(中國石油大慶石化分公司化肥廠,黑龍江 大慶 163714)
中國石油大慶石化分公司化肥廠尿素裝置于1973年建成投產,該裝置采用荷蘭斯塔米卡邦公司的二氧化碳汽提工藝,設計生產能力為1 620t/d,根據市場供需平衡的需要,2005年完成裝置擴能改造,生產能力提至2 300t/d,成為東三省的主要尿素供應商。
但在近幾年,隨著尿素新建裝置的集中投產,造成市場供大于求,產能嚴重過剩,尿素價格日益下滑,市場持續低迷,化肥行業面臨寒冬。為了有效控虧,尿素裝置只能長期低負荷運轉,在這種形勢下,通過節能降耗來降低產品成本成為當前工作重點。在散裝尿素單位成本中,液氨及蒸汽所占比例較高,液氨的消耗控制相對容易,通過提高各個吸收系統效率,控制住尾氣放空,氨損耗不大。雖然個別時間段控制不好,只會增加該時段的氨耗,但整體氨耗平衡不會出現太大偏差,低負荷期間氨耗控制均在0.570t/t ur左右;而蒸汽則不然,消耗高了會增加產品成本。為了實現節能挖潛,節省蒸汽用量,車間對蒸汽消耗進行了一整套優化調整,經過一段時間觀察,效果顯著。
尿素裝置的高壓蒸汽由熱電廠供給,壓力為4.0MPa,溫度為385℃,共分3路進入尿素裝置:第1路為驅動CO2壓縮機透平用蒸汽;第2路為水解塔用蒸汽;第3路是驅動高壓甲銨泵透平用蒸汽。正常生產時,從壓縮機透平抽出的背壓蒸汽進入尿素蒸汽系統,分別轉化成2.0MPa、0.9MPa蒸汽,供尿素正常生產使用,蒸汽最終冷凝液回收至蒸汽冷凝液槽中,通過泵外送至水汽車間進行回收。……