吳仁紅 張劍 張娜



摘要:現(xiàn)階段火力發(fā)電機組設(shè)備的可靠性及自動化水平已經(jīng)大幅提高。但是由于系統(tǒng)設(shè)備的變化、運行方式的調(diào)整等諸多原因,火電機組引風(fēng)機失速喘振的現(xiàn)象時有發(fā)生,嚴(yán)重威脅機組安全穩(wěn)定運行。本文從引風(fēng)機失速喘振的原因出發(fā),提出了相關(guān)的預(yù)防措施及邏輯優(yōu)化。
關(guān)鍵詞:軸流式風(fēng)機失速喘振原因;失速;喘振;工程案例;預(yù)防措施;邏輯優(yōu)化
中圖分類號:TK223.2? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
目前國內(nèi)火電機組高容量高參數(shù)已是發(fā)展趨勢。近年來,國家對于火電機組的環(huán)保要求提高,伴隨著火電機組煙氣脫硫脫硝超低排放改造的實施,導(dǎo)致風(fēng)煙系統(tǒng)阻力發(fā)生變化,對鍋爐引風(fēng)機的性能提出了更苛刻的要求。如何在保證鍋爐燃燒所需氧量基礎(chǔ)上,防止引風(fēng)機出現(xiàn)失速喘振成為了火電機組運行中不可忽視的課題。
1軸流式風(fēng)機失速喘振的原因
火電機組引風(fēng)機選型中,大都采用軸流式風(fēng)機,其中又分為動葉可調(diào)軸流式及靜葉可調(diào)式軸流式引風(fēng)機。
1.1 固定動葉安裝角的軸流風(fēng)機失速原因
圖1是在一定的轉(zhuǎn)速下,對葉片安裝角固定的軸流式風(fēng)機經(jīng)試驗測得的典型性能曲線。圖1-1中包含三條曲線:效率-流量曲線(η-qv);全壓-流量曲線(H- qv);功率-流量曲線(P- qv)。
有圖1可知:當(dāng)在設(shè)計工況時,對于曲線上的d點,此時沿葉片各截面的流線分布均勻,全壓相等,效率最高。如圖1-1(d)所示。
當(dāng)qv 由以上流量與全壓的變化關(guān)系可知,對于軸流式風(fēng)機,全壓-流量曲線(H- qv)中C點左側(cè)(駝峰形狀區(qū)域)為不穩(wěn)定工作區(qū)域。當(dāng)流量小于qvc時,來流速度的沖角α增大,風(fēng)機葉片內(nèi)的附面層即出現(xiàn)分離現(xiàn)象,產(chǎn)生旋渦,此時風(fēng)機出現(xiàn)失速。不過失速的程度不同,產(chǎn)生的現(xiàn)象也不盡相同。輕微的失速,讓人不易察覺。但是失速嚴(yán)重時,將使葉道阻塞,風(fēng)機出口壓力也會出現(xiàn)明顯的下降。 喘振:在某些系統(tǒng)的特定情況下,如果軸流式風(fēng)機失速嚴(yán)重,則有可能造成管網(wǎng)中壓力大于風(fēng)機出口壓力,管網(wǎng)中的氣流反過來向風(fēng)機倒流,即“倒風(fēng)”。倒流至一定程度時 ,由于葉柵前后壓力差逐漸消失,氣流減小,導(dǎo)致出口風(fēng)壓又開始快速上升,當(dāng)出口風(fēng)壓大于管網(wǎng)壓力時,風(fēng)機又開始“出風(fēng)”。這樣周期性的“倒風(fēng)”和“出風(fēng)”,即是風(fēng)機喘振。喘振風(fēng)機出現(xiàn)巨大的振動和噪音,嚴(yán)重的將使葉片斷裂,設(shè)備損壞。 1.2? 動葉可調(diào)節(jié)軸流式風(fēng)機并列運行變工況失速原因及特點 1.2.1? 動葉可調(diào)節(jié)軸流式風(fēng)機并列運行變工況過程中失速原因 具體分析如下: 圖2是動葉可調(diào)節(jié)軸流式風(fēng)機變工況性能曲線。圖中給出了不同動葉角度下所對應(yīng)的軸流式風(fēng)機的性能曲線。 假設(shè)原先系統(tǒng)阻力為P1,風(fēng)機A/B并聯(lián)在系統(tǒng)中運行。由于兩臺風(fēng)機各自風(fēng)道及風(fēng)機本身性能的差異,風(fēng)機A/B各自流量分別為qa和qb,工況點分別為a和b。當(dāng)系統(tǒng)流量不變,系統(tǒng)阻力上升為P2時,為了克服系統(tǒng)阻力,實現(xiàn)平衡,風(fēng)機各自增大動葉開度5○,風(fēng)機A/B工況點由a和b移至a和b。但是a工況點正位于圖1分析的臨界失速工況c處,氣流沖角較大,附面層開始分離,風(fēng)機A開始出現(xiàn)失速狀態(tài)。而工況點b處于動葉45○性能曲線駝峰區(qū)域右側(cè),風(fēng)機B處于穩(wěn)定工作工況點。 這樣的情況下,風(fēng)機A出現(xiàn)失速,導(dǎo)致風(fēng)機A全壓下降,風(fēng)機B出力上升。于是風(fēng)機A動葉會繼續(xù)開大,但是風(fēng)機A已經(jīng)進入了失速區(qū)域,繼續(xù)開大動葉將導(dǎo)致風(fēng)機A失速加劇,全壓進一步下降,兩臺風(fēng)機的全壓差距進一步拉大。在火電機組實際系統(tǒng)中,此時的工況特點從參數(shù)上反應(yīng)出就是失速風(fēng)機動葉開度很大,全壓很小,電機電流大幅下降;另一臺風(fēng)機動葉開度也不正常增大,風(fēng)機電機電流大幅上升,甚至超過額定值。這就是風(fēng)機并列運行失速工況的典型表現(xiàn)。并列風(fēng)機發(fā)生失速喘振對風(fēng)機及系統(tǒng)都是巨大的威脅。 1.2.2 動葉可調(diào)節(jié)軸流式風(fēng)機失速工況特點 從圖2可以看出,在風(fēng)機A/B各自流量不變的情況下:風(fēng)機A流量小,動葉開度從35○開到40○即開始失速;而風(fēng)機B,如果繼續(xù)開大動葉,當(dāng)動葉開度達(dá)到55○也開始失速。可以發(fā)現(xiàn)動葉可調(diào)式軸流風(fēng)機失速工況的特點:低流量或高動葉開度。 2 火電機組動葉可調(diào)節(jié)軸流式引風(fēng)機實際運行中失速喘振原因 在火電機組引風(fēng)機實際運行中,動葉可調(diào)節(jié)軸流式引風(fēng)機失速喘振的原因可總結(jié)為以下情況: (1)兩臺并列運行引風(fēng)機調(diào)節(jié)特性相差過大,在一些負(fù)荷段導(dǎo)致兩臺引風(fēng)機出力不平衡。 (2)引風(fēng)機進出口煙氣通道阻力發(fā)生變化,出口壓力升高過大。 (3)引風(fēng)機進出口擋板突然關(guān)閉或部分關(guān)閉,煙氣流動特性發(fā)生較大改變。 (4)引風(fēng)機動葉執(zhí)行機構(gòu)故障或卡澀,造成兩臺引風(fēng)機出力不平衡。 (5)引風(fēng)機動葉開度過大,引風(fēng)機運行工況進入失速區(qū)。 3工程案例:火電機組引風(fēng)機失速過程分析及預(yù)防 XX發(fā)電公司#5/6機組為2×1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,鍋爐采用北京巴布科克·威爾科克斯公司超超臨界、變壓直流π型鍋爐,型號為B&WB-3218/28.25-M。引風(fēng)機采用動葉可調(diào)軸流式,型號為HU27648-AA 。
下圖為XX發(fā)電公司1000MW機組煙氣系統(tǒng)布置圖:
該機組煙氣系統(tǒng)的特點是:引風(fēng)機與增壓風(fēng)機合并為,在引風(fēng)機出口布置了特殊的換熱器─低溫省煤器。該換熱裝置利用引風(fēng)機出口煙氣加熱凝結(jié)水,降低排煙溫度,減少鍋爐排煙熱損失。在實際運行中,引風(fēng)機曾多次出現(xiàn)失速情況。
3.1? 火電機組引風(fēng)機失速工況參數(shù)分析
某次,XX發(fā)電公司(#5機組)發(fā)生引風(fēng)機失速喘振,引起爐膛壓力高高保護動作,鍋爐MFT。
引風(fēng)機失速發(fā)生前工況參數(shù)為:#5機組負(fù)荷970MW,鍋爐總風(fēng)量3043T/H,磨煤機B/C/D/E/F運行,總?cè)剂狭?56t/h。
該工況失速風(fēng)機為引風(fēng)機A。通過對比我們不難看出失速前后相關(guān)參數(shù)的典型變化:引風(fēng)機A電流大幅下降,引風(fēng)機B電流大幅上升;引風(fēng)機A進出口全壓大幅下降,引風(fēng)機進口壓力上升明顯;引風(fēng)機A/ B動葉開度均大幅度增加。風(fēng)機失速后,造成爐膛負(fù)壓大幅度上升,最終造成鍋爐MFT。
結(jié)合1.2.2分析的動葉可調(diào)節(jié)軸流式風(fēng)機失速工況特點,將引風(fēng)機A與B進行對比。分析如下:失速前,引風(fēng)機A全壓稍低(在煙氣通道近似相同的情況下,即煙氣流量低),而動葉開度卻較大,全部符合風(fēng)機失速喘振的工況特點。所以無疑最終引風(fēng)機A發(fā)生失速。另外,引風(fēng)機B動葉開度大幅上升在一定程度上也引起了自身失速,相對于引風(fēng)機A而言失速程度稍輕。
3.2? 火電機組引風(fēng)機失速的預(yù)防措施
預(yù)防火電機組動葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機失速喘振,可以采取以下措施:
(1)減小煙氣系統(tǒng)阻力。在機組停運檢修時可以采取對空預(yù)器及電袋除塵器進行清灰。平時運行中加強對空預(yù)器及低溫省煤器吹灰工作。另外,可以對鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)進行技術(shù)改造,減小風(fēng)阻。
(2)完善引風(fēng)機相關(guān)保護。
現(xiàn)代大型軸流式風(fēng)機都設(shè)有喘振保護。喘振保護動作后,喘振風(fēng)機跳閘,使系統(tǒng)脫離異常工況。但是由于風(fēng)機氣流的不確定性,該保護可能誤動,工程中可對該保護邏輯條件進行優(yōu)化。譬如喘振保護信號與風(fēng)機電流偏差信號作為“與”的條件來觸發(fā)風(fēng)機跳閘。
(3)控制引風(fēng)機運行工況。
從軸流風(fēng)機的性能曲線上看,要想有效防止引風(fēng)機失速,對引風(fēng)機的運行工況的控制是至關(guān)重要的。
經(jīng)過對引風(fēng)機失速情況下各參數(shù)的限額的分析,制定技術(shù)措施可有效防止喘振失速。措施內(nèi)容包括:引風(fēng)機動葉開度、引風(fēng)機電流及兩臺引風(fēng)機電流偏差、全壓以及相關(guān)事故處理的原則。嚴(yán)格準(zhǔn)確執(zhí)行技術(shù)措施對預(yù)防引風(fēng)機失速喘振有很好的效果。
(4)調(diào)整煙氣系統(tǒng)其它設(shè)備運行方式。
現(xiàn)在火電機組引風(fēng)機出口基本都布置石灰石濕法脫硫裝置(吸收塔),用來脫去煙氣中硫化物。實際運行情況證明,脫硫吸收塔石灰石漿液循環(huán)泵的運行方式及運行臺數(shù)對引風(fēng)機出口煙氣阻力有較大影響。所以在環(huán)保參數(shù)符合要求的前提下,減少石灰石漿液循環(huán)泵的運行臺數(shù)對預(yù)防引風(fēng)機失速喘振也有一定幫助。
4邏輯優(yōu)化
XX發(fā)電公司1000MW機組動葉調(diào)節(jié)軸流式引風(fēng)機容易發(fā)生失速喘振,其主要原因為:機組超凈排放改造后,脫硝裝置SCR反應(yīng)區(qū)增加一層催化劑模塊;空預(yù)器差壓增大及引風(fēng)機出口布置低溫省煤器風(fēng)阻大等原因?qū)е抡麄€煙氣通道阻力過大。另外一方面,由于引風(fēng)機在設(shè)計選型時容量裕度不高,造成引風(fēng)機實際出力滿足不了超凈改造后的運行需求。
這種問題在實際工程中不算少見。針對這種情況,為充分發(fā)揮引風(fēng)機性能同時又要避免動葉開度過大造成引風(fēng)機失速喘振。可考慮以下機組控制邏輯優(yōu)化:
在引風(fēng)機正常運行的范圍內(nèi),將兩臺引風(fēng)機動葉開度、電機電流均設(shè)置上限。這兩個條件中任一條件觸發(fā)后,發(fā)出以下控制閉鎖指令:
(1)閉鎖機組增加負(fù)荷
(2)閉鎖鍋爐增加燃料量
(3)閉鎖鍋爐增加送風(fēng)量
(4)閉鎖任何一臺引風(fēng)機動葉繼續(xù)開大
同時發(fā)出相關(guān)報警信號。
第(4)條邏輯尤為重要,因為可能會發(fā)生其中一臺引風(fēng)機動葉開度到達(dá)上限后無法繼續(xù)開大,而另外一臺引風(fēng)機動葉卻可以繼續(xù)增大。這種情況十分危險,可能會導(dǎo)致引風(fēng)機失速喘振的發(fā)生。
當(dāng)引風(fēng)機運行參數(shù)低于上限時,閉鎖立刻解除。
考慮特殊情況:引風(fēng)機RB工況時,可自動退出以上保護。
邏輯圖如下:
按此邏輯修改后,就能在自動控制下,安全并最大程度地發(fā)揮引風(fēng)機的性能,保證鍋爐燃燒所需要的氧量。
5 結(jié)語
火電機組軸流式引風(fēng)機發(fā)生失速喘振的原因是多方面的,一般來說,從引風(fēng)機的設(shè)計、制造、選型、安裝以及煙氣系統(tǒng)的變化都有可能對引風(fēng)機運行中發(fā)生失速喘振埋下隱患。預(yù)防引風(fēng)機失速喘振可以從這些環(huán)節(jié)進行管控 。具體到實際工程中,要具體分析,找出引起引風(fēng)機失速喘振的關(guān)鍵點,結(jié)合實際可行的辦法進行突破。
參考文獻(xiàn):
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(2)李春宏. 軸流風(fēng)機失速與喘振分析. [J].發(fā)電設(shè)備,2008(3):237-240
作者簡介:
吳仁紅(1982-),男,漢族,大學(xué)本科,工程師,從事火電機組集控運行專業(yè)