李健
摘要:隨著新環(huán)保法、安全生產(chǎn)法的實施,環(huán)保工作已經(jīng)關(guān)系到煉油裝置的生存與發(fā)展。以往催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng)停工,蒸汽吹掃多為直接排放大氣?,F(xiàn)如今按照環(huán)保停工要求,裝置停工要做到汽“不上天,油不落”地,還要保證吹掃效果,不影響后期檢修工作。因此,如何綠色、環(huán)保停工成為煉化企業(yè)共同的難題。遼河石化公司催化裝置在2018年大檢修前通過對穩(wěn)定系統(tǒng)進行簡單改造,達到了環(huán)保停工的要求。解決了穩(wěn)定系統(tǒng)密閉、連續(xù)吹掃的難題。
關(guān)鍵詞:催化? 穩(wěn)定系統(tǒng);環(huán)保停工
前言
以前催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng)停工吹掃所采用的方法多為塔底給汽,塔頂放空直接排放大氣的方法。也就是通常所說的蒸塔,這種方法,會將塔內(nèi)的存油和不凝氣等介質(zhì)帶入大氣中產(chǎn)生異味,造成污染。還會產(chǎn)生噪音污染。要求環(huán)保停工后一些裝置將吹掃蒸汽引入火炬系統(tǒng),這樣看似沒有在塔頂放空直接排放,但是,大量蒸汽進入火炬系統(tǒng),不但影響火炬系統(tǒng)燃燒,還存在各裝置互竄的風險。遼河石化公司0.8Wt/a催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng),在2018年大檢修前,通過對裝置進行簡單改造,真正實現(xiàn)了,密閉連續(xù)吹掃,綠色環(huán)保停工。
1.裝置簡介
遼河石化公司催化裂化裝置建成于1992年,原加工能力為60萬噸/年,1997年裝置進行擴能改造后,處理能力達到80萬噸/年。2003年為提高液體收率,同時實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量升級,對裝置進行了兩段提升管催化裂化技術(shù)改造。穩(wěn)定系統(tǒng)由吸收塔(T301)、解析塔(T302)、再吸收塔(T303)、穩(wěn)定塔(T304)以及相配套機泵、冷換設(shè)備及容器組成。
2.存在問題
2.1催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng)停工吹掃所采用的方法多為塔底給汽,塔頂放空直接排放大氣的方法。也就是通常所說的蒸塔,這種方法,會將塔內(nèi)的存油和不凝氣等介質(zhì)帶入大氣中造成污染,還會產(chǎn)生噪音污染。
2.2某些企業(yè)穩(wěn)定吸收、脫硫單元停工密閉接力吹掃工藝,需要增加一條裝置外低壓放火炬管線,吸收穩(wěn)定四塔的吹掃蒸汽進入低壓放火炬線。而這種吹掃工藝的不足之處有以下幾點。
2.2.1穩(wěn)定系統(tǒng)的掃線蒸汽將進入低壓瓦斯放火炬管網(wǎng),大量蒸汽進入放火炬管網(wǎng),將影響火炬燃燒或者火炬無法燃燒,使蒸汽內(nèi)攜帶的工業(yè)廢氣未經(jīng)處理排入大氣。
2.2.2放火炬管網(wǎng)為多套裝置共同使用,存在互竄的風險。
2.2.3若多套裝置同時停工檢修,將增大放火炬管網(wǎng)的負荷,更容易出現(xiàn)含蒸汽的廢氣無法處理的情況。
3.改進思路
利用穩(wěn)定系統(tǒng)現(xiàn)有流程將系統(tǒng)內(nèi)各塔、管線、設(shè)備、有序連接,實現(xiàn)完全密閉連續(xù)吹掃。但需要解決以下各問題
3.1? 如何將穩(wěn)定系統(tǒng)各設(shè)備連接在一起形成一個完整的吹掃流程。
3.2? 吹掃蒸汽如何處理。
3.3? 吹掃過程中蒸汽中攜帶的烴類和不凝氣如何處理。
3.4? 吹掃過程中產(chǎn)生的凝結(jié)污水如何處理。
4.改進措施
4.1? 從再吸收塔(T303)塔頂出口選擇距離穩(wěn)定塔(T304)頂出口最近的一點,引出一條DN150的管線,與穩(wěn)定塔(T304)塔頂出口管線相聯(lián)接。
這樣穩(wěn)定系統(tǒng)就能形成兩條密閉吹掃流程。
第一條吹掃流程為:
兩條流程的吹掃蒸汽最終都進入E308冷卻為凝結(jié)水進入V303中。這樣就可以解決吹掃流程和蒸汽最終去處的問題。
而吹掃過程中蒸汽攜帶的烴類和不凝氣也將進入V303最后通過不凝氣線進入火炬系統(tǒng)。這樣又解決了吹掃過程中蒸汽中攜帶的烴類和不凝氣如何處理問題。
4.2從穩(wěn)定塔頂回流罐(V303)的酸性水線上引出一條管線與分餾酸性水泵入口連接.
這樣將V303內(nèi)的冷凝水通過酸性水泵(P209)送入酸性水汽提裝置進行處理。解決了吹掃污水的處理問題。
5.應(yīng)用效果
2018年遼河石化公司催化裝置大檢修,穩(wěn)定系統(tǒng)通過以上改進措施,由圖7所示,為改造后的完整流程。在停工期間實現(xiàn)了,零排放環(huán)保停工,人孔打開后系統(tǒng)內(nèi)無存油,無異味,采樣分析一次性合格。圓滿完成檢修任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
6.結(jié)論
遼河石化公司催化裂化裝置穩(wěn)定系統(tǒng),通過增加兩條側(cè)線的簡單改造,有效的解決了催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng)環(huán)保停工的各項難題。從未來發(fā)展來看,在環(huán)保形勢日漸嚴峻的當下,零排放環(huán)保停工將成為所有煉化裝置必須完成的任務(wù),此項改造投入少,改動小,施工簡單,便于實施??晒┧写呋b置穩(wěn)定系統(tǒng)和類似裝置學習和借鑒。