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凝泵變頻器跳閘備用泵未自啟事故的處理

2019-11-30 15:16:41海燕
電子技術(shù)與軟件工程 2019年2期
關(guān)鍵詞:電泵變頻器

文/海燕

平圩發(fā)電有限責任公司#1鍋爐由哈爾濱鍋爐廠設(shè)計制造,型號:HG-2008/186-M型亞臨界強制循環(huán)汽包爐。鍋爐采用爐水循環(huán)泵和內(nèi)螺紋管的強制循環(huán)系統(tǒng),正常運行時兩臺爐水泵運行一臺備用。#1汽輪機由哈爾濱汽輪機廠設(shè)計制造,型號:N630-16.7/537/537,型式:單軸、四缸、四排氣、一次中間再熱、冷凝式汽輪機,包括1個反向單流的高壓缸,1個分流的中壓缸,2個分流的低壓缸。除氧器型式為高壓噴霧臥式除氧器采用滑壓運行方式,正常運行時由汽機四段抽汽供汽,除氧器水位由凝結(jié)水調(diào)節(jié)閥控制。

1 事件描述

運行工況:負荷600MW,磨煤機A、B、C、D、E、F運行,總煤量292T/H,總風量2160T/H,凝泵A變頻運行,汽泵A、B運行電泵備用。2017年11月17日13時48分,光字牌4100報警“凝結(jié)水泵A或B跳閘”,立即檢查凝結(jié)水系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)凝泵變頻器跳閘,凝泵B工頻未自啟。準備手動開啟凝泵B運行,發(fā)現(xiàn)兩臺凝泵啟動條件不滿足,查為“凝泵密封水壓力不低”條件未滿足所致。立即切除送風自動,CCS遙控,投A、AB油層,相繼拉去F、E、D磨煤機,DEH盤配合關(guān)調(diào)門降負荷,同時派人就地檢查凝泵密封水情況。此時除氧器水位迅速下降,切除汽泵轉(zhuǎn)速自動,降低汽泵A/B轉(zhuǎn)速,同時關(guān)閉過熱器A、B兩側(cè)一、二級減溫水減少給水流量緩解除氧器水位下降速度。就地檢查凝泵密封水無泄漏且閥門狀態(tài)正常,緊急命令啟動凝輸泵運行,13時49分40秒除氧器發(fā)水位低報警,相繼拉去C、B磨煤機且繼續(xù)關(guān)調(diào)門降負荷,13時50分凝泵B啟動條件滿足,立即開啟凝泵B運行向除氧器供水,此時除氧器水位1400mm。13時50分40秒除氧器發(fā)水位低低報警,拉去A磨煤機繼續(xù)關(guān)調(diào)門降負荷,負荷降至200WM。13時51分11秒前置泵A跳閘,聯(lián)跳汽泵A,13時51分41秒前置泵B跳閘,聯(lián)跳汽泵B,除氧器水位最低下降至1190mm,此時汽包水位39mm。13時53分24秒,電泵滿足啟動條件,立即啟動電泵,調(diào)整電泵勺管開度至最大,關(guān)閉電泵再循環(huán),向汽包供水。13時53分26秒汽包水位低至-320mm,切除爐水泵B備用,停運爐水泵C。13時54分02秒汽包水位達到最低-342mm后上升。此時A、AB油層運行,調(diào)整一次風壓,總風量,汽溫,除氧器水位,凝器水位,脫硝,軸封汽壓力至正常。13時59分負荷降至170WM,主蒸汽流量降至530t/H,主給水流量880 t/H,開啟磨煤機A運行,負荷最低降至100WM。14時01分開啟前置泵B運行,沖轉(zhuǎn)汽泵B。14時36分將汽泵B并入運行。相繼啟動B、C、D磨煤機,加負荷至280WM,投入AGC運行。

2 原因分析

(1)#1機組凝泵變頻器跳閘,查DCS歷史未見凝泵變頻器跳閘信號及指令,就地檢查凝泵變頻器及相關(guān)開關(guān)異未見常報警,凝泵變頻器跳閘原因不明。

(2)一期機組凝泵密封水有三路水源,其一為凝泵出口自密封,其二為閉式水供水,其三為凝輸泵出口供水。機組正常運行期間,閉式水壓力正常約0.44Mpa,凝汽器采用真空補水,凝輸泵保持備用,凝泵密封水為自密封,密封水壓力約0.92Mpa,密封水壓力低開關(guān)定值為0.4Mpa。凝泵變頻器跳閘后,凝泵出口壓力下降,密封水迅速切換為閉式水供水,壓力下降至0.36Mpa,密封水壓力低開關(guān)動作,凝泵啟動條件不滿足,閉鎖凝泵啟動,導致凝結(jié)水中斷。

3 經(jīng)驗介紹

(1)凝泵變頻器跳閘后備用泵未自啟,查為“凝泵密封水壓力不低”條件未滿足所致,及時命令開啟凝輸泵運行,為后續(xù)開啟凝泵創(chuàng)造了條件。

(2)凝泵跳閘后及時切除送風自動、AGC、CCS遙控,投油拉磨關(guān)調(diào)門降負荷,為整個事故處理打下了很好的基礎(chǔ)。降負荷時汽溫是下降的過程,及時關(guān)閉過熱器A、B兩側(cè)一、二級減溫水減少給水流量,同時使汽溫不至于過低,保證汽輪機金屬溫度與蒸汽溫度之差在正常范圍內(nèi)。

(3)汽包水位正常時,由于除氧器水位下降過快,切除汽泵轉(zhuǎn)速自動,手動降低給水流量,緩解除氧器水位下降速率,延緩了跳汽泵時間,為電泵盡快滿足啟動條件做準備。

(4)當汽包水位降至過低時,不得已停運爐水泵C運行,此時要注意切除爐水泵B備用,防止爐水泵B自啟造成水位進一步被拉低。

(5)拉磨降負荷過程中要及時調(diào)節(jié)一次風壓,避免連續(xù)拉磨造成一次風機喘振。由于送風自動被切除,要根據(jù)煤量及時調(diào)整送風機、引風機開度,保證合適的風煤比和爐膛負壓。

(6)電泵啟動后應(yīng)先提轉(zhuǎn)速后關(guān)再循環(huán),調(diào)整時也要注意電泵進口流量,避免因流量低跳泵。

(7)開啟電泵向汽包供水時,給水流量比較大,此時應(yīng)及時調(diào)整除氧器水位及凝器水位,防止再次將除氧器水位拉低。

(8)凝泵變頻器跳閘備用泵未自啟,當班人員未因此而慌亂,在值長單元長協(xié)調(diào)指揮下,沉著冷靜、靈活調(diào)整,配合處理準確果斷。

此次凝結(jié)水中斷事故處理,發(fā)生在600MW高負荷段,處理難度極大,而且處理過程各種操作環(huán)環(huán)相扣,倘若有一項未操作或者操作力度不夠,是不能保證事故的處理成功。值得總結(jié)之處:一是首先抓住事故處理的關(guān)鍵,在第一時間開啟凝輸泵和凝泵。如果沒有及時啟動凝輸泵,工頻凝泵將無法啟動,其他的處理再到位,最終還是導致汽包水位低,這是事故處理成功的第一步;二是在接下來的處理中,拉磨、投油、關(guān)調(diào)門、降汽泵轉(zhuǎn)速、開凝泵電泵、拉爐水泵等等,每一步都很重要,并且處理的時機和力度都很到位,尤其是在保證鍋爐燃燒穩(wěn)定的前提下大幅降低燃燒率直至將所有制粉系統(tǒng)停運,降低鍋爐蒸發(fā)量,有效的緩解了在給水中斷期間汽包水位的大幅下降,避免了汽包水位低低MFT;三是重大事故處理過程中要果斷,高崗位一定要把握事故處理的方向和力度,關(guān)注主要控制點,清晰、有效發(fā)出指令,協(xié)調(diào)、有序組織人力進行事故處理。

4 結(jié)論

(1)徹查凝泵變頻器跳閘原因并予以消除,確保設(shè)備運行可靠性。

(2)根據(jù)凝泵廠家說明書要求調(diào)整凝泵密封水壓力低開關(guān)定值(已修改由0.4MPA改為0.2MPA)。

(3)定期對凝泵密封水壓力低開關(guān)進行校驗并安排傳動試驗。

(4)凝輸泵自啟動條件增加一條任意凝泵跳閘。

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