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試論汽車剎車系統機械故障與維護

2019-10-14 03:27:17李友良
時代汽車 2019年9期
關鍵詞:汽車

李友良

摘 要:汽車剎車系統機械故障的排除具有一定難度,不利于系統良好制動效果的實現。基于這種情況,本文結合汽車剎車系統機械故障排除案例,對汽車剎車系統機械故障分析與判斷問題展開了分析,結合故障形成機理對故障原因進行了分析和確認,并從故障處理和預防兩方面提出了故障的維護措施,為關注這一話題的人們提供參考。

關鍵詞:汽車;剎車系統;機械故障

1 引言

作為汽車的重要組成部分,剎車系統能否正常工作,直接關系到汽車的使用安全。在剎車系統發生故障時,汽車將存在安全隱患。而實際汽車剎車系統機械故障較為隱蔽,在檢修維護過程中難以確定故障原因,造成故障因無法徹底排除而一再發生。因此,還應加強汽車剎車系統機械故障研究,以便提出科學維護措施,使汽車故障得到有效排除。

2 汽車剎車系統機械故障現象分析與判斷

一輛捷達在行駛約2800km時發生制動故障,車速達到60km/h以上后踩制動踏板出現方向盤明顯抖動現象。對制動盤進行更換后,故障消失,但行使約3000km后再次發生制動抖動故障,在顛簸路面進行制動踏板踩踏車身輕微晃動。結合剎車系統工作原理可知,汽車采用盤式制動器,剎車系統由剎車油泵、剎車卡鉗、剎車圓盤等部件構成。剎車時,駕駛員踩下踏板將向剎車油泵施加壓力,使帶有壓力的液體經過管路傳遞至車輪剎車卡鉗活塞上。由剎車油對卡鉗內的活塞進行推動,使制動片壓向剎車盤,將剎車盤夾緊,能夠起到制動作用。在剎車盤之間,安裝有ABS防抱死電子設備,通過輪速感應器傳遞的脈沖變動對車輪運行狀況進行掌握,在車輪有可能發生抱死時向電磁閥發出指令,利用快速開關實現剎車控制,達到調整轉速的目標,在控制車輪的同時,達到最大剎車力量[1]。因此在ABS防抱死電子設備發生故障時,有可能由于無法實現制動方向穩定控制造成制動抖動故障的發生。而采用X431汽車檢測儀對汽車ABS剎車防抱死系統進行檢測,發現油壓電磁閥、四輪轉速等均未出現故障碼,因此可以初步排除剎車系統電子故障,判斷抖動現象由剎車系統機械故障引發。

3 汽車剎車系統機械故障原因分析與確認

剎車系統制動抖動為常見故障現象,如果由機械故障引起判斷起來相對困難。而制動抖動不僅會影響汽車駕駛舒適性,更會引發汽車安全事故,因此還要掌握故障現象和形成機理,以便對故障原因進行準確判斷與分析。

3.1 故障發生機理

剎車時方向盤抖動可能由多種因素引起,但根源在于制動過程中產生了制動力矩波動。而制動力矩來與制動器,發生的振動主要來源于固定件和旋轉件之間的相互作用,另外也可能由輪胎與地面相互作用引起。在剎車系統發生振動時,能量會從地面經過彈性輪胎傳輸至車輪懸架和轉向系統,達到一定程度將導致系統產生負阻尼,引發轉向盤擺動。而振動能量大小除了與輪胎特性和地面摩擦系數有關,也與懸架系統彈性體震動特性和轉向動力學特征參數有關。因此在出廠時,需要完成輪胎特性對轉向盤擺振影響驗證。除了輪胎,懸架系統彈性體震動特性也將引起制動抖動,在制動力矩波動較大、軸承間隙過大或旋轉件不平衡情況下,將導致轉向盤和車身均發生抖動。造成抖動的原因主要分為剎車油泵油壓變動、剎車盤厚度差超限和剎車盤跳動[2]。在剎車油泵油壓變動的情況下,將導致制動力改變,對懸架和車輪產生影響,促使轉向盤和車身發生振動。而剎車盤厚主要由受熱變形、邊緣磨損和表面銹蝕引起,將導致剎車盤與剎車片存在點接觸。剎車盤跳動問題的發生,與本身精度和輪轂配合安裝精度無法達到要求有關。

3.2 故障原因分析

為進一步確定故障原因,對汽車剎車盤和剎車片進行拆解檢查,發現剎車片表面存在分散的金屬雜質,剎車盤表面存在發黑燒蝕現象。了解汽車使用情況后,發現車輛經常走涉水路,高速行駛中駕駛員頻繁踩踏制動踏板,導致剎車盤溫度過高,涉水后迅速降溫,造成剎車盤發生變形。利用百分表對剎車盤表面進行測量,發現左前剎車盤偏擺量達0.02mm,廠家規定在0.05mm以內,因此在正常范圍內。而右前剎車盤偏擺量則達到了0.75mm,超出規定范圍。然而更換剎車盤、剎車片后發現,踩踏制動踏板車輛剎車時依然存在輕微晃動。利用外徑千分尺,在兩側剎車盤距離前輪剎車盤10-15mm位置進行盤厚測量,發現存在0.02mm偏差,能夠達到安裝標準要求。利用百分表對剎車盤進行重新測量,發現依然存在偏擺量。對前懸架各部件間隙進行測量,均能達到要求。將左右剎車油泵拆下,確定泵能夠正常回位,手剎拉桿及拉線也能正常回位,四輪減震器無漏油、卡滯等問題。因此經過分析討論,結合汽車駕駛習慣和使用情況,確定剎車盤損壞由右前輪機械故障引發。

3.3 機械故障確認

在機械故障確認上,對右前輪開展了進一步檢查,確定軸承橫縱間隙均符合要求,橫拉桿和轉向臂球頭間隙也符合要求。再次進行新剎車盤的安裝后發現,右前輪剎車盤偏擺量依然能夠達到0.75mm。對兩次更換下來的剎車盤進行檢查,將剎車盤在左前輪軸承凸緣上固定,然后利用百分表進行偏擺量測量發現,兩只剎車盤偏擺量分別為0.03mm和0.02mm,均符合安裝標準。因此可以確定,存在故障的配件為右前輪軸頭凸緣。對右前輪軸頭凸緣進行測量,發現存在0.04mm的偏擺量。通過對前輪軸承總成進行更換,然后重新進行剎車盤等配件安裝,測量后發現右前輪剎車盤偏擺量為0.01mm。試車后發現,汽車制動抖動現象完全消失,最終確定剎車系統故障由配件缺陷引發。結合以往維修經驗發現,在對桑塔納、金杯海獅等汽車剎車系統故障進行維修時,時常出現更換剎車盤無法消除故障現象的問題。在無法確認故障原因的情況下,只有將軸承、軸頭凸緣、剎車盤、剎車盤等配件全部更換后才能消除故障[3]。通過此次故障檢修發現,原車裝配過程中軸頭凸緣可能出現偏差量較大的問題。在使用期間,剎車盤與剎車片摩擦接觸面并未完全結合,受到磨損、震動等因素的影響,將導致軸頭凸緣與剎車盤配合出現問題,造成剎車盤偏擺量超限,因此汽車會因為剎車盤擺動量過大出現抖動問題。

4 汽車剎車系統機械故障的維護保養措施

針對汽車剎車系統機械故障,還要掌握相應的處理措施,同時從故障預防角度加強維護保養,減少汽車剎車系統機械配件發生的損耗,降低汽車故障發生率,繼而為汽車安全駕駛提供保障。

4.1 故障處理措施

汽車剎車系統機械故障的發生具有一定的隱蔽性和偶然性,屬于棘手的故障,常常難以得到一次性消除。而故障始終存在,將導致汽車使用存在安全隱患,隨時可能引發安全事故。因此針對該類故障進行處理,還應做到認真對待,通過詳細檢查和深入分析確定故障原因,保證故障得到徹底消除。在實際分析的過程中,還應主動了解駕駛員的駕駛習慣,進一步掌握車輛狀況,然后有針對性的進行汽車剎車系統性能檢測。汽車如果發生制動偏差和制動器故障,通常無法恢復,因此需要立即進行故障處理,對相關配件進行更換,保證汽車制動故障得以消除。在檢查過程中,需要確認汽車剎車盤、剎車片等安全部件是否存在問題,確認制動器的磨損情況。依次完成各部件尺寸、精度等參數的檢查,能夠確定汽車剎車系統各部件能否達到使用要求。針對汽車制動抖動故障,完成剎車盤和剎車片更換后故障得到緩解,需要做好輪轂等配合構件的檢測,確定無變形、超差等缺陷問題后,可以確保故障真正得到消除。

4.2 故障預防措施

經過長時間使用,汽車剎車系統機械部件將發生磨損,繼而引發故障。為實現故障的預防,還應按照汽車生產廠家規定進行汽車剎車系統維護與保養。具體來講,就是在汽車達到固定行駛里程和使用時間后到專業檢修點進行維護,完成制動、操縱等安全部件檢查,并完成緊固、清潔、潤滑等操作。針對剎車系統,需按規定定期完成剎車片、剎車油的更換,并對系統進行校對。在定期檢查的過程中,需要確認剎車系統剎車油是否能夠維持穩定性能,確保剎車油液面高度合理,如果顯著下降應進行檢查[4]。選擇專業維修人員對剎車系統工作狀況進行確認,可以保證故障隱患得到及時排除。在剎車油中混有空氣的情況下,需要完成剩余油液的清除,然后灌滿新的剎車油。對于汽車駕駛人員來講,還應掌握一定的養護方法,在使用過程中減少急剎車操作,下坡時避免踩剎車不放,在涉水時減速慢行,保持良好駕駛習慣,以便使剎車系統維持良好性能。

5 結論

綜上所述,在汽車剎車系統機械故障分析與判斷的過程中,還應結合剎車系統工作原理和故障現象進行簡單檢測,實現電子故障和機械故障區分。在實際進行故障原因判斷時,需要加強故障形成機理分析,并通過系列測量檢測確定故障原因,確保故障得到有效處理和預防,繼而使汽車剎車系統能夠充分發揮作用,保證汽車行駛安全。

參考文獻:

[1]孫東海.巧妙解決汽車前制動盤剎車抖動故障[J].汽車維修技師,2019(04):129.

[2]張子康.公路運輸汽車剎車系統故障的維修手段初探[J].山東工業技術,2019(07):41.

[3]陳海洋,金永尚.飛機剎車系統原理及故障淺析[J].中國科技信息,2018(22):35-36.

[4]修輝平,徐敏.汽車剎車系統故障的維修手段初探[J].科技創新導報,2018,15(15):89-90.

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