【摘 要】當機組鍋爐負荷<50%BRL時,執行低負荷運行措施。而機組處于低負荷運行時,最重要的是穩然,防止鍋爐滅火,同時控制風、水、煤參數的合理性,及時進行調整。根據深度調峰的相關措施和操作方法,進行了分析和總結,便于大家參考。
【關鍵詞】調峰;CCS;TF;一次調頻;邏輯;電壓;給水量;火檢;風量;燃燒
1 引言
1.1 工況分析
深度調峰時,主要危險點是:給水流量、凝結水流量、汽泵轉速、四抽壓力、送風機動葉下限、引風機液偶下限、汽泵入口流量,除氧器液位。
汽泵轉速:236MW時,汽泵再循環均已打開,第一保證汽泵入口流量380T/H,第二保證小機排汽溫度小于90℃,但是此時汽泵轉速接近3000rpm,當小機轉速波動時,給水遙控投入可能會退出的。
四抽壓力:此時四抽壓力0.45MPa,而小機允許進汽壓力為0.4-1.28MPa,所以四抽壓力低時,影響汽泵的正常出力,而汽泵出力下降的話,會影響給水流量,而給水流量降低的話,會觸發MFT動作,所以是一連串的動作。
除氧器液位:此時凝泵為變頻手動,頻率35HZ,上水調門42%的開度(目前應為#1機組除氧器液位控制閥手動投入自動跟蹤不良,為了防止除氧器液位控制閥異常關閉,此閥芯加了一個卡扣設定下限為35,即除氧器液位控制閥最多只能關至35%。),所以除氧器液位控制閥的控制在低負荷是個危險點。
送引風機:此時總風量控制器顯示48%,送風機引風機動葉和液偶開度分別為14%、21%,深度調峰要求送引風機下限大于10%,防止NOX,風量等調節裕度比較小,還有就是防止送風機失速,引風機發生喘振等異常現象。
在CCS畫面中,負荷指令236MW對應的MV值為35.8,%,鍋爐主控對應的MV值為35%,主蒸汽壓力偏差為-8%,所以負荷指令控制器MV值=鍋爐主控MV值+主蒸汽壓力偏差MV值的絕對值。
深度調峰時:機組負荷較低,電磁轉矩要等于機械轉矩,而現實就是機械轉矩降低了,對應的電磁轉矩下降了,為了平衡,電磁轉矩必然要消耗一部分,所以對應的無功分量將變大,發電機進相深度將增大,此時要注意發電機相關參數:機端電壓、勵磁電流、勵磁電壓、冷氫溫度,熱氫溫度,500KV母線電壓將會略有下降,6KV母線電壓略有下降。
2 理解過程
2.1 深度調峰是對煤質的要求:
揮發分不小于30%,發熱量不小于4500kcal/kg。煤中含有揮發份的含量高,煤容易著火,燃燒快,火焰短,但是容易發生爐膛爆燃,故磨煤機的二次風量,一次風壓,磨煤機入口風溫要重視。煤質的發熱量低,則鍋爐燃燒需要更多的燃料來滿足鍋爐的蓄熱量,這樣所消耗的一次風機,送風機,引風機的電耗就增加,廠用電量增加,故要保證煤的較高發熱量。
2.3 燃燒調整。燃油壓力的控制,在深度調峰準備時,因為要空預器吹灰,燃油壓力稍高,在250MW時,就要開始視情況投用一只油槍,此時油壓設定0.9MPa,主要是節省燃料,此時用油不多(單只油槍耗油量1.5T/H)當低于230MW時,油壓設定1.2MPa,保證鍋爐安全穩定運行,以防止OFT發生,鍋爐MFT。在投用油槍的時候,待燃燒穩定后慢慢投油槍,原則上是不允許投用未運行的燃燒器層,優先投A/C底層,保證燃燒。深度調峰時當出現斷煤、堵煤的情況下,投運運行燃燒器層的油槍保證穩燃,當火檢低于40%時,適時投用油槍,保證穩燃。底層燃燒器的煤量最低不低于30T/h,上側磨煤機的煤量看做相應的調整,保證再熱汽溫度。降負荷的時候,注意爐膛與二次風差壓不小于0.35MPa,小于0.35MPa時閉鎖油槍投入運行,二次風量單側不小于350T/H,二次風量低煤點火不允許,備用磨煤機旋轉備用,出口溫度不小于70度,88℃聯關熱風調門。
2.4 電壓調整。機組投入AVC自動控制方式運行時,深度調峰期間應注意發電機無功功率及6kV母線電壓的變化情況,若發現運行參數越限(6kV母線電壓低于5.9kV)AVC裝置沒有自動拉回時且仍降低時,運行人員緊急將AVC控制退出運行,并匯報省調調度員。(AVC裝置#1/2發電機無功下限定值為-50Mvar,6kV母線電壓下限為6kV)。
2.5 降負荷的時候,輔汽聯箱溫度大于250℃,壓力不小于0.8MPa,冷再接帶輔汽,軸封壓力波動大于3KPa,軸封且為手動,軸封壓力若波動很大,會對大汽輪機的軸封的密封,軸承金屬溫度,汽輪機的油質,振動等帶來影響,故要尤為關注。小汽機的進汽壓力為0.432MPa-1.28MPa,轉速2900-5800可調,小機排汽溫度不高于75,汽泵入口流量不低于380T/H,再循環開度A/B汽泵同時手動調整,以防止發生搶水現象,單機負荷降至200MW時,再循環開度在60%左右,此時在開再循環的時候,注意鍋爐水冷壁入口流量的變化,防止汽泵再循環的突然全開,造成給水量大幅度波動,發生MFT。200MW時小機四級抽汽的壓力在0.4MPa已經是對汽泵的安全運行有一定的安全隱患,故要注意安全運行監視,或者申請專業主管在300MW左右時切換小機的汽源,這樣運行更加安全。
2.6 深度調峰時,給水流量低,若此時還是保證給水PH在8.7-9.1的控制范圍的話,將對鍋爐安全運行很不利,直流爐對于給水品質要求極高,試想一下,給水PH降低,對鍋爐系統金屬的氫去極化作用而引起的腐蝕,為了防止金屬表面的保護膜遭到腐蝕破壞,加入氨或來調節PH值的大小,保證機組給水系統處于鐵的鈍化區,維持ph在9.1以上,加藥量就要增大,不然時間長了,pH肯定會降低。給水流量低,PH也較低,為了保證較高的PH值,加氨會多點。
3 結束語
在1號機組降至250MW后,負荷波動至250MW以下,協調切除。在協調切除的瞬間,一次風壓主控SV突然由7.5kpa改變為9kpa,一次風機出力突增,磨煤機粉壓突增,燃燒增強,短時間鍋爐蒸發量增加,爐側主汽壓升高,由于TF模式下汽機調門投自動控制機前壓力,所以汽機調門會開啟,負荷上升(經驗值:10MW)。在調門開啟瞬間,主汽壓下降,給水系統背壓短時間下降,在給水指令不變的情況下,給水流量會出現脈沖式上升,后跟蹤給水指令。
經驗總結:
1、在無任何操作的情況下,如果汽溫、負荷等主參數發生了波動,一定要順藤摸瓜尋找原因。比如先調取磨煤機粉壓歷史趨勢,如果粉壓出現了突增,那么再往上查,看看是風門誤開、一次風壓波動、旋轉分離器皮帶打滑等,只有這樣,肯定能找出原因。
2、在機組由cc切至TF方式時,一次風壓主控sv值會突變升高(此次是由7.5kpa升高到9kpa)。故部門深度調峰措施已進行修訂:在機組進行深度調峰前,將一次風壓遙控撤出,手動調整一次風壓值至目標值。
3、經與儀控人員溝通,目前1號機在邏輯優化后(主要是一次風壓優化后),正常運行中的風壓控制值與事故情況下(機組自動或手動切至TF)的值不同,故在機組發生RB或發生其他自動或手動切至TF的事件后,一次風壓sv值都會發生突變,(此邏輯需要與儀控溝通修改),在邏輯未得到修正前,請大家一定要注意調整一次風壓和一次風機的出力,注意檢查磨煤機的運行參數變化,注意調整主再熱汽溫。
參考文獻:
[1]牛衛東.單元機組運行.北京:中國電力出版社,2006.
作者簡介:
王闖,1986年11月24日,男,漢族,陜西西安,工程師,工學學士學位,研究方向(從事電力系統及其自動化方面的科研工作)。
(作者單位:神華國華孟津發電有限責任公司)