唐紅兵
(中國水利電力對外有限公司,北京 100120)
電站位于老撾首都萬象市西北,13號公路班欣合南立大橋上游約50km、板東(B.Don)北部約15km處的南立河干流上,距老撾首都萬象市公路距離約145km。電站屬大(Ⅰ)型,以水力發電為主要目標,自2010年8月1日正式商業運行,特許運營期25年。
電站采用一管雙機引水方式,通過引水隧洞、引水壓力鋼管從水庫引水,在廠房前分叉至電站兩臺混流式水輪發電機組,每臺水輪機發電機組前設備1臺DN4000、PN=1.6MPa雙重錘液控蝶閥。電站裝機容量2×50MW,多年平均發電量4.93×108kW·h。電站電能經兩回115kV線路輸出;發電機、變壓器采用單元接線;電站控制方式采用計算機監控系統,按“無人值班,少人值守”設計。
由于老撾電網總容量較小,在雷雨季節時常因雷擊造成電網故障。在近年的運行過程中,常常出現電網故障造成機組甩負荷,機組因轉速>115%一級過速報警而啟動緊急事故停機的不正常現象。在通常情況下,機組甩負荷時,機組經過短時間過速,通過調速器及時調整,最終會穩定在發電機空載運行狀態。機組一級過速一般應只是作用于報警;只有在機組一級過速的同時,調速器失靈造成主配壓閥拒動才應該啟動緊急事故停機。若每次甩負荷都造成機組停機,對機組穩定和電站及時恢復發電運行造成較大影響。
根據對之前停機過程信號記錄查詢,電站因電網故障造成機組甩負荷時,調速器已經及時響應,導葉在設定時間內已全關,信號反饋正常。因此,需對緊急事故停機流程進行檢查分析。如圖1所示,為電站計算機監控程序中關于處理轉速大于115%緊急停機程序段截圖。
電站的控制流程設計中,調速器上送計算機監控的主配位置信號取用常閉接點信號,導葉靜止或開啟時主配位置信號接通,導葉關閉過程中主配位置信號斷開。機組甩負荷時,調速器控制導葉自動關閉至全關,此時主配位置信號斷開。當機組導葉全關后,調速器主配壓閥復歸,主配位置信號接通。在導葉關閉過程中,機組轉速呈先上升再下降的拋物線趨勢。根據圖1中的程序段顯示,當機組轉速>115%,且調速器主配位置閉合的情況下,機組緊急停機并關蝶閥流程將開始計時。若5s后機組轉速仍然保持在>115%,且調速器主配位置信號仍處于閉合狀態,PLC將啟動緊急停機并關閉蝶閥的流程。以下分別以2015年5月2日1#機組甩負荷停機事故和2014年5月7日1#機組甩負荷至空轉事故為例進行說明,其時序圖分別見圖2、圖3。

圖1 電站計算機監控程序中關于處理轉速>115%緊急停機程序段截圖

圖2 2015年5月2日1#機組甩負荷停機關蝶閥時序圖
根據圖2,機組在22:33:02:640時甩負荷后主配動作開始關閉導葉,機組轉速在22:33:04:447達到115%,導葉在22:33:11:130時全關,調速器主配位置信號隨即在22:33:11:940時閉合。計時5.1s后,導葉仍處于全關位置,調速器主配位置信號處于閉合狀態,機組轉速依然>115%,此時PLC啟動了緊急停機并關閉蝶閥的流程。
根據圖3,機組在甩負荷以后,調速器主配動作將導葉全關,然后主配位置斷開,此次由于機組負荷較少,導葉開度較小,僅計時3.181s的后,機組轉速就已下降至115%以下,因此機組控制程序未啟動緊急停機關蝶閥流程,而是正常將機組維持在空載狀態。

圖3 2014年5月7日1#機組甩負荷至空轉時序圖
根據以上分析,機組甩負荷后啟動緊急事故停機主要原因是機組甩負荷時,即使導葉已全關,只要機組轉速<115%的持續時間超過了程序設定計時時間,機組PLC仍會啟動機組緊急事故停機流程。為了解決這個問題,有兩種處理方案,具體內容如下:(1)增加計時設定值,避開機組>115%轉速的時間點;(2)在控制程序中關于轉速>115%的處理程序段中增加一個條件,即用導葉全關信號對該流程進行閉鎖。但是若采用方案一,增加計時設定值,有可能造成調速器主配壓閥真正故障時,無法及時響應啟動緊急事故停機,增加機組安全風險。根據圖2和圖3所示,機組調速器主配位置復歸時導葉均已全關,因此可以選用導葉全關信號作為閉鎖條件。增加導葉全關信號后的流程如圖4所示。

圖4 增加導葉全關信號后關于處理轉速>115%緊急停機事故的流程
綜上所述,通過對機組事故停機程序的修改,并經多次實踐驗證,電站成功避免了因電網故障甩負荷而造成停機。由此可見,在關于轉速>115%的處理程序段中,增加導葉全關信號對該流程進行閉鎖這一方案是行之有效的,可供同行工作者參考。