劉 昕1,伍 硯,趙天波,文羽軍
(1.中石化武漢分公司,武漢 430000;2.湖北長江石化設備有限公司,湖北洪湖 433226)
換熱器管束是換熱器的核心組成部分,換熱管與管板的焊接為制造的關鍵工序,其焊接質量的好壞直接決定換熱器設備能否平穩(wěn)運行。國內對換熱管與管板的焊接大多采用自動脈沖TIG焊,其優(yōu)點是效率高、操作穩(wěn)定性強。但目前國內對換熱管與管板的焊接大多采用單邊V形深坡口,根部由于電弧的“可達性”較差,難以送絲,常產生未焊透等缺陷,焊接質量難以保證;由于設備運行時殼程換熱管會產生振動,極易在根部產生未焊透部位裂紋并擴展,成為換熱器管與管板焊縫在設備運行中產生泄漏的主要根源。
為此,筆者對換熱管與管板采用J形坡口結構[1],在不同的焊接工藝組合下進行試驗研究[2],對結果進行分析對比,優(yōu)選出手工鎢極氬弧焊M-GTAW打底焊+脈沖TIG相結合的焊接工藝。試驗結果表明,焊縫中氣孔極少,未出現(xiàn)未焊透缺陷,極大地提升了焊縫的質量。本文介紹其焊接試驗過程,以供同行借鑒。
硫冷凝冷卻器結構主要由管箱、管束、殼體三部分組成[3],管板與管箱及殼體皆采用焊接形式連接為一個整體。換熱管為?38 mm×3.5 mm的10#鋼,管板為Q345R厚鋼板[4-5],該設備對管與管板的焊縫要求高,因為該部位一旦發(fā)生泄漏,直接影響裝置的安全運行,且設備失效后維修難度也非常大。
該硫冷凝冷卻器設備管殼程設計溫度相差180 ℃,在設備運行過程中,換熱管與管板焊接接頭承受著較大的溫差應力,而管板較薄,脹接對換熱管與管板連接起到的效果較弱,因此,需對換熱管與管板焊縫坡口加深[6]。……