周平原
(湖南華菱湘潭鋼鐵集團有限公司寬厚板廠,湖南 湘潭 411100)
鋼板軋制完后經過熱矯、熱分切、冷藏、雙邊剪、定尺剪、標識等工序成為產品,母板橫移銜接鋼板半成品工序和成品工序紐帶橋梁,鋼板軋機完成到冷藏環節緩沖,通過母板橫移裝置中鏈傳動功能輸送至剪切機前的輥道上,其中母板橫移裝置包含母板橫移機構、鋼板提升輸送機構、母板橫移裝置輸出輥道、母板翻板機及配套液壓傳動系統等,這些機構難點在于母板橫移傳動鏈條,產生的設備故障多,劃傷鋼板概率大,是設備維檢的重點。

圖1 母板橫移裝置現場部分示意圖
(1)母板橫移裝置傳動鏈條滾輪內孔套及本體磨損,產生的主要原因為使用時間過長,滾輪本體自然磨損;滾輪內孔套缺乏潤滑,加速磨損的速度;鏈條與鏈輪嚙合時,沖擊力大,滾輪內孔套與銷軸產生很大的摩擦力,加速磨損;從傳動鏈條示意圖(圖2)可以看出,鏈條7字板面與滾輪面標高相差5mm,只要滾輪內孔與空心軸相互磨損超過5mm,滾輪標高高于鏈條7字板,這樣鏈條傳輸鋼板時,滾輪與傳輸鋼板直接接觸,滾輪轉動與鋼板相互摩擦劃傷,而不是鏈條7字板負責接觸傳輸鋼板。加之磨損,鏈條與鏈輪嚙合時,沖擊力大,相對摩擦更為嚴重,鋼板劃傷尤為突出。

圖2 傳動鏈條示意圖
(2)母板橫移裝置傳動鏈條7字板磨損變形(圖4),磨損變形的主要原因是當鏈條滾輪輪內孔與空心軸相互磨損超過5mm時,滾輪標高高于鏈條7字板,鏈條在下導向軌道槽內行走時,不是滾輪與導向軌道槽接觸轉動,而是鏈條7字板直接與導向軌道槽接觸碰撞摩擦變形,當鏈條在傳輸鋼板時由于鋼板規格和尺寸不一,偶出現鐮刀彎鋼板頭尾端部碰撞擠壓變形磨損的鏈條7字板(圖5)或由于鏈條磨損拉長松弛,出現橫向擺動,鏈條就容易跑偏掉道,嚴重時出現脫鏈現象,失去傳動輸送效果,致使鋼板打斜與鋼板表面相互摩擦劃傷鋼板。

圖3 鋼板表面被傳動鏈條摩擦劃傷現場圖

圖4

圖5
(3)母板橫移傳動鏈條傳動速度和位移不一,由于鏈條磨損程度不一,如滾輪內孔磨損程度不一,鏈條7字板磨損不一,致使每根鏈條標高不一;由于備件和檢修時間原因,只能更換單個鏈條,造成新舊鏈條標高不一;由于標高不一,鋼板容易打斜與鋼板表面相互摩擦劃傷鋼板;
(4)由于鏈條磨損擠壓變形,傳動鏈條在上、下導向軌道槽內傳動不平行偏斜跑偏,鏈條與軌道槽兩側壁碰撞摩擦,致使鏈條卡阻,鋼板打斜與鋼板表面相互摩擦劃傷鋼板;
(5)上導向軌道槽底板耐磨板磨損超標,由于鏈條長時間與上軌道槽底板耐磨板接觸摩擦,加之卡阻,目前大分部耐磨板磨損超標需要更換。
(1)由于傳動鏈條卡阻頻繁,鏈輪傳動軸長期存在超負荷運行,需要對軸頸位置進行著色和超聲波探傷,檢查傳動軸內部或表面是否產生裂紋等缺陷,避免一旦產生裂紋,傳動軸容易斷裂,造成設備事故,處理時間非常長,故對鏈條傳動軸現場著色探傷(圖6),結果報告顯示內部或表明無缺陷。
(2)母板裝置傳動鏈條磨損超標的進行更換;且鏈條滾輪內孔套與銷軸采用自潤滑方式,改進潤滑形式,保證其潤滑效果;鏈條更換后,調整鏈條長度,在預留足夠載荷余量的情況下合理張緊;由于現場裝機大,不容許一次性全部更換,可采取分段進行更換,保證一塊鋼板范圍內傳動鏈條全部是新的,保證鏈條標高,磨損基本一致。
(3)傳動鏈條下軌道槽改進,由于鏈條在下軌道槽運行容易卡阻,我們采取在下軌道槽入口安裝大導向輪、軌道槽兩側安裝導向輪及下軌道槽安裝滾動輪(圖7),使傳動鏈條脫落原先軌道槽在滾動輪上行走,避免與軌道槽擠壓碰撞摩擦,此改進操作簡單方便,運行效果好,延長了鏈條的使用壽命。

圖6

圖7
(4)上軌道槽底板耐磨板更換,如檢修時間不容許,可采取分段進行更換,前提保證一塊鋼板范圍內傳動鏈條軌道槽耐磨底板。
母板橫移裝置作為鋼板輸送關鍵工藝環節,特別是影響鋼板表面質量和剪切節奏,所以,裝置中各個設備機構、部件需要周期管理維護,特別是轉動鏈條,當鏈條達到其使用壽命時,必須及時更換,保證設備功能和精度,才能保證現場生產的平穩運行。