劉金海,江 濤,董建宏,范 旭
(1.中海油能源發展股份有限公司采油服務公司,天津 300450;2.中聯煤層氣有限責任公司,北京 100027)
臨興致密氣區塊群山逶迤,丘陵棋布,溝壑縱橫,總體地貌單元屬于黃土塬地貌,地形以黃土丘陵為主。隨著區塊開發程度不斷加深,除井筒積液外,集輸管網受地勢起伏較大,多呈波狀起伏因素影響,管網積液嚴重,積液導致的回壓明顯升高,嚴重制約采輸系統整體開發效果問題逐漸凸顯,區塊急需采取適當的工藝措施排出管網積液,降低系統回壓穩定氣井生產。
19-59-57#支線管網(詳見表1)是臨興致密氣區塊很重要的一條支線,該支線全長15.4 km,集輸半徑較長,且包含多個井場,氣井多,產氣量大,受支線管網積液、下游用戶用氣量波動較大影響,支線末端LX-19/59兩個井場回壓持續升高,導致高于支線管網設計壓力,無法投產。

表1 8#支線管網基本參數
19-59-57#支線井場布置情況如圖1所示,其中LX-52井場是集氣站位置。

圖1 19-59-57#支線井場布置圖
19-59-57#支線各個井場高程如圖2所示。

圖2 各井場海拔高度
19-59-57#支線輸氣管網各支線高程如圖3所示。





圖3 各井場輸氣支線高程情況
由圖2、圖3分析,整條支線地勢明顯的呈現越來越高的趨勢,起伏較大,最大落差223 m,LX-19/59兩個井場在支線管網末端,且海拔相對較低,再加上LX-19/59井場4口氣井無法投產,這兩個井場明顯利于液體積存。
通過圖4統計可以看出,今年以來該區塊回壓上升明顯的井場集中在區塊遠端的LX-19、LX-59井場。統計對比詳見圖4。
圖4 兩個井場管匯壓力變化趨勢
2019年5月以來LX-19井場管匯平均壓力4.26 MPa,LX-59井場管匯平均壓力4.31 MPa,在下游用氣量較平穩,且各井計量產量均穩定的情況下,集氣站進站瞬時產量下降明顯,下降幅度達到10%~15%,管網輸送呈現明顯的“堵”的癥狀。通過對管道高程、管線運行回壓情況分析,再結合區塊所在區域地勢現狀,判斷LX-19/59支線管網積液的可能性較大。
排除管網積液常見的方式主要有放空排液、機械清管、注入化學藥劑的方式,結合支線管網變徑多等現場實際,綜合經濟、安全、便捷等因素,支線管網也需要定期排除積液,優選先期放空排液,氣井投產后,在支線管網末端加注起泡劑+集氣站分離器前進行消泡的工作制度進行排液。
藥劑的選擇是排液的關鍵,決定排液的質量。通過Ross-Miles 法(GB/T 13173-2008)在不同條件下起泡劑起泡能力的測試,同時結合在臨興區塊治理井筒積液運用情況,優選運用效果良好的ZX系列起泡劑和AS系列消泡劑,其主要性能指標如表2、3。

表3 消泡劑性能測試數據
2.3.1 放空排液設計
LX-19/59井場各井都未投產,支線管網氣液不流動,直接注入起泡劑無法達到支線每個“U”型彎處,只有把每個井場至少投產一口井,氣液流動起來,才能保證起泡劑均勻的到達每個低點的積液積存處。同時LX-19/59支線管匯壓力持續高于設計壓力4.0 MPa,必須通過放空排液降低管匯壓力才能保證氣井投產成功。放空排液流程:支線管網通過預留口外接臨時放噴氣液兩相分離器,分離出來的天然氣放空燃燒,液進行回收處理。
2.3.2 起泡劑/消泡劑加注工藝設計
通過放空排液降低支線管網壓力,待LX-19/59井場各投產一口氣井后,展開起泡劑/消泡劑注入清除管網積液。起泡劑的加注分為兩個階段:
第一階段:排出管網積液
通過支線管網內徑計算出大概的積液容積,減掉放空排液計量的液體,得出大概的積液體積。選擇起泡劑加注濃度0.3%,LX-19/59兩個井場同時加注,具體起泡劑加注量根據管網壓力變化、起泡效果、出液情況隨時做調整。
第二階段:預防管網積液
支線管網排液結束后,按照起泡劑0.1%的加注濃度持續在LX-19/59兩井場同時加注,具體加注起泡劑量可隨時出液情況做調整。
起泡劑/消泡劑加注周期采用24 h連續加注方式,藥劑稀釋比例按照1∶4.5比例稀釋,消泡劑加注量與起泡劑按1∶1加注。

圖5 各氣井生產曲線
(1)隨著起泡劑的不斷注入,輸送壓差呈現明顯的下降趨勢,取得了良好的排液效果,積液長達幾個月的致密氣高產井順利投產,天然氣日均增產15萬m3。同時持續小劑量的起泡劑注入,也能預防管網積液,徹底排除積液隱患。
(2)支線管網壓力得到明顯改善,減少了操作人員頻繁調整工藝流程和管網泄壓的人工成本,消除了管網頻繁高壓生產帶來的工藝風險。
通過系統性的分析,結合井筒積液治理的成功經驗和臨興致密氣區域實際情況,獨到的將井下排水采氣工藝用于天然氣集輸支干線的積液治理,取得了不錯的治理效果,并從根本上消除了積液隱患,確保了輸氣支線的連續安全生產。此支線降壓排液技術的良好實踐,對于相似氣田集輸管網積液治理有很好的借鑒意義。