彭 湃,胡春波,吳世彪,郝俊鋒,劉維子 Peng Pai,Hu Chunbo,Wu Shibiao,Hao Junfeng,Liu Weizi
前懸架控制臂CAE分析及結構優化
彭 湃,胡春波,吳世彪,郝俊鋒,劉維子
Peng Pai,Hu Chunbo,Wu Shibiao,Hao Junfeng,Liu Weizi
(眾泰控股集團汽車工程研究院 底盤部,浙江 杭州 310018)
對某SUV車型前懸架控制臂進行分析,通過ADAMS軟件提取載荷和通過HyperWorks軟件進行有限元分析,典型工況滿足設計要求,沖擊工況的控制臂彎曲研究較少,通過結構優化,解決了該問題,建立了相關CAE(Computer Aided Engineering,計算機輔助工程)分析標準,提高了整車安全性。
懸架;控制臂;CAE;工況;結構優化
懸架最主要的功能是傳遞作用在車輪和車架(或車身)之間的一切力和力矩,并緩和汽車駛過不平路面時所產生的沖擊,衰減由此引起的承載系統的振動,以保證汽車的行駛平順性[1]。麥弗遜式獨立懸架具有結構簡單、緊湊、占用空間小等特點,是汽車上廣泛采用的一種懸架結構形式。運動特性關系到汽車操縱穩定性、舒適性、轉向輕便性等性能[2]。控制臂作為懸架系統中的關鍵零件,是懸架傳力與導向的核心部件,將作用在車輪上的各種力及力矩傳遞到車身上,保證車輪沿一定的軌跡運動。
隨著汽車工業水平的不斷發展,我國的汽車技術取得了長足進步,但與歐美發達國家相比,還存在一定差距,表現在某些核心零部件開發、關鍵系統匹配與調校、工藝技術能力開發、數據庫建立等方面。對于前懸架控制臂,已經建立了一套完整的正向開發流程,能確保在加速、制動、轉向、垂跳等工況下穩定工作,但對于車輛沖擊路緣石或者深坑這種非常規的濫用工況研究較少。
某SUV車型軸距為2 807 mm,滿載質量為2 270 kg。前懸架采用麥弗遜式獨立懸架,控制臂呈三角狀,如圖1所示。一端為球頭銷,與控制臂一體式設計,省去傳統球頭銷的底座及與三角臂固定的螺栓、螺母,可以減輕質量,球頭銷和轉向節相連,支撐車輪、減振器和車身;另外兩端為前、后襯套,與副車架相連,吸收部分沖擊和振動,為汽車操縱穩定性和舒適性提供支持。
該控制臂本體采用鍛造工藝,材料為6082鋁合金,密度為2 700 kg/m3,屈服強度為290 MPa,延伸率為13%。鑄鋁材料屈服強度為220 MPa,延伸率為7%。傳統鐵控制臂密度為7 850 kg/m3,鍛鋁控制臂相對傳統鐵控制臂減重35%以上,相對鑄鋁控制臂減重10%,提高了整車燃油經濟性。目前市場上出現過某些車型斷軸(鑄鋁控制臂斷裂)的問題,鍛鋁控制臂強度高、延伸率大,能提高整車安全性能。

圖1 控制臂結構圖
目前整車開發過程中,為模擬汽車在各種路況和正常駕駛條件下的運動情況,建立了啟動、制動、轉向、顛簸等典型工況。在ADAMS/Car的懸架系統運動模型中提取各工況下的控制臂載荷數據,在HyperWorks中對控制臂進行有限元建模及強度分析,各工況CAE(Computer Aided Engineering,計算機輔助工程)統計見表1;最大應力為238.9 MPa,如圖2所示;顛簸路垂跳,塑性應變如圖3所示,控制臂結構強度滿足設計要求。在后續整車綜合耐久試驗中,控制臂也順利通過路試,與CAE分析結果一致。

表1 典型工況CAE統計

圖2 前進制動工況最大應力

圖3 顛簸路垂跳工況塑性應變
汽車在行駛過程中,誤操作不可預見地通過大沖擊坑和坎的情況,稱為沖擊工況,具體工況條件見表2。沖擊工況屬于濫用工況,各品牌研究較少,CAE分析缺乏加載標準。

表2 沖擊工況條件
該控制臂數據凍結階段未進行沖擊工況分析,采用實車沖擊試驗進行驗證,在沖擊工況1和3下,控制臂無異常;在沖擊工況2和4下,控制臂出現彎曲,未開裂,沖擊前、后對比如圖4所示。經CAE分析,控制臂屈服應力曲線如圖5所示,最大應力值為25 217 N。

圖4 沖擊試驗前、后控制臂

圖5 未優化控制臂的屈服應力曲線
參考某北歐汽車品牌,在控制臂沖擊工況中,對前軸施加縱向6載荷。在某SUV車型沖擊試驗過程中,通過六分力采集系統,獲取輪心及控制臂等零件的受力,經過數據處理并考慮軸荷轉移,初步建立沖擊工況CAE分析標準,即單輪施加1.4倍整車滿載載荷,不得出現彎曲、斷裂等現象,此時該SUV對應的前軸縱向載荷約為5.5。
沖擊工況屬于濫用工況,正常駕駛情況下不會發生,但為提高整車安全和底盤強度,避免客戶與4 S店的糾紛與抱怨,決定對控制臂結構進行優化。對原控制臂彎曲區域增加加強筋及填補材料,優化數據如圖6所示,經CAE分析,優化控制臂屈服應力曲線如圖7所示,最大應力值為32 866 N。在表2沖擊工況分析標準下,優化控制臂未屈服。

圖6 優化后的控制臂
優化控制臂在原控制臂基礎上修模,通過鍛造、機加工、裝配達到設計狀,安裝到整車上后進行實車沖擊試驗,4種沖擊工況均通過試驗,與CAE分析結果一致,驗證了試驗沖擊工況CAE分析標準的可行性。

圖7 優化控制臂的屈服應力曲線
對某SUV車型前懸架控制臂進行研究,CAE典型工況和整車綜合耐久試驗均滿足要求。沖擊工況方面,控制臂未進行相關CAE分析,實車沖擊試驗中,控制臂出現彎曲現象。參考某汽車品牌相關標準,通過實車數據采集及處理,建立了沖擊試驗CAE分析標準,同時優化控制臂結構,再次進行實車沖擊試驗,控制臂合格,驗證了該標準的可行性。這為控制臂開發積累了經驗,建立了沖擊工況CAE分析標準,同時加強了底盤強度并提高了整車安全性能。
[1]劉惟信. 汽車設計[M]. 北京:清華大學出版社,2006.
[2]時培成,陳黎卿,韋山,等. 麥弗遜式獨立懸架運動分析[J].機械傳動. 2008,32(1):84-87,112.
2019-05-10
U463.33.03
A
10.14175/j.issn.1002-4581.2019.05.003
1002-4581(2019)05-0011-03