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催化裂化裝置煙氣輪機(jī)葉片在線除垢

2019-10-25 06:46:06崔衛(wèi)強(qiáng)
設(shè)備管理與維修 2019年11期
關(guān)鍵詞:煙氣振動(dòng)

崔衛(wèi)強(qiáng)

(山東潤(rùn)澤化工有限公司,山東東明 274500)

1 問(wèn)題

(1)山東潤(rùn)澤化工有限公司100 萬(wàn)噸催化裂化裝置主風(fēng)機(jī)組配套煙氣輪機(jī)型號(hào)YL11000-D,振動(dòng)報(bào)警值80 μm,連鎖停機(jī)值105 μm。2018 年11 月10 日,因煙機(jī)葉片結(jié)垢嚴(yán)重,振動(dòng)超標(biāo)聯(lián)鎖停機(jī),解體維修時(shí)更換新的煙機(jī)轉(zhuǎn)子,于2018 年12 月14 日維修后開(kāi)機(jī),煙機(jī)振動(dòng)較以往值(20 μm 左右)偏高,VI1442B 振動(dòng)值在43 μm 左右(圖1)。

圖1 VI1442B 振動(dòng)趨勢(shì)

(2)2019 年1 月13 日13:20 至13:35,煙氣輪機(jī)振動(dòng)值連續(xù)2次上升(圖2),振動(dòng)值VIA1442B 由55 μm 上升至66 μm,再由66 μm 升至75 μm 左右;VIA1442A 由38 μm 上升至45 μm,再由45 μm 上升至50 μm 左右;且均有逐步上升趨勢(shì)。

(3)2018 年12 月27 日對(duì)再生器煙氣粉塵濃度檢測(cè)化驗(yàn),催化三旋入口粉塵濃度992.5 mg/m3,催化三旋出口粉塵濃度342.9 mg/m3,煙氣中粉塵含量超指標(biāo)(指標(biāo)≤200 mg/m3),判斷煙氣粉塵量大是煙機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)垢引起轉(zhuǎn)子動(dòng)不平衡,導(dǎo)致煙機(jī)振動(dòng)值大,且有不斷上升趨勢(shì)。以往煙機(jī)葉片結(jié)垢如圖3、圖4 所示。

2 應(yīng)急方案

圖2 VIA1442A/B 振動(dòng)變化趨勢(shì)

圖3 煙機(jī)葉片結(jié)垢

針對(duì)煙機(jī)振動(dòng)值大,且有上漲趨勢(shì),制定在線應(yīng)急除垢方案,計(jì)劃于煙機(jī)振動(dòng)達(dá)到報(bào)警值80 μm 時(shí)做應(yīng)急處理。

1 月13 日20:00 左右,煙機(jī)振動(dòng)值VIA1442B 由75 μm上升至82 μm 左右,VIA1442A由49 μm 上升至55 μm 左右(圖5),且還有上升的趨勢(shì),車間啟動(dòng)在線應(yīng)急清垢方案。

3 在線清垢措施

(1)啟動(dòng)備用風(fēng)機(jī),主備用風(fēng)機(jī)進(jìn)行平穩(wěn)切換。使煙機(jī)切出系統(tǒng),主風(fēng)機(jī)進(jìn)入安全運(yùn)行模式。即:靜葉角度調(diào)至最低開(kāi)度22%,主風(fēng)機(jī)改防喘振閥放空,防喘振閥全開(kāi),煙機(jī)蝶閥關(guān)閉。

(2)為保證煙機(jī)殼體不變形,避免溫降過(guò)快導(dǎo)致氣封、過(guò)渡襯環(huán)等與轉(zhuǎn)子摩擦產(chǎn)生振動(dòng),使煙機(jī)降溫速度≤100 ℃/h,緩慢關(guān)閉煙氣蝶閥(關(guān)閉煙氣蝶閥后,煙機(jī)出口會(huì)有溫升),用電機(jī)拖動(dòng)主風(fēng)機(jī)組運(yùn)行,保持煙機(jī)組轉(zhuǎn)速5835 r/min 不變。

(3)由于煙氣蝶閥泄漏量大,煙機(jī)出口溫度降不下來(lái),關(guān)閉煙氣閘閥。關(guān)閉煙閘后,嚴(yán)格監(jiān)視煙機(jī)各參數(shù)的變換,以防結(jié)垢突然脫落,導(dǎo)致振動(dòng)等參數(shù)超標(biāo)。

(4)關(guān)閉煙閘后,隨著煙機(jī)出口溫度的降低,煙機(jī)振動(dòng)值反復(fù)的升高降低(說(shuō)明有結(jié)垢脫落)。

(5)2019 年1 月14 日10:50 在煙機(jī)出口溫度降至450 ℃時(shí),反復(fù)調(diào)整煙機(jī)輪盤(pán)冷卻蒸汽量,蒸汽量最小180 kg/h,最大2500 kg/h(圖6),對(duì)煙機(jī)轉(zhuǎn)子和流道上的催化劑和結(jié)垢進(jìn)行吹掃。伴隨輪盤(pán)冷卻蒸汽量變化,煙機(jī)振動(dòng)值出現(xiàn)反復(fù)波動(dòng),VIA1442B(綠線)振動(dòng)值在(35~75)μm 之間波動(dòng),VIA1442A(紅線)振動(dòng)值在(25~45)μm之間波動(dòng)(圖7)。

圖4 煙機(jī)葉片垢狀物

圖5 啟動(dòng)應(yīng)急方案前VIA1442A/B 振動(dòng)變化趨勢(shì)

圖6 調(diào)節(jié)輪盤(pán)蒸汽量

圖7 輪盤(pán)冷卻蒸汽調(diào)節(jié)過(guò)程煙機(jī)振動(dòng)變化趨勢(shì)

(6)2019 年1 月14 日12:50 煙機(jī)出口溫度降至350 ℃時(shí),將煙機(jī)輪盤(pán)冷卻蒸汽大幅度調(diào)整,以加大葉片上結(jié)垢的吹掃強(qiáng)度。13:50 煙機(jī)振動(dòng)值不隨蒸汽加大吹掃波動(dòng)時(shí),說(shuō)明煙機(jī)葉片結(jié)垢已基本脫離,吹掃除垢完成。

(7)煙機(jī)振動(dòng)等各參數(shù)運(yùn)行平穩(wěn)后,緩慢開(kāi)啟煙氣閘閥,將煙氣引入煙機(jī),使煙機(jī)升溫速度≤100 ℃/h。

(8)待煙機(jī)出口溫度>450 ℃時(shí),緩慢開(kāi)大煙氣蝶閥,煙機(jī)逐漸帶負(fù)荷,提主風(fēng)機(jī)負(fù)荷,關(guān)閉主風(fēng)機(jī)放空,進(jìn)行主備機(jī)平穩(wěn)切換。

(9)2019 年1 月14 日17:30 主風(fēng)機(jī)組并入系統(tǒng),隨著狀態(tài)趨于穩(wěn)定(圖8),振動(dòng)值VIA1442B 穩(wěn)定在43 μm 左右,振動(dòng)值VIA1442A 穩(wěn)定在33 μm 左右。達(dá)到了2018 年12 月14 日維修后首次開(kāi)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)。

圖8 在線清垢后VIA1442A/B 振動(dòng)值變化趨勢(shì)

(10)2019 年1 月14 日10:30 至17:30,用7 h 在線解決了因煙機(jī)葉片結(jié)垢導(dǎo)致的振動(dòng)值升高故障?,F(xiàn)煙機(jī)振動(dòng)值VIA1442A 在33 μm 左右,VIA1442B 在45 μm,運(yùn)行趨勢(shì)平穩(wěn)(圖9)。

4 總結(jié)

(1)確保煙氣粉塵含量不超標(biāo),使其保持在一個(gè)合適水平,選用質(zhì)量合格的催化劑和平衡劑。

(2)工藝操作要平穩(wěn),避免再生器壓力、主風(fēng)氣量大幅度波動(dòng)和稀相密度二次燃燒,造成催化劑熱崩破碎。

圖9 煙機(jī)葉片在線清垢后振動(dòng)趨勢(shì)

(3)加強(qiáng)廢劑罐廢劑的卸劑,避免因廢劑罐料位較高,影響三旋的分離效果。

(4)加強(qiáng)煙氣粉塵含量的檢測(cè),為煙機(jī)的運(yùn)行提前做好預(yù)測(cè)和指導(dǎo)。

(5)一旦煙機(jī)結(jié)垢,進(jìn)行在線處理,在煙機(jī)降溫和煙機(jī)輪盤(pán)吹掃蒸汽調(diào)整過(guò)程中,密切監(jiān)盤(pán),避免結(jié)垢層脫落不均勻引起振動(dòng)等參數(shù)超標(biāo)。

(6)此次催化煙機(jī)葉片在線除垢是一次成功創(chuàng)新,在線消除了煙機(jī)運(yùn)行安全隱患,取得了較好的效果。

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