馬軍璽
(黃河鑫業有限公司,青海 湟中 811601)
電解鋁生產過程就是以氧化鋁、炭陽極為原料,在直流電的作用下制取金屬鋁液的過程,炭陽極即是直流電的載體,也是生產原料,鋁電解電化學反應方程式是[1]。

反應過程生成液體鋁和二氧化碳,理論上鋁電解過程生產1噸鋁液需要消耗陽393kg/t.Al,而實際上目前各鋁電解企業陽極凈耗在400kg/t.Al~440kg/t.Al,陽極消耗每增加1kg/t.AL,噸鋁生產成本會上升2.5元~3.5元,而陽極凈耗大于理論消耗的部分都以氧化和掉渣的形式浪費掉了,產生更多的二氧化碳和廢碳渣也會污染環境[2,3]。因此,加大技術升級力度,細化內部生產管理,降低噸鋁陽極毛耗,減少電解鋁生產二氧化碳和碳渣排放量,成為了鋁電解生產管理的重要課題[4]。某電解鋁企業2012年陽極毛耗完成490kg/t.Al,2012年至2014年該公司采取優化電解生產工藝、改進陽極結構尺寸等技術方法和措施,成功的將陽極毛耗降低到476kg/t.Al,陽極毛耗降低幅度14 kg/t.Al。
鋁用炭素陽極的高效利用不僅與電解槽工藝技術條件、電解現場操作質量有關,還與陽極質量的優劣有關,直接影響鋁電解生產的正常生產秩序運行和經濟效益,是鋁電解降低物耗成本的重要抓手,每一個鋁電解企業都在對不同階段,采取相應技術措施和管理手段。降低陽極毛耗意義主要有以下幾方面:①可以延長陽極換極周期,減少電解操作工換極、打撈炭渣勞動強度,節約有效工作時間,增加對電解槽日常巡視維護時間,故障排除力度,降低突發效應等異常情況。②可以減少對電解槽人工操作頻次,提高電解槽自控能力,以實現節能環保經濟運行。③可以減少炭素分廠生產量,為炭素各工序實施計劃檢修贏得更充分時間,有利于炭素系統良性循環生產,減少設備超負荷運行帶來潛在安全生產風險。④可以實現鋁電解企業電解、炭素兩大生產系統雙贏,降低生產成本。
(1)影響陽極凈消耗因素分析。根據國外連續20年對各種預焙陽極電解槽工作特性、陽極質量特性、電流效率和陽極消耗指標等長期統計分析,得出關于陽極凈耗計算公式:
NC=C+334/CE+1.2(BT-960)-1.7CRR+9.3AP+8TC-1.5ARR(公式2-1)[4]
式中:NC-陽極凈耗390kg/t~480kg/t;C-電解槽性能系數270~310;CE-電解槽電流效率87%~95%;BT-電解槽工作溫度940℃~980℃;CRR-CO2反應剩余率75%~92%;AP-空氣滲透率0.5nPm~5.0nPm;TC-熱導率3.0W/(M.K)~6.0W/(M.K);ARR-空氣反應剩余率55%~93%。①保持電解槽高效穩定運行,提高電解槽電流效率;②合理調整工藝技術條件,保持較低的電解溫度。
公式表明,當電解工藝技術條件保持穩定前提下,降低陽極凈耗主要從炭素生產管理以下方面采取措施:①改進陽極的空氣反應性;②提高陽極的二氧化碳反應性;③降低陽極的空氣滲透性;④降低陽極的熱傳導。
陽極更換周期公式:

式中:Ha-陽極有效高度cm;ρv-陽極體積密度g/cm3;da-陽極電流密度A/cm2;η-電流效率%;鋁的陽極凈消耗量。
公式表明,在保證陽極不透底情況下,延長陽極換極周期從以下方面采取措施:①增加陽極有效高度;②增加陽極體積密度;③降低陽極電流密度;④穩定電流效率;⑤降低陽極單耗量。
動力供電系統的穩定是低物耗控制的基礎,該電解鋁企業通過對供電隱患進行系統分析,實施技術改造,排除隱患,基本確保了電解350KA系列和400KA系列電流運行穩定。電解槽工藝技術條件控制是減少陽極損耗的必要條件,該電解鋁企業實施電解槽低溫低電壓、低分子比、低電解質水平控制,有利于降低陽極凈耗。通過以上工藝管理措施實施,為實施陽極結構改造,進一步降低陽極毛耗創造了條件。
在固化電解槽基礎管理前提下,將降低陽極毛耗重點轉移到炭素系統,在炭素原有原料品味、炭塊理化指標不變條件下,通過技術分析,結合電解槽結構,對炭素生產工藝、設備進行改進,改變預焙陽極塊的結構和尺寸。
將原有陽極寬度不變,長度增加40mm,即在原有陽極長度基礎上對稱加長20mm,對炭碗深度由目前130mm計劃調整115mm,同時增加上下部陽極倒角,增加陽極開槽。
(1)對加長陽極尺寸進行電解論證。從圖1反映,電解一、二系列原陽極中縫間距220mm,陽極對稱加長20mm后,陽極中縫間距縮小為180mm滿足電解打殼下料要求。
同時電解一、二系列目前陽極與側壁的間距300mm,陽極對稱加長20mm后,陽極與側壁的間距縮小為280mm滿足電解邊部加工要求,實施加長陽極具有可行性。

圖1 電解槽結構圖
(2)增加陽極長度與原陽極電流密度變化比較

表1 陽極尺寸變化

表2 陽極尺寸對應陽極電流密度變化對比
依據表1計算,得出表2結論,通過加長陽極,可以解決強化電流后陽極電流密度不增加或降低的技術可行性。
①針對加長陽極使用減小陽極中縫間距情況,修改保溫料添加標準,做好陽極防氧化,防止下料點堵料、控制效應等工作。②針對陽極電流密度減小,組織力量每天監測電解槽電解質水平,對低于控制下限的電解質水平及時進行調整,防止電解質收縮。③為保持電解槽熱平衡,防止槽溫下降組織對電壓、分子比控制進行定期評判,及時進行調整。④為保持電流強度不變,減少電流波動幅度,對供電系統進行穩流技術攻關。⑤為提高電解槽允許穩定性,對智能控制系統進行了程序更新和控制參數調整。⑥轉變物耗管理思路,擺正電解槽與陽極毛耗的關系,保證陽極不透底前提下,適當延長換極周期。⑦強化停開槽陽極管理,及時消耗停開槽高位殘極,最大程度利用高殘極。
通過陽極結構改造,從根本上解決公司電解系列強化電流后保證陽極電流密度不增加,解決了進一步降低鋁液陽極毛耗瓶頸,鋁液陽極毛耗較改造前降低14 kg/t-AL,陽極凈耗降至398 kg/t-AL,較行業陽極凈耗平均水平410 kg/t-AL降低12 kg/t-AL,達到行業先進水平,收到巨大經濟效益。按公司電解滿負荷57萬噸電解鋁計算,使用改造陽極,每年較使用原尺寸陽極節約成本3873萬元。減少電解換極量,減少陽極拉運量,降低電解操作工工作量,減少電解廠房無組織排放量,有利于現場操作人員健康,提高企業環保指標。