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裁線加工工藝的設計和改進

2019-10-21 07:01:03劉叔明
大眾科學·上旬 2019年11期

劉叔明

摘 要:本項目根據筆者所兼職的線材廠對線材加工(裁線、分線及剝線)工序要求,結合實際生產情況,進行了加工工藝的設計和改進。項目應用氣缸傳動、安裝相應的刀具,電磁閥控制氣缸動作,計數器計數,把三道工序整合在一臺設備上,一人操作即可完成裁線、分線和剝線的線材加工。項目節能高效、操作安全簡便,很大程度上降低了員工的勞動強度及企業生產成本。有效地解決了企業生產實際問題。

關鍵詞:裁線;氣動;模具

一、設備構思

(一)加工情況分析

加工線材為3條一起的排線,一卷線約為50m;加工后每條線總長度200mm,兩頭加工;分線長度為60mm+12mm(半剝線長度)=72mm、50mm+12mm(半剝線長度)=62mm,長度差為10mm,兩根線長,一根線短;半剝線長度為12mm;。需要的加工路線是:裁線(控長200mm) 分線 (用刀片) 裁線(短線) 剝線(剝線機),一共4道工序4人。如果能把以上4道工序整合到一臺設備,一人操作完成,問題就解決了,也考慮過購買市場上的電腦自動裁線分線機,但是價格較貴,需要專業人員調試,后期維護成本較高。

根據加工情況分析,如果把現有人工操作的四道工序整合為一臺設備一次完成,問題就解決了。由于都是以剪切加工為主,所以從級進沖裁模具結構原理考慮設計。

(二)分析結果

綜上所述,采用級進模具工作原理進行設計。 如果要達到半剝線的效果,可以在水平方向增加一個裝置來拉動完成。采用了氣缸來提供動力。

二、動力計算依據:

本例所加工的線材外皮為聚氯乙烯PVC材料,PVC材料的加工特性與鋁的加工特性較為相似,鋁材的抗剪強度為80τ,線材外徑為3mm,外皮厚度單邊為0.5mm。對落料力力進行了大約的估算,F落=KLtτ=1.3*4.7*0.5*80=255N。

考慮到裁線、分線及剝線兩三道工序同時進行,因此沖裁氣缸選用MODEL SC63*100的標準氣缸。

水平拉動氣缸的力相對較小,只需將剝好的線頭拉動一個約12mm的距離,所以套用卸料力來估算,F卸= 255N*0.035=8.925N。

采用MODEL SC30*40的標準氣缸,上述氣缸的選用原則是大于理論估算的力。

三、設備制作及選材

(一)本例動作路線:

電源通電腳踏開關開啟、電磁閥1通電沖裁氣缸動作電磁閥2通電分離氣缸動作、同時計數器計數電磁閥斷電,氣缸復位。

(二)氣缸的選用:

根據前面所計算結果,下壓氣缸選用MODEL SC63*100的標準氣缸;拉動氣缸選用MODEL SC30*40的標準氣缸,

(三)電器元件選用

電控元件可以用按鈕、交流接觸器、時間繼電器、計數器等組成;也可以用PLC控制,本項目用的是PLC控制。

(四)工作部分零件選材:

剝線刀片,材料、分線刀片、裁線刀片均采用W6Mo5Cr4V2(M2)材料,用線切割、鉗工修磨加工。

四、設備裝配及調試

(一)本例裝配

(1)準備工作、模架安裝、刀片安裝

(2)調整:將上下模用等高墊鐵墊起,高度以上下模刀片重合2~3mm為宜,用塞尺對上下刀片間隙進行檢測,用厚度等于間隙值紫銅皮,對刀片進行間隙調整,調整好后擰緊螺栓。

(二)總裝配

1)上下模座經導柱導套配合安裝,保證滑動無卡滯現象;

2)機身安裝沖壓氣缸、氣嘴;

3)將安裝好的模具總成裝入機身,與沖壓氣缸經模柄連接裝配,撥動應運行靈活,無卡滯;

4)安裝拉動氣缸、氣嘴;與下模連接,撥動應運行靈活,無卡滯;

5)安裝集成板、安裝電磁閥、氣管(圖5-2)。

6)安裝電控箱、機架。

7)安裝可編程控制器、時間繼電器、計數器及腳踏開關等;

(三)調試

1)接上電源;合上電源按鈕、空壓機工作、踩下腳踏開關、沖壓氣缸工作、拉動氣缸工作,計數器計數、動作結束;

2)用3排線進行試沖。

a)出現裁線不到位的話對刀片進行調試,反復用薄銅片墊于刀片根部,再試沖,直到裁線到位為止;

b)如果剝線太多,造成線芯部分剝離,可將刀片背部(即刀片基準部分)進行修磨,尺寸視情況而定;如果剝線不到位的話可在刀片根部墊上銅片來調整。

c)如果裁線長度達不到尺寸要求可以通過T形槽來調整。反復試沖、調試合格為止。

五、結論

本項目以氣缸1為驅動元件,驅動主分線機構下行完成分線和裁線;以氣缸2為驅動元件,拉動下模完成剝線和控長,動作協調一致,一次完成裁線分線和長度的控制,并配以計數器進行記數,用PLC控制(也可以用單片機控制);結構簡單實用,運行穩定,效率高,節能環保,有效解決了一些線材企業人工裁線分線的生產問題。

改進前:裁線(兩長一短)1人8小時400條,分線(規定長度)1人8小時440條,剝線(中間綠色線)1人8小時 1人390條,剝線(線頭半剝)1人 8小時420條,成品率86%

改進后:裁線(兩長一短)、分線(規定長度)、剝線(中間綠色線)、剝線(線頭半剝)只需1人8小時1200條,成品率99.5%

【參考文獻】

[1]朱江峰 童林軍 張勇明主編《沖壓模具設計與制造》[M] 北京:北京理工大學出版社 2009年出版 P56 P77~P82

[2]易建 李曉鐘主編《液壓傳動與氣動技術》[M] 天津 南開大學出版社 2013年出版 P176~P182

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