【摘要】在注汽水質(zhì)含氧高導(dǎo)致注汽鍋爐腐蝕情況調(diào)查的基礎(chǔ)上,分析了鍋爐鍋爐注汽水質(zhì)含氧高的原因,并制定了具體的對策。實(shí)施后取得了良好的降低含氧的效果,同時(shí)取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
【關(guān)鍵詞】注汽鍋爐?水質(zhì)含氧?真空除氧器
一、注汽鍋爐水質(zhì)含氧現(xiàn)狀
在油田注汽鍋爐中,一旦給水含氧超標(biāo)就會(huì)在鍋爐受熱面產(chǎn)生氧腐蝕造成爐管變薄,其腐蝕部位主要發(fā)生在給水管、給水預(yù)熱器以及鍋爐對流段管束內(nèi),當(dāng)除氧設(shè)備運(yùn)行不良時(shí),給水含氧較高,其對輻射段的爐管腐蝕就較為嚴(yán)重,而且腐蝕常常表現(xiàn)為不均勻腐蝕,造成深坑增多,這種腐蝕通常集中在輻射段進(jìn)口部分,而到蒸汽出口部分腐蝕較輕,這種情況將嚴(yán)重影響鍋爐的安全運(yùn)行,從而縮短了鍋爐壽命,在腐蝕嚴(yán)重時(shí),被迫采取停爐措施,就影響了鍋爐的時(shí)率,增加了人力、物力消耗費(fèi)用,注汽成本增加。油田注汽鍋爐的含氧標(biāo)準(zhǔn)是小于0.05mg/l,各注汽鍋爐真空除氧器的除氧效果有好有壞,含氧指標(biāo)高的時(shí)候能達(dá)到0.7mg/l,藥劑加多了又會(huì)對鍋爐造成安全隱患。
二、影響注汽鍋爐水質(zhì)含氧高的主要因素
(一)溫度不穩(wěn)定
鍋爐給水含氧量不大于0.05mg/l,注汽鍋爐配套真空除氧器在常溫(25℃)時(shí)產(chǎn)水含氧量為0.12~0.16mg/l,為此需通過添加少量過剩亞硫酸鈉去除水中殘氧,達(dá)到鍋爐給水指標(biāo);在冬季運(yùn)行期間,來水水溫平均在4℃左右,而真空除氧器產(chǎn)水含氧量卻高達(dá)0.7mg/l以上,需投入更多亞硫酸鈉,又因水溫低,亞硫酸鈉與氧的反應(yīng)速度減緩,還需加倍添加亞硫酸鈉使產(chǎn)水達(dá)標(biāo),從而造成運(yùn)行費(fèi)用高,爐管易結(jié)垢、取樣管線堵死等問題,增加了安全運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)真空除氧器結(jié)構(gòu)不完善
真空除氧器噴頭容易堵塞,造成除氧器故障停機(jī),影響除氧效果。對于一些投產(chǎn)時(shí)間早的鍋爐,除氧器循環(huán)水箱為普通鐵質(zhì),銹蝕比較嚴(yán)重,鐵銹隨循環(huán)水進(jìn)入除氧器,不但造成噴頭堵塞,還造成鍋爐給水鐵腐蝕。碰到這種情況,只能停運(yùn)除氧器進(jìn)行檢修,不但影響設(shè)備的連續(xù)正常運(yùn)行,還造成鍋爐給水含氧量超標(biāo)。
除氧器水循環(huán)使用的冷卻水被吸入除氧器后,是不經(jīng)過除氧流程的,而冷卻水是與大氣接觸的,其中的含氧量較標(biāo)準(zhǔn)值是偏高的,這就導(dǎo)致除氧器出水含氧也偏高。另外,由于冷卻水不再被回收到真空除氧器,真空除氧器的真空度由-0.098MPa降低到低于-0.1MPa,真空度降低,根據(jù)亨利定律,水中的溶解氧也會(huì)對應(yīng)的降低。
除氧器進(jìn)水量不均勻,主次閥同時(shí)開時(shí)進(jìn)水量能達(dá)到20m3/h,次閥開時(shí)進(jìn)水量能達(dá)到5m3/h?。進(jìn)水量的不均勻直接影響除氧器的除氧效果波動(dòng)較大。
(三)加藥位置不合理
通過真空除氧器除氧的水質(zhì)還帶有一定的殘氧,為了去除這一部分氧氣,我們現(xiàn)場采用加亞硫酸鈉的方法,可是在使用過程中即使增大加藥量,也很難達(dá)到要求。分析發(fā)現(xiàn)主要原因是加入的亞硫酸鈉藥劑不能充分與軟水中的溶解氧反應(yīng)。
三、降低注汽鍋爐水質(zhì)含氧的對策
(一)提高藥劑與溶解氧的反應(yīng)溫度
隨著水溫度的升高,水中的溶解氧量將逐漸降低,注汽鍋爐因燃油霧化及蒸汽伴熱留有低壓蒸汽(壓力1MPA,溫度180℃)接口,因此采用蒸汽換熱的方式提高來水溫度到25℃,使真空除氧器運(yùn)行在常溫下,達(dá)到正常運(yùn)行效果。水蒸汽換熱器有兩類,一類是管殼熱換器,另一類是板式換熱器,盡管板式換熱器的熱效率高,但易堵,且其傳熱板是通過密封墊片密封,密封件耐溫低,因注汽鍋爐提供的蒸汽攜帶鹽,并且蒸汽溫度高達(dá)180℃,所以選用管殼式換熱器作為水蒸汽換熱器,流程上設(shè)有蒸汽調(diào)節(jié)閥、蒸汽計(jì)量噴嘴,蒸汽加熱水系統(tǒng)采用PLC控制,由觸摸屏作為人機(jī)界面,蒸汽流量由PLC迭代計(jì)算獲得。采用管殼式蒸汽換熱方案提高冬季來水水溫,使進(jìn)入真空除氧器的水溫提高到25℃,降低真空除氧器冬季產(chǎn)水含氧量,降低亞硫酸鈉的投入量,達(dá)到安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。
(二)優(yōu)化改造設(shè)備結(jié)構(gòu),提高除氧效果
改造真空除氧器流程。將進(jìn)水量控制的主次閥氣動(dòng)閥,改成電動(dòng)蝶閥控制進(jìn)水量,可以穩(wěn)定進(jìn)水量,減少進(jìn)水量不均勻現(xiàn)象。再由PLC控制電動(dòng)蝶閥開度,將除氧器出水量和進(jìn)水量控制平衡,穩(wěn)定進(jìn)水量。把除氧器罐內(nèi)用鋼板隔開,分為一級罐和二級罐內(nèi)部做好防腐,在罐內(nèi)增加相應(yīng)數(shù)目的二級支管及霧化噴頭,在外部不銹鋼進(jìn)水管線增加了二級進(jìn)水管路并安裝了Y型過濾器,真空泵冷卻水進(jìn)口移到過濾器之后并在進(jìn)泵前增加了Y型過濾器、增加了1臺不銹鋼臥式離心泵(一級泵)。運(yùn)行時(shí)水經(jīng)過一級脫氧后,再經(jīng)一級泵和二級噴頭再次進(jìn)入二級罐內(nèi)進(jìn)行二次脫氧,經(jīng)過兩級脫氧處理后的合格除氧水由二級泵供給鍋爐。流程改造后開始對除氧器運(yùn)行情況進(jìn)行觀察和檢測,經(jīng)過1周的運(yùn)行觀察,除氧器運(yùn)行穩(wěn)定,出氧指標(biāo)合格,出口含氧達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求。
改造除氧器循環(huán)水箱。將進(jìn)水量控制的主次閥氣動(dòng)閥,改成電動(dòng)蝶閥控制進(jìn)水量,可以穩(wěn)定進(jìn)水量,減少進(jìn)水量不均勻現(xiàn)象。針對除氧器循環(huán)水箱里的水影響含氧的問題,我們經(jīng)過現(xiàn)場試驗(yàn),將冷卻水由水箱直接排到水罐,而不是吸入除氧器,經(jīng)過實(shí)踐,能夠降低鍋爐給水的含氧。投產(chǎn)早的除氧器循環(huán)水箱為普通鐵質(zhì),銹蝕比較嚴(yán)重,鐵銹隨循環(huán)水進(jìn)入除氧器,不但造成噴頭堵塞,還造成鍋爐給水鐵腐蝕。經(jīng)過同意規(guī)劃,我們將除氧器原先的普通材質(zhì)循環(huán)水箱拆下,安裝不銹鋼材質(zhì)水箱。改造以后再也沒有出現(xiàn)過因鐵銹堵塞噴頭造成除氧器停運(yùn)的現(xiàn)象
(三)改變亞硫酸鈉藥劑的加入位置
亞硫酸鈉藥劑原先的加藥位置在除氧器二級泵入口,經(jīng)二級泵,通過管線與經(jīng)除氧器除氧后的軟水混合進(jìn)入高壓鍋爐,接觸不充分,反應(yīng)時(shí)間短。將加藥位置改在一級泵入口,亞硫酸鈉藥劑由二級除氧噴頭進(jìn)入脫氧罐,再進(jìn)入二級泵,這樣藥劑與軟水中的溶解氧充分接觸,并且延長了反應(yīng)時(shí)間,能達(dá)到很好的除氧效果。
四、結(jié)論
對現(xiàn)場水質(zhì)含氧高的現(xiàn)狀進(jìn)行分析,找出了對應(yīng)的措施,各注汽站的鍋爐水質(zhì)含氧均已下降到0.05mg/l以下,達(dá)到了水質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)要求,有效的緩解了鍋爐爐管的腐蝕程度。根據(jù)水質(zhì)含氧下降的幅度和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)預(yù)測,可延長鍋爐使用壽命2-3年,節(jié)約維修資金120萬左右,保證了注汽鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)優(yōu)化運(yùn)行。
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作者簡介:馮斌斌(1986—),河北霸州人,大學(xué)本科,注汽技術(shù)服務(wù)中心河口注汽大隊(duì)注汽一隊(duì)。