李 偉
(山東萊蕪鋼鐵集團有限公司,山東濟南 271104)
山東萊蕪鋼鐵集團有限公司特鋼事業部(本部)計劃2018年對電爐內泵系統進行改造,其中關鍵項目為50 t 電爐水冷系統。該系統主要依靠內泵房循環泵主體工作,內泵系統主要由過濾器及換熱器組成,現內泵換熱器經常因流量問題下線維修,工作量較大,而現用過濾器使用效果較差,反沖效果不好。因此,檢修部決定自主承擔內泵系統整體改造,在保證過濾器使用效果的同時,降低換熱器維修頻次。
檢修部成立項目攻關小組,由部長親自牽頭,針對該項目存在的難點,制定相應的解決措施與方案。具體內容如下:
(1)利用檢修前對圖紙及現場情況進行確認,確認保安裝尺寸及安裝精度要求。
(2)項目開始前,提前落實備件,并在安裝現場進行找平,確保安裝精度。
(3)提前完成相關改造用工器具,專用吊裝工具,測量工具設計與準備。
檢修部技術人員與生產單位相關人員進行協調研討,在對所有檢修項目進行研討同時,對檢修用專業工器具,吊裝工具、測量工具等都進行了詳細的整理并提報計劃。
(1)成立施工管理、技術、安全、作業小組:①分別設項目施工總指揮、項目副指揮各1 人;②任命2 位項目具體技術負責人,負責項目施工指揮、布置、機械技術指導、環境督察、安全監督、檢查工作;③由專人負責項目施工的安全指導、督察工作,并有1 位具體施工作業負責人;④其他組員負責項目的具體施工作業。
(2)全面掌控安全措施與危險源辨識。由于內泵改造及連鑄過濾器改造安裝作業,主要涉及到電氣焊等作業,因此在檢修過程中,在安全措施方面,必須做到以下7 點:①嚴格按照各項安全管理制度,在焊接施工前進行安全技術交底并有記錄;②作業人員進入施工現場必須正確佩戴安全帽,穿工作服。高空作業必須系好安全帶,安全帶必須高掛低用,掛點牢固;③電焊把鉗線、切割用皮管不得亂拉亂放,高空作業必須系牢固定;④施工現場保持整潔,及時將焊條頭、保溫棉等丟棄到指定位置,做到“工完料凈,場地清”;⑤施工用的電焊機、切割機等電器產品外殼接地必須設置且有專人負責。正確使用工器具,電動工具使用前必須檢查接地是否良好,且必須配備漏電保護器,否則不得使用;⑥打磨人員、氣割人員必須帶好防護眼鏡;⑦電火焊作業時,要觀察作業點下方周圍有無易燃易爆物品,如有必須采取隔離措施。
(3)確定項目名稱為更換“內泵換熱器”,作業時間為2018年8月。該項目的關鍵質量控制點為:通過更換,清洗,緊固,保證換熱器不漏水。質量管控措施有:①調整每片換熱片之間的間隙,采用一邊調整一邊測量的方法,保證每片散熱片定位誤差;②邊緊固邊注意檢查各個位置的尺寸,保證間隙合理;③注意檢查密封圈是否有壓偏,整體試水后檢查是否漏水。
特鋼老區50 t 電爐內泵系統換熱器采用了3 臺BR120 鈦制板式換熱器(圖1)。經過十幾年的使用,效果基本可以,但是近幾年來,換熱器故障頻發,檢修頻次大大增加,主要問題有2個:換熱器各板片間易發生內漏和外漏;換熱器各板片之間的流體通道易出現堵塞。
造成內外漏原因主要有3 個:①板片變形;②密封墊老化;③板片定位誤差大。

圖1 換熱器結構
首先把板片送到制造廠進行重新壓制,更換新密封墊,裝配后,仍出現內外漏現象。最后把研究重點放到了板片定位上,板片主要是靠上下支撐梁定位的。上梁采用工字鋼制成,寬度為110 mm,當板片自由掛在工字鋼上時,工字鋼下表面與板片AB 面之間的間隙為8 mm。下梁采用槽鋼制成,其寬度也為110 mm,而板片定位槽寬度為112 mm。因此,板片與上梁在上下方向的裝配間隙為8 mm,與下梁的在左右方向裝配間隙為2 mm。當將活動壓板壓向固定壓板時,由于板片與上下梁的裝配間隙過大,且每臺換熱器的板片數量為208 片,這樣就會引起板片在上下、左右方向上出現錯位,造成密封面減小,從而發生換熱器的內漏和外漏。
為消除換熱器的內外漏現象,采取如下措施:在換熱器的上梁的下表面焊接1 塊長1 m、寬60 mm、厚8.5 mm 的鋼板;在下梁的上表面焊接1 塊長1 m、寬101.5 mm、厚6 mm 的鋼板,使板片與上下梁的裝配間隙均控制在0.5 mm(圖2)。

圖2 改造前后的換熱器
電爐內泵系統是承擔電爐水系統的樞紐,所有雜物都要經過電爐內泵系統來重新進行循環,而內泵換熱器又是循環水的必經之地,因此,水質問題和雜物問題是影響換熱器流量的關鍵因素。
鑒于此原因,檢修部技術人員積極與生產單位人員進行協商:
(1)電爐內泵補水系統須進行改造,原電爐內泵缺水后補給自來水,硬度較高,水垢較多,現對其進行改造,新上一套軟化水補水系統(圖3),水量補給也采用軟化水進行補給,提高水質。
(2)對過濾器進行重新改造,過濾網進一步加密,在保證水流量的前提下,提高過濾網的過濾能力,避免雜物落入過濾器。

圖3 改造后的電爐補水系統
改進后的換熱器,消除了板片間的內外漏現象,同時因水垢或異物堵塞的情況也大大減少,既減輕了檢修人員的勞動強度,又提高了換熱器的使用壽命,還降低了電爐系統因換熱器流量不足、漏水等情況引起的故障停機,在實際使用中獲得了生產單位的一致好評。
(1)技術亮點。在換熱器更換過程中,檢修人員對檢修用工裝進行了進一步改造,使用空心千斤頂保證散熱片不發生分散,然后再進行拆卸,效率大大提升。該方法具有較強推廣性,可推廣至其他類似設備的拆裝,能大大降低人工勞動強度和人力資源(圖4)。
(2)經濟效益。項目實施之后,換熱器維修頻率由每月3 次延長至每2月1 次,原來每次需要6 人、8 h 完成,現在僅需4 人、4 h 完成,同時換熱器壽命大大提高,由原來每年2 套降至現在的預計每2年更換1 套;最后因內泵原因導致的故障停機也大大減少,自改造后未出現因內泵系統引起的故障停機。由此帶來的經濟效益主要有兩部分。人工成本:6 人×8 h×3 次/月×12月×75 元/h-4 人×4 h×0.5 次/月×12月×75 元/h=12.24 萬元。備件成本:1.5萬元×(2-0.5)=2.25 萬元。合計每年節約人工成本+備件成本=14.49 萬元,同時故障停機時間大大縮短,保障了煉鋼區域設備穩定順行。

圖4 空心式液壓千斤頂