任磊
1、前言
GB201裂解氣壓縮機(jī)為公司級(jí)特護(hù)機(jī)組,是乙烯車(chē)間的核心設(shè)備,為裂解氣的分離提供相應(yīng)的壓力,滿足生產(chǎn)的需要,所以壓縮機(jī)運(yùn)行的好壞直接影響著裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,影響著產(chǎn)品質(zhì)量,影響著裝置的能耗。4月12日壓縮機(jī)組聯(lián)鎖停車(chē),通過(guò)對(duì)S8000在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和DOC歷史記錄分析,找出機(jī)組停車(chē)時(shí)產(chǎn)生反轉(zhuǎn)的原因,并提出了處理方法。
2、問(wèn)題及原因分析:
2.1設(shè)備概述
2.1.1壓縮機(jī)工作原理:
GB201壓縮機(jī)為離心式壓縮機(jī),是利用旋轉(zhuǎn)葉輪實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換,葉輪隨軸高速旋轉(zhuǎn),在葉片的推動(dòng)下,氣體在葉輪中受旋轉(zhuǎn)離心力和擴(kuò)壓流動(dòng)的作用,從葉輪出來(lái)后,氣體的壓力和速度提高,然后利用擴(kuò)壓器使氣流減速,將動(dòng)能轉(zhuǎn)變?yōu)閯?shì)能,氣體的壓力提高。這時(shí)葉輪中心形成一個(gè)稀薄的空間,入口管路中氣體又被吸入葉輪不斷旋轉(zhuǎn),在離心力作用下,連續(xù)不斷的吸入甩出氣體,這樣形成離心壓縮機(jī)連續(xù)的工作。
2.1.2主要參數(shù):
GB-201機(jī)組為蒸汽透平驅(qū)動(dòng)離心壓縮機(jī)組。透平制造商為:德國(guó)西門(mén)子;壓縮機(jī)制造商為:上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司(技術(shù):Hitachi,Ltd Tokyo Japan)。
E-GBT201
型式:EM-GBT201為抽氣凝液式 規(guī)格型號(hào):EHNK32/37-3
額定功率:10750Kw 額定轉(zhuǎn)速:6100rpm
最大連續(xù)轉(zhuǎn)速:6405 rpm 脫口轉(zhuǎn)速:7046 rpm
第一臨界轉(zhuǎn)速:3500 rpm 設(shè)計(jì)蒸汽壓力:11770KPag
蒸汽溫度:515℃ 排汽壓力:-89 KPag
抽氣壓力:3430 KPag 重量:18800Kg
E-GB201
水平剖分三缸(高、中、低壓)離心式壓縮機(jī) 介質(zhì):裂解氣
入口壓力:0.129MPA 出口壓力:3.974MPA
軸功率:8308KW 轉(zhuǎn)速:6100RPM
驅(qū)動(dòng)機(jī)類(lèi)型:透平
功 率:9701KW 級(jí)數(shù):6(高)/7(中)/6(低)
2.2事情經(jīng)過(guò):
2011年4月12日10:17:11,乙烯裝置GB201壓縮機(jī)聯(lián)鎖停車(chē)(S8000系統(tǒng)顯示的時(shí)間為2011年4月12日10:29:06)。隨后通過(guò)對(duì)SOE及DCS的歷史記錄信息進(jìn)行調(diào)取分析,判斷是由于壓縮機(jī)透平GBT201近壓縮機(jī)側(cè)徑向軸瓦溫度TAHH2056值突然跳變超過(guò)聯(lián)鎖設(shè)定值(130℃),引起GB201壓縮機(jī)聯(lián)鎖動(dòng)作停車(chē)。
在聯(lián)鎖停車(chē)過(guò)程中,轉(zhuǎn)速?gòu)?945rpm下降到0rpm,轉(zhuǎn)子惰走時(shí)間為6秒,接著又從0rpm上升到3181rpm,時(shí)間為7秒,再經(jīng)過(guò)70秒的惰走后下降至零,S8000系統(tǒng)監(jiān)測(cè)的轉(zhuǎn)子軸心軌跡圖(如圖)
通過(guò)S8000監(jiān)測(cè)到的軸心軌跡圖和轉(zhuǎn)速圖來(lái)分析,GB201裂解氣壓縮機(jī)組在10:29:12秒第一次轉(zhuǎn)速為0 rpm時(shí)的正反進(jìn)動(dòng)的變化可以看出轉(zhuǎn)子實(shí)際的旋轉(zhuǎn)方向與轉(zhuǎn)子規(guī)定的旋轉(zhuǎn)方向相反,說(shuō)明該機(jī)組在停車(chē)過(guò)程轉(zhuǎn)子出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。
2.3原因分析:
2.3.1GBT201為抽氣凝液式汽輪機(jī),如果抽氣止回閥出現(xiàn)泄漏,大量的蒸汽通過(guò)止回閥進(jìn)入汽輪機(jī)可以為轉(zhuǎn)子提供動(dòng)力,使得其產(chǎn)生反轉(zhuǎn)。
通過(guò)DCS對(duì)抽氣壓力參數(shù)趨勢(shì)的分析, 10:17:10(機(jī)組停車(chē)時(shí))抽汽壓力為3333Kpa,10:18:00的抽汽壓力為3331 Kpa,因?yàn)闄C(jī)組是在停機(jī)6秒時(shí)發(fā)生的反轉(zhuǎn),而抽氣壓力在停機(jī)50秒時(shí)還未出現(xiàn)明顯變化,從而可以排除由于抽氣止回閥出現(xiàn)泄漏蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)提供動(dòng)力導(dǎo)致機(jī)組反轉(zhuǎn)的可能性。
2.3.2在機(jī)組停車(chē)后,裂解氣壓縮機(jī)沒(méi)有在正向轉(zhuǎn)速降至零前將系統(tǒng)的壓力平衡掉,系統(tǒng)存在反向推動(dòng)力引起壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)。通過(guò)S8000系統(tǒng)調(diào)取停車(chē)數(shù)據(jù)可以看出,機(jī)組在停車(chē)6秒鐘時(shí)轉(zhuǎn)速降到0rpm,該機(jī)組在工藝流程控制上設(shè)置了三段出口返壓縮機(jī)入口控制閥(FC202)和五段出口返四段入口控制閥(FC211),兩個(gè)控制閥在機(jī)組停機(jī)后3-5秒內(nèi)100%打開(kāi),因此,壓縮機(jī)各段出口介質(zhì)壓力對(duì)轉(zhuǎn)子的阻力矩作用應(yīng)大于3-5秒。在此過(guò)程中,透平主氣門(mén)動(dòng)作關(guān)閉后,壓縮機(jī)各段出口壓力保持運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),對(duì)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)產(chǎn)生巨大的阻力矩作用,通過(guò)DCS可以看出一段入口壓力、三段出口壓力、五段出口壓力在停車(chē)過(guò)程中發(fā)生的變化(如下表)。
通過(guò)數(shù)據(jù)表格可以看出,在第一次速度為零時(shí)三段出口壓力和一段入口壓力,五段出口壓力和三段出口壓力都存在一定的壓差,機(jī)組轉(zhuǎn)速在6秒左右急劇降到0rpm。然后7秒轉(zhuǎn)速上升到3181rpm,再70后秒轉(zhuǎn)速為零,總共83秒,機(jī)組轉(zhuǎn)子儲(chǔ)備的彈性勢(shì)能(能夠引起轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn)的)釋放出來(lái),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子在對(duì)介質(zhì)做功和軸承阻力的作用下較緩和的停止了轉(zhuǎn)動(dòng)。
綜上所述,GB201壓縮機(jī)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)是由于裂解氣壓縮機(jī)沒(méi)有在正向轉(zhuǎn)速降至零前將系統(tǒng)的壓力平衡掉,系統(tǒng)存在反向推動(dòng)力引起壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子反向轉(zhuǎn)動(dòng)。
3、預(yù)防措施
3.1建議請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)部門(mén)對(duì)機(jī)組反向轉(zhuǎn)動(dòng)力進(jìn)行核算,以保證在正向轉(zhuǎn)速降為零之前,使機(jī)組系統(tǒng)壓力達(dá)到平衡。
3.2三段出口增加放火炬管線及停車(chē)聯(lián)鎖打開(kāi)功能,五段出口放火炬閥增設(shè)停車(chē)聯(lián)鎖打開(kāi)功能,從而保證機(jī)組系統(tǒng)壓力快速平衡。
3.3建議將一段入口放火炬壓力控制設(shè)定值適當(dāng)提高。
3.4鑒于GB201歷次非計(jì)劃性停車(chē)存在反轉(zhuǎn)的情況,建議組成GB201反轉(zhuǎn)問(wèn)題攻關(guān)小組,找出反轉(zhuǎn)原因,并利用大修機(jī)會(huì)予以解決。
4、結(jié)論
通過(guò)對(duì)S8000在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和DOC歷史記錄分析,找出機(jī)組停車(chē)時(shí)產(chǎn)生反轉(zhuǎn)的原因是裂解氣壓縮機(jī)沒(méi)有在正向轉(zhuǎn)速降至零前將系統(tǒng)的壓力平衡掉,系統(tǒng)存在反向推動(dòng)力引起壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子反向轉(zhuǎn)動(dòng),并提出了處理方法。
(作者單位:天津石化公司)