周迎春
(北京九州一軌隔振技術有限公司,北京 100070)
該地鐵項目是某市區一條南北走向的線路,貫穿整個市區,途徑6個行政區,因穿越的敏感地段較多,故采用鋼彈簧浮置板里程較長,工況較為復雜。有現澆板、預制板、浮置板道岔、液體阻尼鋼彈簧、固體阻尼鋼彈簧等多種工況。其中某一區間位于繁華路段,側穿居民區,隔振要求高,且為兩條地鐵線路上下并行,聯絡通道和廢水泵房施工風險高,冷凍法施工工期長、費用高。經專家論證決定在線路的最低點取消泵房,安裝數臺抽水泵用于排除積水。該區間全線采用預制板結構,但考慮安裝抽水泵的需要,在線路的最低點采用一塊現澆板與兩端的預制板銜接,在現澆板上預留開孔安裝抽水泵。
根據環評報告及《環境影響評價技術導則 城市軌道交通》(HJ 453—2008),該區間采用的是固體阻尼鋼彈簧浮置板,要求在浮置板使用壽命內,振動敏感建筑物處由列車通過時傳到隧道壁的Z振級,比普通整體道床減少15dB以上。
該線路采用地鐵B型車,軸重14t,接觸網供電,6輛編組。該區間最小曲線半徑500m,右線廢水泵房(最低點)位于直線,最低點兩側線路坡度分別為25‰、14.677‰;左線廢水泵房(最低點)位于曲線,曲線半徑800m,超高21mm,最低點兩側線路坡度分別為16.6‰、25.4‰;本文以右線為例,具體介紹。
現澆板長度為25m、厚340mm、寬3.3m。兩端為預制板,長3.6m、厚340mm、寬2.7m。隔振器采用二二布置,剛度約為5700kN/mm。浮置板地段統一采用中心排水溝,寬350mm、深124mm,在線路最低點處做一集水坑,長16m、寬700mm、深200mm,保證集水坑容積滿足消防要求。在集水坑范圍內的浮置板上開7個方孔,其中5個方孔用于安裝抽水泵,另2個備用,見圖1。

圖1 現澆板平面圖
因現澆板上開了7個500mm×600mm的方孔,浮置板的總重量減少2.53%,對系統的隔振效果會有一定的影響。為了解其影響的程度,建立仿真模型進行驗證,對比列車通過浮置板時傳到隧道壁的Z振級相對普通整體道床的振動減少量。
由于列車通過時,浮置板軌道結構與隧道是相互作用的一個整體。為了分析浮置板的減振性能,建立了浮置板和隧道結構模型(見圖2、圖3)。浮置板軌道結構振動傳遞模型考慮為三層疊合梁形式進行計算,即在隧道結構外施加鋼彈簧邊界條件。

圖2 隧道有限元模型

圖3 開孔浮置板有限元模型
施加列車荷載,分析在不同頻率時不同軌道結構隧道壁振動加速度級。根據計權振動加速度計算公式①計算浮置板相對整體道床的Z振級減少量。
計權振動加速度計算公式:

式中:
VL—振動計權加速度級,dB;
Li—每個頻帶的振動加速度級,dB;
ai—各個頻帶的計權因子,dB。
在理論情況下,列車通過時,所設計的開孔現澆板相對于整體道床振動加速度級理論減少量為19.97dB,采用《環境影響評價技術導則》(HJ 453—2008)標準計權,Z振級理論減少量為15.7dB。
截至目前,該線路已通車運營一年多,為了解該地段鋼彈簧浮置板的實際隔振效果,驗證設計方案能否滿足環評要求,確保線路運行安全可靠和產品正常工作,進行了現場測試。
采用的測試儀器:動態數據采集分析系統INV306(F),加速度傳感器LC0104、LC0120、LC0130,筆記本電腦等。
減振軌道隔振效果通過比較有無減振措施時下部結構(如隧道、路基或橋梁)、地面或地面建筑物的振動來評價。測試斷面的選取應參考規范[1]要求,減振地段與非減振地段(普通道床地段)的曲線半徑、道床類型、隧道類型、埋深、縱坡、運行速度等參數應相同或類似,通過二者的對比,得出隔振軌道的隔振效果。區間右線浮置板總長889.2m,起止里程接整體道床。測試斷面選擇2個:最低點現澆板和普通整體道床,見下表。鑒于該區間為兩條地鐵重合線路,共用聯絡通道,故測試時需分辨不同的車源。

測試斷面
振動測試的測試量、數據采集和數據處理方法依據相關規范[1~4]。
對15趟地鐵列車通過普通整體道床時的1/3倍頻程譜線性平均得到的振動加速度級見圖4。列車通過時段,普通整體道床的鋼軌、道床、隧道壁鉛垂向振動加速度有效值分別為24.39m/s2、0.21m/s2、0.076m/s2;振動加速度級分別為147.7dB、106.4dB、97.6dB。

圖4 普通整體道床的鋼軌、道床、隧道壁1/3倍頻程振動加速度級
5.2.1 鋼彈簧浮置板道床的振動特性
對15趟地鐵列車通過鋼彈簧浮置板道床時的1/3倍頻程譜線性平均得到的振動加速度級見圖5。列車通過時段,鋼彈簧浮置板道床的鋼軌鉛垂向、浮置板鉛垂向、隧道壁鉛垂向振動加速度有效值分別為13.68m/s2、3.01m/s2、0.009m/s2;振動加速度級分別為142.7dB、129.6dB、78.9dB。
對比普通整體道床,鋼彈簧浮置板道床0.5~1000Hz范圍內鋼軌鉛垂向振動加速度級減小了5dB;隧道壁鉛垂向振動加速度級減小了18.7dB;浮置板(對比道床)鉛垂向振動加速度級增大了23.2dB。鋼彈簧浮置板道床與普通整體道床鋼軌鉛垂向、道床鉛垂向、隧道壁橫向、隧道壁鉛垂向振動加速度對比見圖6。

圖5 鋼彈簧浮置板道床鋼軌、浮置板、隧道壁1/3倍頻程振動加速度級

圖6 鋼彈簧浮置板道床與普通整體道床的隧道壁鉛垂向振動加速度對比
5.2.2 鋼彈簧浮置板道床的鉛垂向減振效果
(1)VLzmax(1~80Hz)
按照規范[5]計權得到的普通整體道床隧道壁VLzmax為75.5dB;鋼彈簧浮置板道床隧道壁VLzmax為60.2dB,插入損失ΔVLzmax為15.3dB。
(2)鉛垂向分頻最大振級VLzmax(i)(4~200Hz)
根據規范[4]規定,對15趟地鐵列車通過時隧道壁鉛垂向振動加速度1/3倍頻程譜線性平均,按規范[6]頻率計權得到的4~200Hz范圍內的分頻振級見圖7。普通整體道床隧道壁VLzmax(i)為74.6dB(中心頻率為50Hz);鋼彈簧浮置板道床隧道壁VLzmax(i)為53.1dB(中心頻率為63Hz)。

圖7 隧道壁分頻振級
通過具體工程案例,介紹了區間無泵房處鋼彈簧浮置板的設計方案,并通過仿真計算和現場實測驗證了該方案的合理性。仿真計算的結果為,采用《環境影響評價技術導則》(HJ 453—2008)標準計權,開孔浮置板的Z振級理論減少量15.7dB。通過測試結果可看出,開孔的鋼彈簧浮置板的隔振效果滿足環評報告的要求,列車通過時傳到隧道壁的Z振級比普通整體道床減少15.3dB。
盡管實測的隔振效果滿足環評報告的要求,但與常規浮置板相比還是有所削弱。究其原因有:1)現場測試時發現現澆板(最低點)處存有積水,部分隔振器被浸泡;2)現澆板施工質量差,浮置板下的間隙中有雜物;3)泵房埋管處局部貼地發生短路,導致隔振效果被削減。
綜合以上因素,提出以下建議:1)及時排除最低點處積水,保持隔振器工作狀態良好;2)提高施工質量,浮置板頂升后要及時覆蓋密封條,防止雜物落入浮置板下方的間隙;3)處理泵房埋管處,應浮起一定高度且固定牢靠。