劉 恒 孫 強 曹曉斌
(1.湖南高速鐵路職業技術學院鐵道工程學院,湖南 衡陽 421002; 2.中鐵十二局集團第七工程有限公司,湖南 長沙 410004)
橋梁結構物在長期運營過程中受到多種因素的影響,不可避免地會產生某些損傷,這就會影響到橋梁結構的正常使用功能,甚至會引起安全事故或縮短結構壽命。隨著國民經濟的發展,交通流量不斷增加,交通荷載不斷增大,橋梁損傷越來越嚴重。因此,對損害嚴重的橋梁進行加固,使其處于良好的工作狀態,延長其使用年限顯得尤為重要。
針對橋梁上部結構損傷進行加固的常用方法有增大截面法、粘貼鋼板法、施工體外預應力法、改變結構體系法、粘貼碳纖維材料法等。相對于其他傳統材料,碳纖維材料具有質量輕、強度高、體積小、耐腐蝕的優點。因此,碳纖維材料在舊橋加固當中的研究和應用越來越多。目前,對使用碳纖維布加固的研究比較多,而對于應用碳纖維棒加固比較少。
某大橋地處湖南省境內某省道上,于1992年建成通車,橋梁全長578 m。主橋為45 m+6×46 m+62 m+45 m單箱單室預應力混凝土等截面連續箱梁,采用頂推法施工,南岸與北岸引橋分別為6×16 m和3×16 m鋼筋混凝土簡支空心板,下部結構采用樁柱式墩臺基礎。車道布置為雙向兩車道,設計荷載等級為公路—Ⅱ級。橋梁現場照片見圖1。

該橋建設期由于缺少資金、質量監管不到位,工藝粗糙,混凝土表面蜂窩麻面、剝落、露筋較多。同時該橋也是當地礦產資源運輸的主要通道,經過二十幾年的運營后,混凝土表面裂縫、鋼筋銹脹嚴重,橋面及橋面人行道、欄桿破損嚴重。經橋梁承載能力和安全性檢查評估檢測發現,該橋引橋簡支空心板存在較多的病害,需進行維修處治,主要病害如下:
1)上部結構主要承重構件混凝土存在多處裂縫、表面麻面、剝落、露筋和鋼筋銹蝕;
2)采用有限元軟件Midas/Civil對橋梁主梁的承載能力進行檢算,檢算結論為:空心板結構安全儲備已不足。
本橋位于省道上跨越湘江,交通量較大,最近的過江通道距該橋約25 km,大型車輛需繞行將近100 km。主橋跨越湘江,引橋下方為當地小城鎮道路和農貿市場。經方案比選,對引橋空心板采用粘貼碳纖維棒加固法提高其承載能力。
本次加固所用碳纖維棒的直徑為6 mm,經取樣檢測,碳纖維棒實測技術指標見表1。

表1 碳纖維棒實測技術指標
聚合物砂漿實測技術指標見表2。

表2 聚合物砂漿實測技術指標
利用空間有限元計算軟件Midas Civil中的梁格法建立結構有限元計算模型,對該橋進行結構分析。計算模型中主梁采用梁單元模,支座用邊界條件模擬。全橋共離散為128個單元,136個節點。
經計算分析,加固設計方案采用在空心板梁底跨中15 m范圍沿縱向布置直徑6 mm的碳纖維棒,間距60 mm。采用20 mm寬、1 mm厚不銹鋼壓條錨固碳纖維棒,鋼板用螺栓固定。壓條方向沿空心板橫向布置,間距1 m,螺栓間距12 cm。碳纖維棒安裝示意圖見圖2。

1)原構件混凝土表面處理:混凝土表面采用混凝土角磨機、鑿子等工具,清除表面的浮漿、油污等雜質,并對混凝土構件加固部位表面進行鑿毛處理;
2)孔洞缺損部位修補:加固部位表面如有較多孔洞或掉角,先處理干凈缺損面,涂抹表面強化劑,再采用高強聚合物砂漿修補找平,保持混凝土表面的平整度;
3)涂抹界面劑:混凝土表面干燥后,用刷子或噴涂機對混凝土表面噴涂1遍~2遍界面劑,以增強原結構混凝土表面的密實性,提高與聚合物砂漿的粘結力;
4)安裝錨具及纖維棒:利用錨具固定纖維棒,纖維棒應緊貼加固面;壓條及螺栓均應采用不銹鋼材料;
5)涂抹高強聚合物砂漿:纖維棒安裝完成后,在表面涂抹聚合物砂漿,砂漿厚度應不小于20 mm,然后抹平表面,確保表面的平整與美觀,施工溫度保持在常溫;
我們沿著街道漫無目的地走,晚風拂來,已經不會再挾裹著榕樹的味道,頭頂上繁多的節能路燈將人影子照成十字形,以前,昏暗無力的燈泡總會把影子拖拽得很長很長。
6)養護及保養:涂抹聚合物砂漿后,蓋上養護布進行濕潤養護;若條件不允許,可使用液體噴涂機、刷子或滾筒在表面涂抹液體成膜養護劑進行濕潤養護,常溫下養護,時間為3 d,根據天氣及氣溫情況,可增減養護時間。
1)被加固構件處理。
根據原構件混凝土表面情況,在加固前采取以下措施進行預處理:
a.針對混凝土表面病害現象,應及時修復處理;b.清除混凝土表面的浮漿、油污等雜質,保證構件表面平整和干燥。
2)斷裂鋼筋焊接恢復與薄弱部分處理。
對鋼筋斷裂或表面缺損的部分采用焊接加固處理,單面搭接焊縫長度應不小于10d,焊縫寬度應不小于0.8d,焊縫飽滿密實,不得燒傷主筋,如鋼筋表面生銹應做除銹處理。
碳纖維棒安裝采用開槽植筋的方法進行,具體施工步驟如下:
a.在原橫隔板上采用絞錨機混凝土按圖紙要求進行切縫,切縫的深度寬度1 cm×1 cm,切縫必須平順,深度必須滿足;b.高壓水清洗裂縫,并采用氣泵進行吹干后,用植筋膠填滿,將碳纖維棒按入預留縫內,并將多余的植筋膠進行刮除抹平;植筋膠質量必須滿足圖紙要求。
4)混凝土孔洞、掉角修補。
混凝土出現孔洞、掉角等現象,應采用先清理好混凝土表面,再用高強聚合物砂漿進行修補,并保證加固后混凝土表面的平整度。
其他施工注意內容遵照產品特殊說明規定。
本橋加固完成以后,進行了荷載試驗。按公路—Ⅱ級設計,荷載試驗效率系數在0.95~1.05之間。引橋空心板荷載試驗結果如下:
1)各荷載工況下的撓度和應變實測值與理論值變化規律基本一致,實際狀況較好。
2)在各試驗工況試驗荷載作用下,各測點校驗系數在0.4~0.8之間,說明加固后的引橋工作狀況良好,具有足夠的安全儲備。
3)撤除試驗荷載后,各測點殘余變形和殘余應變均小于20%,說明引橋基本處于彈性工作狀態,結構受力合理。
4)動載試驗中實測自振頻率10.0 Hz,大于理論計算值7.26 Hz,說明引橋的剛度大,汽車在行駛時,結構動力性能滿足設計及規范要求。跳車實測阻尼比1.654%,說明其具備一定的能量耗散性。
5)在試驗荷載作用下,引橋結構未出現裂縫,結合面未出現開裂滑移現象,表明橋梁抗裂性能較好,結構承載能力滿足正常使用要求。
本文針對簡支空心板承載能力不足的情況采用碳纖維棒進行加固。經理論分析提出了具體設計方案,并參照相關規范和以往工程經驗提出了施工方案。加固完成以后進行了荷載試驗,經檢測驗證了該方法的可行性,為以后相關的橋梁加固研究提供借鑒和參考。