:(1)新增渣脫水。為降低灰渣運營成本,將粗渣含水率從38.9%降至18%,脫除水分并入水循環系統,增加8t/h循環水量;(2)開路排放改造。為降低激冷水泵入口管線堵塞的次數,將激冷水泵入口管線由洗滌塔底部上移至中部,底部新增加至閃蒸系統的灰水管線,其他水量不變,共增加120t/h循環水量;(3)為響應國家“零排放”政策,裝置廢水外排量維持不變,為避免循環水罐溢流,通過關小機泵密封水、降低洗滌塔上部脫鹽水添加量、降低過濾機用水,共減少外補水125t/h。

水系統基本維持平衡,但新鮮水補水大幅降低,系統外排水量維持不變,導致水系統陰、陽離子集聚。在水系統改造前后,對系統水質取樣分析,數據如表4所示。

從上表4可以看出,使用后各項指標均增加,水質明顯惡化,陰陽離子濃度增加,進一步促進了結垢。

4

本文對沉降槽垢片進行分析表征,發現沉降槽垢片主要成分是CaCO3和MgCO3,并對影響系統水質的影響因素進行分析,得出:

(1)本裝置使用高灰分煤種,導致水系統中Ca2+、Mg2+含量增加,這為水系統結垢提供了陽離子;(2)煤粉輸送單元載氣運行期間均由N2切換為CO2,導致水中溶解大量的CO2,生成大量的陰離子;(3)本裝置使用汽提凝液和優質再生水作為外補水,加入汽提凝液使得水系統呈現弱堿性,為水系統結垢提供最佳的反應環境;使用汽提凝液和優質再生水為水系統增加了部分陰陽離子;(4)為降低脫鹽水消耗、降低廢水外排,本裝置采用節水措施,導致水中陰陽離子偏高,為某公司氣化裝置水系統結垢提供了客觀條件。

基于以上四個因素的綜合作用下,本裝置水系統結垢嚴重。

參考文獻

[1] 賀百廷.煤氣化技術的進展與選擇分析[J].煤化工,2013(02):8-11.

[2]?汪壽建.國內外新型煤化工及煤氣化技術發展動態分析[J].化肥設計,2011(01):1-5.

[3] 王國梁,張鎵鑠,陳鵬程,等.淺析神寧爐合成氣洗滌系統優化過程[J].山東工業技術,2017(01):39-40.

[4] 米圣偉,楊曉艷,張超,等.多噴嘴水煤漿氣化水系統運行問題及處理[J].小氮肥,2015(12):24-26.

[5] 胡艷華,酈和生.Ca2+濃度和堿度對循環水結垢和腐蝕的影響[J].石化技術,2012(2):9-11.

收稿日期:2019-07-10

作者簡介:劉寧源(1972—),男,河南濟源人,本科,工程師,研究方向:煤氣化生產管。理。

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