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改性二氧化鈦在可見光下對一氧化氮的去除效率研究

2019-10-17 05:09:02段軍山西省環境保護技術評估中心
節能與環保 2019年9期
關鍵詞:效率實驗

文_段軍 山西省環境保護技術評估中心

1 實驗部分

1.1 納米二氧化鈦的制備(表1)

表1 實驗藥劑

納米二氧化鈦(TiO2)顆粒制作步驟:用移液管分別移取60mL無水乙醇、20mL鈦酸丁酯、24mL冰醋酸加入到250mL錐形瓶中,用恒溫磁力攪拌器強烈攪拌均勻,記為A溶液。繼續量取 20mL無水乙醇、15mL蒸餾水加入到 60mL的滴定管中,記為B,同樣在強烈的攪拌下,以10s每滴的滴定速度向錐形瓶滴加,因為酯類物質極易強烈水解,所以需要注意的是在滴定過程中速度要慢。滴定完畢后,繼續攪拌60min,得到透明的TiO2溶膠,記為C。

將得到的透明溶膠C放在密閉的棕色干燥箱內靜置。24h之后取出錐形瓶,將TiO2溶膠移至坩堝內,將坩堝放置在烘箱內,設定烘箱溫度為700℃,烘干8h(確保有機物完全揮發,TiO2溶膠完全干燥為固體)。

8h后將坩堝放在馬弗爐內,設定溫度為5000℃,3h后取出坩堝,坩堝內的固體顆粒即為納米TiO2顆粒。將配置好的納米TiO2顆粒進行密封不見光保存。

1.2 粉煤灰的改性

1.2.1 粉煤灰的預處理

本次實驗的粉煤灰由太原第一熱電廠提供。

(1)水洗

用實驗室的八號篩(90±4.6μm 15目)將未經處理的粉煤灰篩至指定燒杯內,用蒸餾水洗滌粉煤灰,并用玻璃棒勻速攪拌,使粉煤灰中的雜質懸浮在上液面,靜置,使粉煤灰沉底,將表面水倒至指定容器。如此反復洗滌幾次直至不再有雜質浮在水面上。用抽濾機將粉煤灰中的水分抽走,將粉煤灰放置在坩堝中,放入烘箱內,設定烘箱溫度為1200℃,直至粉煤灰被完全烘干后再取出。

(2)酸洗-水洗

提前配制濃度為1mol/L的鹽酸,將水洗干燥后的粉煤灰用同樣上述的方法進行酸洗,倒入配制好的鹽酸淹沒粉煤灰,用玻璃棒攪拌,然后靜置,將鹽酸及其洗出雜質倒至指定廢酸桶,繼續用同樣方法進行水洗,直至倒出的液體呈中性。用同樣的方法用抽濾機抽濾,1200℃條件下烘干,烘干后將坩堝中的粉煤灰放入到設定為溫度5000℃的馬弗爐內,煅燒時間為3h。

1.2.2 粉煤灰的成型處理

(1)粉煤灰的成型最佳調配量

分別取磷酸硅:硅酸鈉:粉煤灰比例為 2:2:6、2:3:5、1:2:7,分別加入2.5mL蒸餾水,并用玻璃棒攪拌均勻呈泥狀后放置在濾紙上,用小刀攤平,將其切成條狀物,用手指在手掌上搓,看是否可以成型,之后再用小刀切成直徑約3cm、高度約5cm的柱狀物。經實驗發現,只有配比為2:3:5的一組可以較好地成型,且有一定的韌性和強度,易成型且不易斷裂。最終選取最佳配比,磷酸硅:硅酸鈉:粉煤灰比例為2:3:5。

(2)成型煅燒

按上述調配量制成的柱狀物粉煤灰放在坩堝內,放置到干燥箱中,設定溫度為1200℃,烘干4h后,將坩堝取出放到馬弗爐內,設定溫度為5000℃,煅燒時間設為3h。3h后,將坩堝取出,待藥品完全冷卻后,將成型的粉煤灰放在密封袋中進行保存。

1.3 尿素為氮源的氮摻雜二氧化鈦的制備

依據實驗室現有的條件,為不影響實驗進度,本設計選用粉體燒結法進行負載。將納米TiO2粒子研磨成粉末后溶于醇類或水溶液中,強烈攪拌,使得載體表面吸附TiO2,在1000℃下烘干脫醇或在自然狀態下風干脫水。然后在高溫(5500℃)下燒結,負載完成。

本文以摻氮即尿素(Urea)研究二氧化鈦在可見光區域的光催化活性。具體步驟如下:將密封袋中的粉煤灰取出32g放入燒杯中。將制好的納米二氧化鈦顆粒取出,研磨成粉末狀后,加入40mL乙醇,待顆粒完全溶解后,倒入燒杯中,用玻璃棒攪拌均勻后放入坩堝中,放置烘箱,設置溫度為1200℃,時間為4h。

1.4 Ti02光催化劑煙氣脫氮實驗

1.4.1 模擬電廠排放的一氧化氮氣體

將實驗室的氣袋事前通入空氣進行反復清洗。先通入一定量的純NO氣體,之后通入N2,將氣袋進行混勻,混勻之后通入NO檢測器,使得氣袋混合氣體保證NO濃度在1000ppm以下。實驗裝置如圖1所示。

圖1 二氧化鈦光催化煙氣脫硝試驗裝置

1.4.2 實驗過程

將混氣袋中氣體和空氣按1:9比例通入混氣瓶中,至混氣瓶中的氣體混合均勻,將混合氣體經由A通入一氧化氮檢測儀,直至數據穩定。

數據穩定后,將電腦與一氧化氮檢測儀相連,將混氣瓶中的氣體經由B通入反應器,待粉煤灰吸附飽和之后,與檢測儀相連的電腦上的曲線會有一個最低點。之后曲線會呈上升趨勢,待數據再次穩定后,打開燈管。

分別在反應器中放入摻氮二氧化鈦濃度依次為25%、35%、50%、100%、150%的負載粉煤灰,依次進行脫氮試驗。用電腦記錄數據。

用同樣的方法做另兩組實驗。變量分別為當摻氮為25%,煅燒時間分別為2h、3h、4h、5h;當摻鐵為10%時,煅燒時間分別為2h、3h、4h、5h。

2 實驗數據分析

2.1 摻氮濃度

當摻氮量為50%時,改性后的粉煤灰對氮氧化物的吸附率效果最明顯,但從整體來看,摻氮量的多少對于粉煤灰的吸附效率影響不明顯。與此同時,當摻氮量為50%時,二氧化鈦對氮氧化物的去除效率最高,為81.1%。摻氮量的變化對總去除效率的影響不是很大,整體在93%左右擺動。

2.2 摻氮的煅燒時間

總去除效率受煅燒時間影響不大,穩定在90%左右。當煅燒時間為3h時,粉煤灰對氮氧化物的吸附效率最高,為81.2%。當煅燒時間為4h時,光催化效率達到最高,為75.8%。

2.3 摻鐵煅燒時間

當摻氮量為50%時,改性后的粉煤灰對氮氧化物的吸附率效果最明顯,但從整體來看,摻氮量的多少對于粉煤灰的吸附效率影響不明顯。與此同時,二氧化鈦對氮氧化物的去除效率最高,為81.1%。總去除效率在此時也達到最高,為93.8%。

3 結語

由以上數據分析可知,摻氮量及摻氮的煅燒溫度對粉煤灰的吸附性能沒有明顯的影響。總體來說,改性二氧化鈦在可見光下對電廠排放的氮氧化物的去除率高達90%。

在粉煤灰成型過程中,粉煤灰所占比例為50%,對于電廠排放的這一廢棄物,實踐中沒有得到有效利用。

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