趙海軍 白 亮 趙丁武
(成縣祁連山水泥有限公司,隴南 成縣 742500)
永磁同步直驅電機采用多級數低轉速的設計理念,電機的氣隙磁場由稀土釹鐵硼產生,不需要勵磁磁場,轉子磁場和定子線圈通電后產生的電磁場相互作用,再通過矢量變頻控制技術,精確控制永磁直驅電機的輸入電壓、電流,并且產生非常大的合力輸出。

2.1 永磁同步直驅電機輸出扭矩大。可以直接驅動工作機,如選粉機,皮帶輸送機,球磨機等,去掉中間減速機環節,簡化了驅動結構,安裝方便;
2.2 永磁同步直驅電機輸出轉速低。軸承采購歐美進口軸承,確保設備安全連續運行10 萬小時以上,減少了后期維護量,提高了生產效率;
2.3 永磁同步直驅電機的效率高。一方面永磁直驅電機比異步電機實際效率高8~10 個點左右,另外一方面可以去掉中間傳動環節,實現系統節能,系統綜合效率在90%以上。
2.4 永磁同步直驅電機功率因數高。永磁同步電機轉子采用稀土釹鐵硼產生磁場,無需勵磁電流,有功功率提高,功率因數最高可達0.99.
2.5 永磁同步直驅電機啟動扭矩大過載能力強。最大過載系數可達到2.2,在負載短時超載時依然保證安全可靠生產。
水泥磨選粉機作為水泥生產環節中的最后一道工序,其設備的穩定性對產量起到至關重要的作用。我司的選粉機就使用傳統驅動,即為“變頻三相異步電動機+聯軸器+減速機”組成,減速機為直角軸立式底腳安裝形式,此種形式驅動存在問題較多。
1、減速機溫度高、漏油,減速箱內布置循環水管路,高速軸端溫度為64℃,二級傳動的減速機體積小,使用補油箱潤滑,造成減速機散熱差溫度高,是造成密封失效的原因之一。減速機的輸出軸向下,油封損壞后,維修難度大,嚴重影響現場環境,造成大量的潤滑油流失,增加了潤滑成本。
2、電機與減速機高速軸端振動值大,水平振動值為8.2mm/s,垂直震動值為6.6mm/s,(減速機輸出端聯軸器對中)上軸承溫度59℃,重新找正后,振動值仍然沒有大的變化,導致尼龍銷頻繁斷裂,造成故障停機,降低設備可靠性。
3、電動機的支撐架出現開焊,對整個機架重新進行加固,加固后因振動值高還是有開焊情況,無形中增加了人員勞動強度。
4、鑒于選粉機存在的以上問題,我們采用DYT 永磁直驅電機替代原有的“變頻三相異步電動機+聯軸器+減速機”結構,直接驅動選粉機主軸,拆除減速機,徹底解決了減速機溫度高、漏油、振動值大的問題,杜絕了減速機頻繁維護問題,改善了現場環境,減少了工作量,降低了維修成本。
由于永磁直驅電機輸出轉速低,無需高轉速運行,使驅動單元整體震動大大降低;
1、進行永磁電機改造后,在正常生產過程中,水平振動值為1.8mm/s,垂直震動為0.7mm/s,選粉機上軸承溫度為52℃。
2、替代了減速機,拆除了循環水管,減少了設備維護量,避免了漏油對現場環境的影響,同時也降低了潤滑成本。
3、改造后節電效果明顯。
“變頻調速三相異步電動機+減速機”驅動時原參數如表一:

表一
采用DYT 永磁直驅電機改造后參數如表二所示:

表二
相同運行工況(選粉機主軸轉速和進料量相同)改造前后運行數據對比如表三:

表三
通過以上運行數據顯示,采用DYT 永磁直驅電機改造后,電機運行電流下降65.3%,節能效果顯著,按照85%運轉率、0.45 元的單價計算,年節約費用約11 萬元。

由圖一可見,隨著投料量的減少,永磁同步電動機相比原異步電動機定子電流降低明顯,由于定子電流的降低,降低了線路和變壓器的損耗,也降低了運行時電動機和電纜的溫升,延長了絕緣材料的老化時間,也相應延長了電動機和電纜的使用壽命。

由圖二可知,隨著投料量的減少,永磁同步電動機的功率因數變化幅度較小,均保持了在0.95 以上,異步電動機功率因數較低,且隨著投料量減少降低明顯,提高電動機功率因數可以降低無功損耗,提升電動機節電水平,由于永磁同步電機在設計中已經進行了功率因數調整,使其值盡量接近于1。

改造前后對比圖
通過改造效果分析,在滿足工藝要求的前提下,不但徹底解決了減速機漏油的問題,大大減少了設備維護量,減少了工人的勞動強度,而且最大程度的節約了能源,電機電流大幅度下降。解決設備故障點,確保安全生產、延長設備壽命周期,以及提高系統效率方面效果顯著。