孟亞強 王美燕 宋建平 賀菁 溫麗

摘 要:自500萬t工程項目建設投產以來,全廠裝置DCS控制系統自動控率普遍較低,導致操作工工作強度大、產品合格率和裝置平穩率低、能耗高等。為此我們提出了優化項目,并取得良好的效果。
關鍵詞:自控率;PID;控制方案;平穩率
1 自控率優化項目所解決的問題和所達到的技術水平
①能夠在任意時間讀取全廠自控率、平穩率,并排序和評比;②提升企業信息化程度,節省人力成本,提高工作效率;③促進了工藝相關人員提升對裝置自控率、平穩率關注度;④為開展自控率、平穩率考核等工作提供基礎條件;⑤提升裝置整體自動化程度,間接提高生產效益、節能降耗。
2 項目實施及改造內容
本項目主要通過建立DCS系統和MES通訊接口,搭建全廠自控平穩率監控系統,針對控制回路進行PID參數優化、控制方案和系統優化,包括組態變更、報警梳理和完善。
2.1 安裝平穩率監控系統
本項目平穩率監控系統服務器安裝在生產管控中心二樓OPC管理室內,數據來自于MES信息化管理系統PHD數據庫。采用Browser/Server網絡結構模式,建立在廣域網上,基于應用層http協議web,用戶可通過瀏覽器登錄到平穩率監控系統,Browser/Server模式最大優點是運行維護比較簡單,能實現不同人員在不同地點,以不同的接入方式訪問和操作共同的數據。
2.2 控制方案優化(列舉部分)
苯抽提抽提蒸餾塔溶劑進料量
原控制邏輯存在的問題:抽提蒸餾塔溶劑進料量FIC4003單自動控制,當抽提蒸餾塔上部溫度變化時,需要調整溶劑進料量,若不及時調整,易導致抽提塔溫度不穩定。
修改和優化方案:經過分析,在抽提蒸餾塔上部主要根據TI4015和TIA4013對溶劑的流量進行調節。故將顯示點改為控制回路,并選擇后再與FIC4003串級控制關系。
2.3 PID參數優化(列舉部分)
針對全廠生產裝置DCS控制系統進行PID參數優化和調整,提高控制精度,改善控制效果。經過優化后控制效果明顯得到改善,生產流程趨于平穩。以下是幾個優化前后的PID塊控制效果趨勢比對。
常壓裝置--常二線汽提塔液位LIC3019
優化前液位波動為15%,優化后液位波動幅度在設定值±2%左右。
2.4 報警梳理
針對全廠裝置測點回路逐一進行報警參數優化和梳理,在保證報警點合理的前提下修改報警參數,將不重要的設備報警取消或禁止。實施后各裝置報警數量大幅降低,且報警數量不因工藝的變化而明顯變化。
3 自控率優化項目所取得的效果
3.1 全公司自控率大幅提升
通過實施優化,裝置自控率從66.1 %,提升到96%,提高裝置控制回路的控制質量,關鍵回路標準偏差降低30%以上。同時提高裝置生產平穩率,降低目的產品收率的波動,提高餾出口產品合格率、優化產品結構、提升產品品質。
3.2 工藝報警次數明顯減少
實施優化前各裝置DCS系統工藝報警非常多,導致常規報警信息列表連續被刷新,工藝操作人員無法在第一時間內獲取最新重要報警或發現重大異常,從而影響事故快速反應時間,存在重大安全隱患。通過報警優化梳理后各裝置和單元報警次數明顯減少,操作員能及時發現新報警,并及時處理,安全和平穩運行得到有效保障。以7天為統計周期,數據如下(列舉部分裝置):
3.3 物料平衡得到有效保障
以氣分裝置丙烯精餾塔底丙烷含量(工藝指標≥98%)化驗數據分析數據為例,2015年12月至2016年1月<98%的為30次,2016年12月至2017年1月<98%的為4次。
3.4 操作工的勞動強度明顯下降
以氣分裝置為例,據統計2016年5月1日至7日平均操作次數是156.7次/天,2017年1月12日至18日平均操作次數是8.7次/天,優化后七天內的平均每天操作次數大約為優化前的5.6 %。
3.5 綜合能耗下降
煉化企業裝置能耗是全廠能耗最重要的組成部分,經過實施優化,全廠裝置綜合能耗得到有效改善。以二聯合汽油加氫裝置為例自2015年11月至2017年1月裝置每噸處理量消耗瓦斯從0.021t下降到0.018t。
綜上所述,本項目投用以后,取得了良好的效果。自控率和生產平穩度大幅提升,控制精度達到新高度,從而保證了安全聯鎖系統的投用率,安全、平穩生產得到了有效保障。同時明顯提高裝置處理量和產品收率,提升產品質量,減少運行人員的勞動強度,實現裝置平穩運行和優化高效運行目標,優化后每年產生的經濟效益列舉部分裝置:常壓25.4萬元,汽油加氫和醚化318萬元,催化裂化168萬元,重整84萬元,氣分149.4萬元;全廠合計綜合效益744.8萬元。