裴誠



摘要:通過對四川中煙什邡卷煙廠預混柜的鋪料方式和出料方式的改進,均衡前后段生產能力,不出現前段等柜的現象,提高前段的生產效率,縮短工作時間,同時,杜絕生產試驗產品時人工傳煙的現象,降低勞動強度,提高產品均質化水平。
關鍵詞:預混柜? 效率
1、前言
預混葉柜是什邡卷煙廠松散回潮工序后的暫存柜,在生產中起承上啟下的作用,物料在經過松散回潮后,在此柜中進行第一次水分和溫度的短暫均衡,后進入葉片加料環節,經預混柜暫存后的物料,水分和溫度更加穩定,同時,也為加料環節提供穩定的物料流量,當出現潤葉回潮和葉片加料兩工序生產能力有較大差異時,就會降低生產效率,出現前段或后段停機等料的現象,因此,提高預混葉柜的使用效率能較大提高葉片處理段的生產能力和效率。
2、現狀
在只有2個預配柜的環境下,當生產分組加工的產品時,會出現以下情況:
2.1、當第一批煙為分組第二批為不分組加工時,不會出現等柜現象(表一):
2.2、當第一批為不分組,第二批為分組加工時,此時,A組進柜完成后,第一批還未出完,造成前段生產無法進行,只能停機等柜(表二):
2.3、當生產試驗產品時,物料總量僅為4000Kg或2000Kg,此時需要人工進入柜子,將平鋪的物料傳到前段,耗費大量人力和時間,且加料工序需等待至少30分鐘以上,同時也不利于物料的均質化。
3、原因匯總
3.1、由于設備固有特性,當預配柜內物料平鋪4000Kg,葉片加料流量只能在6000Kg以下,如果增加流量則出料量不能滿足,嚴重影響生產效率。
3.2、由于只有一條制絲生產線,分組產品和不分組產品在一條線上生產,因此,在生產安排上不可避免地兩類產品要交叉進行。
3.3、由于預配柜只有兩個,因此不可避免要遇到前段等柜的現象。
4、改進思路
4.1、當預配柜內物料平鋪4000Kg,根據預配柜尺寸,物料會鋪很薄一層,即使預配柜出料底帶頻率最大,也不能滿足葉片加料增加流量,因此,葉片加料流量只能降低流量生產,否則會造成葉片加料斷料,影響產品質量,
4.2、分組產品和不分組產品在一條線上生產,因此,在生產安排上不可避免地兩類產品要交叉進行,增加一條生產線基本不可能,因此也不能避免生產交叉。
4.3、預配柜數少,當然增加預配柜能解決當前問題,但是根據現場情況,無法增加。
5、改進要點
5.1、增加預配柜中物料厚度,使其能滿足葉片加料流量6700Kg/h;
5.2、想辦法使分組加工的AB組進同一預配柜,兩組物料合并為一組,使前后段生產能力基本一致。
6、改進設計
6.1、物料平鋪在預配柜內
將近柜方式由整柜平鋪改為分別向前后兩段進行分段平鋪方式,通過這種方式,可以將一個柜子分為互不混牌的兩段,最大限度利用柜子的空間。(圖一)
(圖一:布料車正在布B組時,布料車換向時的情況)
通過對控制程序的修改,實現同一柜內分前后分別布料,由于布料車的長度小于柜子長度的二分之一,因此,在柜子中間留有約1.5米的空白距離,當布料車對前段進行鋪料時,由于增加了皮帶電機,對皮帶進行單獨控制,可以控制皮帶只向前運動,此時,物料只向前落下,保證物料只鋪在前段,后段則相反。
6.2、生產銜接
當回潮A組生產完成后,不用結束生產任務,直接進入B組生產,操作工僅需要按下換柜按鈕,中控確認后,直接轉入B組的配方參數進行生產,當出料時,葉片加料段A組生產結束后,現場操作工回收A組香料,并填充B組香料后,同樣進行組別切換,經中控確認后,程序直接轉入B組配方進行生產,AB組物料進同一貯葉柜,這樣,B組物料可以均勻平鋪在A組上,當貯葉柜出料時,AB組物料能均勻出料。
7、效果檢查
改造后,由于可以將分兩組的產品結合為一柜生產,因此克服了生產時間上的瓶頸,不會出現因柜子不夠而等柜的現象。(表三)
8、總結
通過本次改造,創新了固有的生產控制方式,有效提高了生產效率,減少了能源消耗,縮短了生產時間,但“做精制造”是一個永恒主題,在提高生產效率上還有很大的空間。