盧鳳華,賴志鵬 ,張遠斌,李俊賢,賴信可
(福建龍凈環保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
隨著國家加大水環境治理重視,近幾年各地不斷提高污水處理排放標準,大多采用膜生物反應器(MBR)工藝[1-3]。MBR工藝因膜截留作用可以富集高濃度的微生物,強化對污染物的處理能力,剩余污泥產量低,占地面積小,同時可集成小型一體化裝置,廣泛用于分散式污水處理項目[4-7]。目前,國內已對大型污水廠的MBR工藝開展了廣泛研究,但對于小型化的MBR一體化裝置因膜曝氣量大易造成破壞脫氮除磷的環境,因此,筆者使用小型化的MBR一體化污水處理裝置開展中試試驗,研究裝置對污水的處理效果,以期為相關研究及生產提供參考。
試驗的MBR一體化污水處理裝置由厭氧池、缺氧池、好氧膜池、設備間組成(即A2O-MBR),見圖1,其中好氧池和膜池設為一體,厭氧池和缺氧池中間設隔板但底部折流開孔相連,缺氧池和好氧膜池中間設隔板但上部折流開孔相連。裝置由Q235壓型板制作而成,厭氧池上端放置超細格柵,污水由超細格柵進入裝置,缺氧池設置穿孔管進行攪拌,好氧池內設有微孔曝氣盤,膜組件放置一側,膜組件底部設置穿孔曝氣管,同時在好氧膜池底部設置排泥管,上部設置溢流管。好氧膜池污泥混合液經回流泵1回流至缺氧池(R1=100%),缺氧池污泥混合液經回流泵2回流至厭氧池(R2=50%)。

圖1 A2O-MBR工藝流程圖
Fig.1 The A2O-MBR process flow
裝置的運行方式主要包括以下幾個部分:
(1)進水。進水由潛污泵提升后通過超細格柵進入裝置的厭氧池,其中潛污泵的啟停由裝置內部的水位控制。

表1 膜組件參數Tab.e 1 membrane module parameters
(2)反應裝置。Q=50m3/d,厭氧池、缺氧池、好氧膜池水力停留時間(HRT)分別為1.5h、3.5h、5.5h。
(3)產水。通過泵抽吸產水,其中由PLC控制電磁閥和抽吸泵,實現出水8min,停止2min的出水方式。
中試試驗采用簾式的PVDF中空纖維膜,膜組件參數見表1所示。
裝置進水來自龍巖市某城市生活污水處理廠沉砂池后的出水,試驗期間水質如表2所示。接種污泥來自于該污水處理廠曝氣池的活性污泥,接種污泥MLSS=5880mg/L,MLVSS=2720mg/L,SVI=60mL/g。

表2 進水水質Tab.e 2 inlet water quality
監測指標有CODcr、TP、氨氮、TN、溫度、ORP、DO、PH、MLSS等指標,其中,溫度、ORP、DO、PH指標采用在線儀表與WTW便攜式儀表監測,CODcr、TP、氨氮、TN指標每天測1次,采用連華多參數測定儀監測,MLSS每天在現場用便攜式污泥濃度計測定,每10天根據水與廢水監測分析方法(第四版)方法在試驗室分析測定[8]。
如圖2所示,通過調節曝氣量,試驗期間控制好氧膜池DO約為0.2~0.5mg/L,ORP約為60~100mV。采用低氧方式控制MBR工藝一方面可以節省曝氣能耗,另一方面也避免因好氧膜池曝氣量大,造成回流液DO過高導致脫氮除磷效果受影響和污泥老化現象的發生。

圖2 中試裝置好氧膜池DO、ORP變化
Fig.2 The changes of DO and ORP in aerobic membrane tank in pilot plant
試驗期間通過排泥控制好氧膜池濃度約為9000±500mg/L,缺氧池MLSS約為6000mg/L,厭氧池MLSS約為4000mg/L,MBR工藝污泥濃度大于傳統活性污泥法,為裝置的穩定運行提供了良好的保障,系統MLSS變化見圖3。

圖3 系統MLSS變化
Fig.3 The Changes of MLSS
2.3.1 對CODcr的去除效果
圖4是試驗期間CODcr的去除效果,試驗發現當系統進水CODcr為173.1~367.2mg/L時,CODcr去除率為84.9%~98.0%,平均去除率為90.7%,其中當系統進水CODcr=367.2mg/L時,CODcr去除率為95.0%,同時出水CODcr均穩定<50mg/L,說明膜分離工藝能保障出水穩定,抗沖擊負荷能力強,同時對CODcr的去除效果可穩定維持較高水平。

圖4 中試裝置對CODcr的去除效果
Fig.4 The removal effect of CODcr by pilot plant
MBR對有機物的降解機理主要分為以下兩方面:一方面是膜截留作用使得裝置內富集濃度高的微生物,強化了微生物降解作用;另一方面是大分子有機物被膜截留在裝置內部,使得微生物有足夠接觸時間去降解這些大分子有機物,提高系統的有機物去除效率。
2.3.2 對氨氮的去除效果
氨氮主要由微生物的硝化作用去除,試驗通過調節好氧膜池微孔曝氣和膜箱穿孔管曝氣,維持系統處于低氧狀態(約0.2~0.5mg/L),對氨氮的去除效果如圖5所示。試驗發現當系統進水氨氮10.62~48.36mg/L時,進水TN為27.59~58.72mg/L,出水氨氮為0.02~5.85mg/L,對氨氮的去除率為74.74%~99.93%,平均去除率為93.80%,出水氨氮小于5mg/L的數據占比約92.9%。試驗表明,當DO處于0.2~0.5mg/L時,出水的硝化作用仍較好,通常硝化作用受系統的DO和硝化菌數量兩個條件共同影響[10],雖然試驗的DO較低,但是與傳統活性污泥法MLSS相比,MBR工藝因膜截留富集大量污泥(MLSS高達9000mg/L),從而也增加硝化菌數量,同時據文獻報道,低氧環境下,系統可發生同步硝化作用,這可能是本試驗維持低氧狀態時,出水氨氮仍較低的原因[11]。

圖5 中試裝置對氨氮的去除效果
Fig.5 The removal effect of ammonia nitrogen by pilot plant
2.3.3 對TN的去除效果
對TN的去除效果如圖6所示,試驗發現當系統進水TN為27.59~58.72mg/L,出水TN為2.20~14.88mg/L,對TN的去除率為62.2%~94.5%,平均去除率為79.0%,出水TN均小于15mg/L。試驗數據表明出水中的TN含量低至2.20mg/L,系統脫氮效果穩定,分析可能是以下兩方面原因,一是缺氧池高污泥濃度(MLSS≈6000mg/L)富集大量反硝化菌數量,二是因好氧膜池維持低氧狀態,至缺氧池的回流液并未破壞反硝化環境[12],經過監測分析,缺氧池DO長期維持在0mg/L。

圖6 中試裝置對TN的去除效果
Fig.6 The removal effect of TN by pilot plant
2.3.4 對TP的去除效果
對TP的去除效果如圖7所示,試驗發現當系統進水TP為0.93~6.38mg/L,出水TP為0.10~0.62mg/L,對TP的去除率為65.5%~96.4%,平均去除率為86.7%,試驗期間出水的TP大部分小于0.5mg/L,表明中試裝置的生化除磷取得了良好的處理效果。

圖7 中試裝置對TP的去除效果
Fig.7 The removal effect of TN by pilot plant
經分析,中試試驗除磷效果好主要基于以下四方面原因:①MBR工藝的除磷微生物數量多于傳統活性污泥法系統;②反硝化脫氮效果較好,使回流液硝酸鹽含量低,削弱了脫氮除磷的競爭關系;③厭氧池ORP長期維持在-300~-400mV范圍,提供了良好的厭氧釋磷環境;④及時排泥。
(1)A2/O-MBR一體化污水處理裝置對城市生活污水的去除效果良好且穩定,對CODcr、氨氮、TN、TP的平均去除率分為90.7%、93.80%、79.0%、86.7%,平均出水濃度分別22.3mg/L、1.8mg/L、7.8mg/L、0.35mg/L。
(2)試驗發現,控制好氧膜池DO約為0.2~0.5mg/L,ORP約為60~100mV時,因MBR工藝截流大量污泥(MLSS約9000mg/L),硝化菌數量比傳統活性污泥法高,因此也能使氨氮的平均去除率達到93.80%,該試驗現象為MBR工藝采用低氧運行以達到減少曝氣能耗提供借鑒意義。
(3)MBR工藝的MLSS大于傳統活性污泥法工藝,強化脫氮除磷。