陳怡



摘 要:火電廠脫硫系統添加脫硫增效劑,增效劑促使吸收塔內漿液活性增強,吸收二氧化硫能力增強,脫硫效率上升,出口二氧化硫排放量下降,循環泵可停運作備用,可大大減少生產成本,提高企業盈利能力。
關鍵詞:節能環保;增效劑;脫硫系統
0 前言
某火力發電廠裝機容量1×330MW,采用石灰石-石膏濕法脫硫系統,一爐一塔設置。系統設計工況:燃煤含硫量為1.0%,吸收塔漿液有效容積為1614m3,pH值范圍為5.0-5.8,共有三臺漿液循環泵,功率分別為560kw、630kw、710kw,增壓風機一臺,功率為1800kw。SO2濃度排放限值為200mg/Nm3。面對煤炭市場越來越緊俏,優質煤種價格越來越高,發電成本逐年上升,同時環保要求越來越嚴,如何在滿足環保要求的前提下降低生產成本,成為主要任務之一。
本著節能降耗、降本提效的原則,該火電廠開始試驗脫硫增效劑。
1 投加前數據采集
1.1 加藥前10天的運行數據記錄表,最好包括各個負荷段工況;
1.2 滿負荷 入口SO2濃度接近設計值的情況下,觀察脫硫效率的情況;
1.3 進行燃燒高硫煤試驗,確定加藥前燃燒高硫煤脫硫系統所能承受的極限工況。
2 試驗周期及試驗用量
預計試驗一周并考慮一定的備用以應對各種突發因素,試驗需要脫硫增效劑2.5噸。
3 試驗時運行工況調整
試驗時保持燃燒煤種和鍋爐負荷等保持穩定,吸收塔PH值控制在5.2-5.6之間,為減少藥劑損失,初次投加過程中停止石膏脫水,適當減少廢水排放量。初次投加1000kg,把藥劑加入脫硫集坑內,加藥時確保收集坑的攪拌器處于開啟狀態,加入集水坑10分鐘后通過集水坑泵打入脫硫塔內,確保藥劑的溶解和擴散均勻,并記錄加藥后24小時內運行數據,日常維護投加量為50kg/天。
4 試驗過程中注意事項
4.1 向吸收塔集水坑加藥時應緩慢加入,確保藥品充分攪拌均勻,每次集水坑泵運行時打至最低液位,確保藥液全部進入吸收塔。
4.2 試驗前2小時應安排運行人員盡量降低吸收塔液位,以便接收吸收塔集水坑中藥品的漿液。
4.3 試驗過程中每小時抄表一次,對漿液循環泵啟停單獨做好記錄,以便運行分析。
4.4 試驗數據與相同工況(負荷、煙氣量、入口二氧化硫含量、氧含量、PH值等)最能說明問題,所以,確保以往數據的真實性很關鍵。
4.5 FGD加入增效劑后脫硫效率可能明顯上升,運行人員在增效劑加入前保持pH值穩定(5.0-5.8),試驗時通過向吸收塔補漿量調整pH值。
5 試驗時對公用系統要求及處理辦法
5.1 試驗過程中公用系統可能出現的異常現象
脫硫增效劑加入后,快速提高吸收塔內反應速度,石灰石漿液及石膏生成量增快,要求相應公用系統設備能力夠用,保證較低的吸收塔漿液密度。
公用系統設備能力不足可能會出現以下情況:
(一)供漿系統設備能力不足時,會出現吸收塔內pH值下降,石灰石利用率降低,脫硫效率下降。
(二)氧化系統設備能力不足時,會出現石膏氧化不足,大量生成亞硫酸鈣,亞硫酸鈣影響石灰石溶解及脫水系統正常運行。
(三)脫水系統設備能力不足時,石膏脫水效率達不到要求,處理能力不足,可能導致脫水皮帶堵塞,影響設備正常運行。
(四)石膏漿液排放系統能力不足時,吸收塔內漿液密度升高,影響脫硫系統正常運行。
5.2 試驗過程中公用系統出力不足時處理方法
(一)增效劑能提高吸收塔內反應速度,加入后要求石灰石漿液供給量、石膏漿液排出量相應增加。
(二)在試驗過程中若出現漿液惡化的情況,會影響吸收塔內反應的正常運行。
出現問題時進行以下操作:
(1) 啟動備用氧化風機,兩臺氧化風機并列運行(注意調整兩臺氧化風機出力情況,避免出現搶風現象)。
(2)啟動備用真空皮帶脫水機,兩臺真空皮帶脫水機并列運行,調整石膏排出泵出漿量及石膏旋流器入口壓力。
(3) 增加廢水排放量,降低吸收塔內懸浮物濃度和氯離子濃度。
(4) 啟動備用循環泵,減少供漿量。
(5) 把吸收塔漿液倒一部分至事故漿液箱,加大除霧器沖洗力度,給吸收塔補水。
6 試驗前后數據對比
7 經濟性分析
節約電能分析
根據表中數據:添加增效劑前,當機組負荷≥240MW,煙氣入口SO2濃度(mg/Nm3) ≥2600 mg/Nm3時,需運行三臺循環泵,低于此工況時,運行BC循環泵能滿足達標排放。從統計4月份的數據得知,每天需運行三臺泵的時間約8小時左右。
添加增效劑后最大工況的循環泵組合運行參數表:
添加增效劑前后每日用電量對比表:
備注:
添加增效劑前,4月份實際工況:循環泵A\B\C組合運行時間為8小時左右,B\C組合運行時間為12小時左右,A\C組合運行時間為4小時左右,A\B組合運行時間很少。
循環泵組合方式由三臺變兩臺運行,增壓風機電流降低6A左右。
假設用電單價為0.3498元/KWh,故每日節約用電費用6441X0.3498=2253元
增效劑按日添加50公斤,單價暫按40000.00/噸計算,每日需增效劑費用2000元
添加增效劑后每日節約:2253-2000=253元。
其他分析
使用增效劑后可適當停運循環泵,減少循環泵運行時間,磨損適當減少,延長循環泵使用壽命,可減少循環泵系統的檢修、維護工作量及配件的損耗。
8 總結
總之,脫硫增效劑的投用,一方面,提高脫硫效率,提升系統處理能力,減少SO2的排放,減少電廠的排污費用;另一方面,提高了漿液循環系統設備備用系數,減少檢修、維護工作量,保證擾動泵系統正常運行;再之,降低廠用電率,降低生產成本,提高燃煤含硫量適應范圍,發電成本進一步降低。
參考文獻:
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[2]胡金榜,胡玲玲,段振亞.濕法煙氣脫硫添加劑研究進展[J].化學工業與工程,2005,22(6):456-460.